700MW机组氧量的优化调整对机组效益的影响

发表时间:2020/5/20   来源:《基层建设》2019年第33期   作者:宫文东 陈星
[导读] 摘要:送风机将空气送往两台三分仓空预器,锅炉的热烟气将其热量传送给进入的空气,受热的二次风进入燃烧器风箱,并通过各调节挡板而进入每个燃烧器二次风、三次风通道,同时部分二次风进入燃烧器上部的燃烬风喷口。
        国家电投江西电力有限公司新昌发电分公司  江西省南昌市  330800
        摘要:送风机将空气送往两台三分仓空预器,锅炉的热烟气将其热量传送给进入的空气,受热的二次风进入燃烧器风箱,并通过各调节挡板而进入每个燃烧器二次风、三次风通道,同时部分二次风进入燃烧器上部的燃烬风喷口。本次氧量的优化调整对机组效益的影响通过对#1机组相同负荷下的各个负荷阶段氧量调整进行试验,总结分析,得出调整优化方案,以达到低厂用电率和防止管壁超温,其节能降耗效果明显,产生经济效益巨大,且无需进行设备改造,无明显设备损耗及运行风险,可以在行业同类机组进行推广。
        关键词:700MW机组;氧量;效益;调整;优化
        0引言
        在火电厂中,运行氧量是锅炉的重点参数,会对锅炉热效率产生影响,也会让辅机电耗等数值发生变化。因此,要在锅炉运行时,对运行氧量进行分析,因此,以定量分析的方式处理此问题。 在火力发电机组发挥作用时,锅炉的运行氧量会对锅炉的耗煤量产生非常重要的影响。如果充分分析此方面的影响,对锅炉运行中的具体耗煤量进行定量分析,对发电机组的运行状况进行直接反映,操作人员就能根据这些参数确定需要调整的部分,让锅炉效率达到最佳水平,确保火电厂能创造良好的经济效益
        1机组概况
        我公司锅炉采用采用两台动叶可调送风机。送风机将空气送往两台三分仓空预器,锅炉的热烟气将其热量传送给进入的空气,在一般情况下,锅炉中的过剩空气量处于较高水平时,烟气中的含氧量处于5%到10%,如果过低就会导致燃烧不够充分,过高会导致热损失。锅炉生产厂家通常会将排烟温度设定在最为合理的水平,通常为150℃左右。排烟温度的提升通常与热面结垢对传热形成阻碍。仅从锅炉效率出发,排烟温度处于越低水平则越有利,不过也要对温度过低时导致的结垢、腐蚀等问题 进行分析。在锅炉运行时间不短延长的情况下,排烟温度自然就会提升,锅炉效率也就会下降[1]。一旦发生此种情况,要对燃烧中心实施调整,让火焰中心的温度处于较低水平,防止水冷壁等部位发生结焦的状况。
        2.氧量的优化调整的原因
        2.1氧量在各阶段负荷中设计值与实际值存在一定的偏差
        表一  各阶段负荷中设计值与实际值
       
        特别是处于高负荷阶段,机组煤量波动大,燃烧加剧,当机组氧量值出现偏差后,易导致送风机出力持续增加,引风机出力随之增加,如果运行人员没有注意,极易造成引风机失速的风险
        2.1.1当氧量存在一定偏差后,运行人员在一定工况下,需要退出氧量自动
        当负荷升降时,氧量设定值与实际值出现偏差,在自动状态下,送风机与引风机出力将一直进行调整来缩短偏差,易造成炉膛负压波动大,风机出力异常变化等问题,运行人员不得不切除氧量自动来保证机组工况稳定,在氧量跟踪不及时的情况下,长时间易造成锅炉内部燃烧推迟,火焰中心点滞后,受热面管壁超温结焦,排烟温度升高,飞灰含碳量升高,炉渣增多等一系列问题
        3.氧量的优化调整实验前的注意事项
        操作注意事项
       
        4.氧量优化调整实验的过程
        我们所做任何实验的前提均是保证机组安全运行的前提下,如果发现任何异常立马中止实验,我们将以氧量偏置与风量偏置为变化参数,改变锅炉运行氧量,通过观察不同氧量偏置与风量偏置设定下对送、引风机电流,管壁超温情况[2]。根据实验结果,确定锅炉最佳运行氧量[3],试验在330 MW、380 MW、420MW、450 MW、550 MW和650MW 负荷下进行。
        4.1分别对低负荷下氧量优化前后进行工况进行分析,总结送、引风机电耗数据分析;
        实验期间除氧量偏置调节外,其余均按系统给定参数调整,将实验在330MW、380MW、420MW、450MW、550MW、650MW依次进行试验,得出在仅在氧量偏置调节情况下最优值,期间保证机组氧量在合理范围,避免超温及炉膛结焦情况
        表二:氧量优化前进行工况进行分析
       
        表三:氧量优化后进行工况进行分析
       
        表四:氧量优化后进行工况进行分析
       
        表五:氧量优化后进行工况进行分析
       
        通过表一至表四可以发现,在只调整氧量偏置,风量偏置不变的情况下,氧量偏置0 降至-0.3,在氧量偏置达到-0.2,送、引风机电流在风量偏置调整前后,单侧引风机电流660MW以上降低50A,550MW-660MW期间降低30A,550MW以下期间降低20A,效果最佳[4]
        4.2实验过程:针对#1机组在低负荷快速升负荷时屏过管壁温度容易超温的问题,在氧量优化调整前后对屏过超温情况进行数据统计分析;
        由于在#1机组350MW-480MW期间升负荷情况下,屏过多次超温问题,根据氧量变化及壁温变化曲线,在氧量偏置一定的前提下(-0.2),提前做好总风量偏置调整,得出最优解,减少管壁超温现象发生
        4.2.1实验注意事项
       
        4.2.2实验结果
        我们实验350MW-480MW期间,将风量偏置从0至-300进行调整,通过不同负荷下受热面管壁温度进行统计分析,超过560℃视为超温
       
        表六:风量偏置从0至-300期间管壁温度涨幅情况
        从表六我们可以发现:风量 偏置从 0降低至-300t/h,受热面管壁温度从545℃逐渐上涨至568℃,在高负荷区间内,风量偏置不宜降至-200以下
        4.3实验过程:针对700MW、650MW、550MW各工况进行对比试验,比屏过管壁温度以及送、引风机电耗各项调整品质的优劣,总结出一套最优的氧量调整方式[5]。
        由于高负荷期间总风量偏高,屏过超温比较少见,反而是随着负荷上升尤其是到满负荷700MW,引风机电流越来越高,不加控制易出现失速现象,我们需要降低氧量,但是氧量也不能低于规定值防止结焦及缺氧燃烧现象发生,因此我们需要找到一个最优解。
        4.3.1实验注意事项
       
        4.3.2实验结果
        由表七可以看出风机在风量偏置-350--520T/H时,引风机电流均下降,但是下降幅度略有不同,风量偏置调整前后,单侧引风机电流660MW以上降低50A,550MW-660MW期间降低30A,550MW以下期间降低20A。
        表八可以看出,在保证机组安全运行的前提下,总结各负荷段调整方式对比情况,根据不同负荷情况,做到高负荷下氧量系数偏置为-0.2,风量偏置为-450,送、引风机电耗为最佳值,低负荷下,做到氧量系数偏置为-0.2,风量偏置为-150为最佳值
        5.应用情况
        因我厂两台机组采用完全相同的设备故此种氧量优化调整在#1炉使用后,针对#2炉的送风机出力情况进行适当调整后也已采用。在两台机组均采用后其产生效益较一台机组翻倍。
        6.经济效益结算
        通过对不同负荷区间氧量的优化调整,700MW负荷下,单台引风机电流降低50A,降低功率为519kw,550MW-660MW负荷下,单台引风机电流降低30A,降低功率为311kw,550MW以下负荷,单台引风机电流降低20A,降低功率为207kw
        按照单台机组两台引风机配置,按照550-660负荷以上50%的时间,660MW以上20%,550MW以下30%
        700MW负荷下降低功率:519 kw*20%=103.8 kw
        550MW-660MW负荷下降低功率:311 kw*40%=124.4 kw
        550MW以下负荷降低功率:207 kw*30%=62.1 kw
        103.8 kw+124.4 kw+62.1 kw=290 kw
        290 kw*24 h=6967.2 kwh
        平均一天一共降低功率为6967.2kwh,按照电价0.41元/kwh,每天可节约2856元 每年可节约105万元。
       
        表七风量偏置-350--520之间高负荷阶段引风机电流损耗
       
        表八在表六各负荷及风量偏置下氧量值
        7.结束语
        锅炉技术在工业发展中不可或缺,对火电厂的发展起到积极作用。提升锅炉效率能为火电厂创造更高的经济效益,但是在实际运行 中很难让锅炉效率达到最高水平。在对氧量等影响锅炉效率的因素进行分析后,研究在各种工况下的最佳氧量,让工作人员可以在调整锅炉效率时进行参考。
        参考文献:
        [1]JB/T 10440--2004,大型煤粉锅炉炉膛及燃烧器 性能设计规范 Es].北京.中国电力出版社,2004.
        [2]刘福国,郝卫东.电厂锅炉变氧量运行经济性分 析及经济氧量的优化确定[J].中国电机工程学 报,2003.
        [3]刘吉臻,牛成林,李建强,等. 锅炉经济性分析及最优氧量的确定[J]. 动力工程,2009,29( 3) : 245 - 249.
        [4]严峻杰.火电厂热力系统经济性诊断与运用[M].西安:西安交通大学出版社,2001:1-69
        [5]陈敏.锅炉燃烧系统运行优化调整。西安热工院,2011.
        作者简介:
        宫文东(1992—),男,江西南昌人,助理工程师,毕业于沈阳工程学院,自动化专业,主要研究方向:电力系统运行与控制
        陈星(1987—),男,江西南昌人,助理工程师,毕业于武汉工业学院工商学院,电气自动化专业,主要研究方向:电力系统保护与控制
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