循环流化床锅炉水冷壁连续两起爆管事故原因分析

发表时间:2020/5/22   来源:《电力设备》2020年第3期   作者:燕学军 李元平
[导读] 摘要:对某热电厂330MW循环流化床锅炉水冷壁连续两次爆管事故进行了分析,提出了检修过程中的工艺预防措施,取得了良好的效果。
        (山西漳泽电力工程有限公司  山西太原  030006)
        摘要:对某热电厂330MW循环流化床锅炉水冷壁连续两次爆管事故进行了分析,提出了检修过程中的工艺预防措施,取得了良好的效果。
        关键词:循环流化床锅炉;水冷壁;炉灰
        前言
        某热电厂安装2×330MW直接空冷汽轮发电机组,锅炉为DG1165/17.5-Ⅱ1型循环流化床。#1炉水冷壁于2020年2月17日16点20分发生泄漏,#1机组停运进行抢修后,机组于于2月25日14时55分,启动并网,历时190小时21分。机组并网4小时后于19时13分,因水冷壁再次发生爆管而紧停。
        1锅炉形式及主要参数
        1.1 锅炉形式
        锅炉为东方锅炉股份有限责任公司生产的DG1165/17.5-Ⅱ1型循环流化床,为亚临界参数、一次中间再热、自然循环、单炉膛、平衡通风,固态排渣,全钢构架。紧身封闭,炉顶设密封罩壳。锅炉主要由一个膜式水冷壁炉膛,三台汽冷式旋风分离器和一个由汽冷包墙包覆的尾部竖井(HRA)三部分组成。炉膛内前墙布置有六片中温过热屏、六片高温过热屏、六片高温再热管屏及一片水冷隔屏组成。锅炉共布置有八个给煤口,全部布置于炉前,在前墙水冷壁下部收缩段沿宽度方向均匀布置。炉膛底部是由水冷壁管弯制围成的水冷风室,水冷风室两侧布置有一次热风道,进风型式为从风室两侧进风,空预器一二次风出口均在两侧,一次热风道布置较为简单。炉膛下部左右侧的一次风道内分别布置有两台点火燃烧器,炉膛密相区水冷壁前后墙上还分别各设置了六支床上点火油枪。六个排渣口布置在炉膛后水冷壁下部,分别对应六台滚筒式冷渣器。炉膛与尾部竖井之间,布置有三台汽冷式旋风分离器,其下部各布置一台“U”阀回料器;尾部采用双烟道结构,前烟道布置了三组低温再热器,后烟道内布置四组低温过热器,向下前后烟道合成一个,在其中布置有两组H型鳍片管式省煤器和卧式空气预热器,空气预热器采用光管式,一二次风道分开布置,沿炉宽方向双进双出。过热器系统中设有两级喷水减温器,再热器系统中布置有事故喷水减温器和微喷减温器。锅炉整体支吊在锅炉钢架上。
        1.2 锅炉主要参数
        锅炉最大连续出力(BMCR)参数:
       
        2 水冷壁爆管情况
        某热电厂1号机组于2020年2月17日因锅炉水冷壁爆管停运,经检查发现炉内前墙卫燃带以上 350mm处(标高 20m),从中隔墙向右侧墙数第 66、67 号管分别有约 35× 100mm 的一个爆口, 65、68 号管分别有约 4× 4mm 的一个小孔。对其余水冷壁管进一步检查测厚,确认其它部位共有 32 根管壁减薄的水冷壁管需要更换。2月25日14时55分,1号机组抢修完毕,启动并网。
        #1机组于2月25日14时55分启动并网4小时后,于19时13分,因水冷壁再次发生爆管而紧停。
        经检查发现在上次爆管的66号管24m处有45×180mm的一个爆口,泄漏点与第一次泄漏点为同一根管,相邻的67、68号管同一部位有吹损现象(图2所示)。
        3 爆管原因分析
        3.1第一次爆管原因分析
        锅炉第一次爆管位于前炉墙卫燃带以上 350mm处(标高 20m),爆口如图一所示,从暴口来看,爆口形状不规则,且减薄较多,爆口外翻,为脆性爆裂,推断为水冷壁长期磨损减薄,无法承受正常运行压力,导致发生水冷壁爆管泄漏。查阅机组运行记录,1号机组自 2019 年6月8日并网运行,累计运行250天。此次爆口位于密相区,水冷壁管受到床料冲刷磨损,管壁减薄所致。运行记录与爆口推断基本一致,第一次爆管原因较为直观明显,为管壁磨损减薄所致。
       
        图1  第一次爆口
        3.1第二次爆管原因分析
        第二次爆管位于第一次爆口上方较高的位置,从爆口形状和爆管断面来看(图2),可以判断产生爆管的原因为短时过热,管道在高温、高压的作用下产生胀粗,最终产生爆管。
       
        图2  第二次爆口
        进一步分析产生过热的原因为管内有异物造成管内断流或流量减少。开始分析认为是在焊接过程中为保证焊接质量,使用卫生纸堵管所致,为找出异物,进行割管检查,发现堵塞异物为炉灰,至此分析的焦点集中在炉灰如何进入水冷壁管,这种现象极为罕见。
       
        图3  管内堵灰
        从常规认知分析认为进灰的原因有两个方面,一是管口封堵不严,在施工过程中炉内管壁、保温层内的灰流入;二是有人故意为之。我们检查了施工记录,并对施工负责人和焊工进行单独询问,整个施工过程严格执行检修工艺,管口封堵规范,同时我们在现场进行了炉内管壁和保温层内积灰流动模拟试验,炉内、炉外积灰在下落过程中,经过水冷壁开口处时,由于水冷壁开口,炉膛内相对炉外为负压,灰很快被吸入炉内,只有很少量的灰落到封堵物上,而管内积灰粗略计算,每根管内积有约0.012m3的灰,管内进入如此多的灰,须有大量的灰长时间降落才能产生,此时现场将积有大量的灰,炉膛内将无法施工,这种现象在整个抢修期间没有发生(现场24小时有人施工),因此判断第一种原因不可能发生。第二种原因,如果真有人蓄意为之也需要大量的灰,并且要有人配合才能完成,经过对施工人员进行排查,结合现场施工情况,判断这种情况也不可能发生。
        对循环流化床锅炉结构进行了认真分析,认为灰要从炉膛进入管内应具备以下条件才有可能:一是水冷壁要有开口,炉灰才有进入管内的通道;二是要有动力使炉灰从开口进入;三是要有足够的炉灰浓度;四是要有足够长的时间,至少具备这四个条件灰才能够进入。
        经过对循环流化床锅炉启停过程进行分析,发现循环流化床锅炉在停炉过程中具有以下特征:
        ①循环流化床锅炉在起风机冷却排料过程中,炉内密相区处于正压状态,且炉灰密度较大,炉灰处于上下翻滚状态,持续时间达20多个小时。
        ② 锅炉在停炉放水后,水冷壁管内处于微负压状态。
        ③ 第一次管爆口的66、68两根和吹损破口的位置处于炉内密相区附近。
        ④ 进灰的66、68两根管在冷风室处水平经过布风板后在炉后进入联箱。67管在炉前垂直进入联箱,其他未未爆口的管经割管检查没有积灰。
        以上4点在锅炉排灰过程中具备进灰的条件,据此推断管内进
        灰是锅炉在停炉启动风机冷却、排料过程中进入的可能性较大。
        在网上查阅,未找到相关论文。电话了解周边发电企业,有一个企业自备发电厂135MW循环流化床锅炉,发生过水冷壁爆管后进灰的现象,只是发现的及时,并及时进行了清理,未造成后果。
        4 水冷壁检修工艺措施
        ① 熟悉设备结构特点及工作原理,了解其运行规程及程序。
        ② 切割管时要用手持角向切割机沿切割线将管子割开.禁止使用电焊、气割方法进行割管,以防焊渣进入管束。
        ③ 先切割下管口,割开后用薄铁皮隔开,避免隔上管口使铁屑落入管道。
        ④ 管子割下后,剩余上、下管道应用内窥镜进行检查,再用压缩空气进行吹扫清理,后用封头进行封堵牢固。
        ⑤ 管子在对口前,要再次检查确认无异物后,方可对口焊接。
        ⑥ 在对口时,为防止管内气流影响焊接质量而使用封堵材料,必须使用可溶性专用纸,严禁使用其他材料材料封堵。
        ⑦ 焊接过程严格执行焊接工艺,确保焊接质量。
        5 结论
        本次水冷壁爆管的主要原因是在第一次爆管后,锅炉在冷却、排渣过程中,从爆口处和吹损破口处进入管内,在更换水冷壁管时,对口前未对管内进行异物检查,未能及时发现管内积灰,锅炉在点火后堵灰的水冷壁管缺水,得不到冷却,导致超温爆管。这种现象极为罕见,看似偶然,但经过认真分析,也有必然性。通过这次事故的教训,给我们今后的检修工艺提出了更加严格的要求,以避免类似的事故发生。
        参考文献
        [1]岑可法,倪明江,等,循环流化床锅炉理论设计与运行,中国电力出版社,1998.5。
        [2]吕俊复,张建胜,岳光溪,循环流化床锅炉运行与检修,中国水利水电出版社,1998.5。
        [3]DG1165/17.5-Ⅱ1型循环流化床锅炉说明书。
        [4]DG1165/17.5-Ⅱ1型循环流化床锅炉运行规程。
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