八钢烧结脱硫在高硫原料条件下运行实践

发表时间:2020/4/2   来源:《基层建设》2019年第31期   作者:秦斌
[导读] 摘要:新疆八钢炼铁厂烧结分厂在原料二氧化硫含量不断上升、烧结脱硫系统承载超负荷运行情况下,通过优化配矿结构、完善脱硫系统工艺和烧结脱硫操作等,提高脱硫能力,经过一年多的运行实践,脱硫设施和烧结运转率达到98%以上,脱硫效率达到98%,粉尘排放浓度控制在10mg/m3。
        宝钢集团新疆八一钢铁股份有限公司炼铁厂  新疆乌鲁木齐  830022
        摘要:新疆八钢炼铁厂烧结分厂在原料二氧化硫含量不断上升、烧结脱硫系统承载超负荷运行情况下,通过优化配矿结构、完善脱硫系统工艺和烧结脱硫操作等,提高脱硫能力,经过一年多的运行实践,脱硫设施和烧结运转率达到98%以上,脱硫效率达到98%,粉尘排放浓度控制在10mg/m3。
        关键词:优化配矿结构;改进脱硫工艺和操作;提高脱硫能力
        1.前言
        目前,钢铁行业的SO2等大气污染排放量已占全国工艺排放量的11%左右,仅次于电力行业,居第2位。其中烧结工序是钢铁工业中排放空气污染物的主要污染源之一,据统计烧结工序产生的SO2约占钢铁生产系统空气污染物中SO2的40%~60%。随着我国环保标准的日益趋严和防治大气污染的环保立法不断完善,减少烧结工序SO2的排放是钢铁工业实现绿色、可持续发展的必然要求,也是提高钢铁同行业的竞争力的主要途径。
        八钢烧结分厂两台265m2烧结机和一台430m2烧结机,脱硫系统于2012年12月投入运行,设计脱硫入口烟气SO2最大浓度是2200mg/Nm3。近几年随着钢企的发展和铁矿资源的紧缺,八钢烧结铁料SO2含硫不断升高,脱硫入口烟气SO2最大浓度时有超过最大量程3000mg/Nm3,脱硫系统的生产压力陡增,环保风险大,限制了烧结产能。对此,炼铁厂分厂优化烧结配矿结构、降低混匀料S含量波动幅度、改进脱硫系统工艺控制,提高脱硫能力,将烧结出口排放SO2浓度均值控制在60mg/Nm3以内。
        2.烧结烟气特点分析
        烧结烟气是在将置于烧结机台车上的各种粉状含铁原料、燃料和熔剂点火熔化,高温烧结成型过程中所产生的含有多种污染成分的气体。烧结烟气主要特点是:
        (1)烟气量大且波动大。由于烧结漏风率高(50%以上)和固体物料循环率高,有相当一部分空气没有通过烧结料层,使烧结烟气量大大增加,每产生一吨烧结矿大约产生4000~6000m3烟气,变化幅度可高达40%以上。
        (2)烟气温度变化范围大在90~200℃。
        (3)SO2浓度变化大。钢铁企业所使用原燃料的产地、品种变化大,使得最终产生的SO2的浓度变化范围400~5000mg/Nm3之间。
        (4)烟气粉尘浓度高,一般达10 g/Nm3。主要由金属、金属氧化物或不完全燃烧物质等组成,氧化铁粉占40%以上,含有重金属、碱金属等;粒径细,微米级和亚微米级占60%以上。
        3.烧结烟气化学反应原理
        在循环流化床吸收塔中,Ca(0H)2与烟气中的S0:和几乎全部的SO3、HCl、HF等完成化学反应,主要化学反应方程式如下:
        Ca(OH)2+S02=CaS03•1/2H20+1/2H20
        Ca(OH)2+S03=CaS04•1/2H20+1/2 H20
        CaS03•1/2H20+1/202=CaS04•l/2 H20
        Ca(OH)2+C02=CaC03+ H20
        2 Ca(OH)2+2HCl=CaCl2•Ca(OH)2•2 H20(>120℃)
        Ca(OH)2+2HF=CaF2+2 H20
        4.优化配矿结构,稳定、降低烧结混匀料S波动幅度
        新疆疆内铁矿石生产厂家有50家左右,铁矿石成分差异性较大,特别是SO2含量差异性大,最高1.20%,最低0.02%,见下表。
        SO2含量差异性大的原料成份(单位 %)
        根据铁矿化学成分和资源量,优化烧结配矿结构,降低混匀料S的波动幅度。一是针对原料品种和场地实情,按照化学成分相近的原则合堆堆放,进行初混;二是制定部门联动机制,把原料中的S含量纳入采购加减价,从源头上控制S的波动;四是制定原料品种堆放、合堆制度,S的波动幅度,混匀料S的标准偏差由0.0693降低到了0.0332,降幅达52%,为烧结脱硫入口烟气硫浓度的操作控制奠定了基础保障。
        5.完善烧结脱硫工艺,提高脱硫剂消石灰制备能力
        八钢烧结采用循环流化床脱硫工艺,由福建龙净环保技术公司工程技术总承包,2012年12月正式投产运行,脱硫率在95%以上。
        2017年10月开始,受铁矿资源量的限制,八钢烧结铁料中S含量的不断升高,已经超过脱硫系统设计能力,烧结被迫转入低负荷运行状态,影响了八钢炼铁成本。对此,烧结分厂从制约脱硫主要因素入手,针对性采取措施解决其瓶颈问题,一是针对脱硫消石灰制备能力不足的问题,通过改造脱硫消石灰制备设施,提高脱硫消化石灰制备能力,消石灰制备量由设计的8吨/小时提高到10-12吨/小时;二是降低脱硫剂粒度,将脱硫剂粒度由≤1mm降至≤200目,提高脱硫剂的反应效率,三是借鉴电厂脱硫剂电石渣配加经验,在钢企烧结脱硫系统配加电石渣试验。通过优化烧结脱硫工艺,成功完成了电石渣的配加试验,弥补脱硫消石灰制备不足量的问题,取得了良好效果。
        6.优化烧结、脱硫过程控制操作
        6.1 优化脱硫过程控制操作
        6.1.1脱硫入口硫浓度>2200 mg/Nm3,持续10分钟且有上升趋势时,提高消石灰制备和配加量,降低电石渣用量,同时烧结机上料量减少10%—20%和烧结直配精粉比例降低5%,持续观察40分钟,跟踪入口和出口硫浓度。
        6.1.2脱硫入口硫浓度>2500 mg/Nm3,持续10分钟且有上升趋势时,提高消石灰制备和配加量,降低电石渣用量,同时烧结机上料量减少20%—40%和降低烧结直配精粉比例降低10%。持续观察40分钟,跟踪入口和出口硫浓度。
        6.2.3脱硫入口硫浓度>2800 mg/Nm3,持续5分钟且有上升趋势时,提高消石灰制备和配加量,降低电石渣用量,同时降低烧结机上料量>40%或停用直配精粉。持续观察40分钟,跟踪入口和出口硫浓度。
        6.2.4当脱硫烟气出口SO2浓度持续超过180mg/Nm³,持续10min,脱硫操作工将现场的脱硫剂(电石渣)车对好塔底打灰口,塔底打电石渣,在低温状态下通过提高脱硫剂Ca(OH)2的含量来提高反应速率,提高低温状态下的脱硫效率。
        7 效果
        八钢烧结厂2018年主要能耗指标(全矿)
        8. 结语
        随着钢铁产量的提升和铁矿含硫高、超过烧结脱硫设计能力情况下,炼铁厂分厂通过优化配矿结构,完善脱硫工艺和探索脱硫操作等方面均取得较好成效,实现了烧结脱硫稳定、经济、可持续性和安全运行,经环保部门检测,脱硫出口SO2浓度控制在56.77mg/Nm3,环保指标明显改善,烧结产量未再受限。
        (1)优化烧结配矿结构,合理、经济的使用铁矿资源,降低了烧结铁料硫含量波动幅度,为烧结脱硫系统的稳定运行提供了有利条件。
        (2)改进脱硫消石灰制备设施,脱硫剂消石灰制备能力提高到10-12吨/小时,是提高脱硫能力的关键因素。
        (3)降低脱硫剂粒级,由≤1mm降至≤200目,提高脱硫剂的反应效率。
        参考文献:
        [1]《烧结烟气脱硫技术分析》:孙萍 严学安
 
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