摘 要: 由于隔膜行业所需张力比较小,传统的气缸带摆辊控制主动辊,会造成隔膜材料表面孔变形,所以提出伺服电机控制摆辊,通过组建硬件系统,编写软件程序,对伺服电机通过力矩模式张力摆辊进行了研究,整机采用全伺服电机控制,实现了隔膜涂布机的小张力控制,最终形成了一套完整的隔膜线电气控制系统解决方案。全伺服隔膜涂布系统张力稳定、响应速度快,极大提升了设备性能。
关键词 电机控制摆辊 力矩模式 微张力 全伺服系统
1.概述
1.1背景介绍
隔膜涂布机的基材大多是PE、PP与之类似的表面有空薄膜,基材厚度一般为5-25μm,表面的孔要求锂离子可以通过,电子不可以通过,所以对张力要求比较高,一般张力设定在5至15N之间,防止由于张力问题造成膜表面的孔变形,影响产品质量,主要应用在锂电池行业。随着国家对环境保护的力度越来越大,新能源市场也就随之扩大,这就对隔膜需求量会越来越大,对产品的性能要求也越来越高。我公司开发了全伺服隔膜涂布机控制系统,由于小张力的原因,传统的超低摩擦气缸控制摆辊对隔膜材料张力控制效果不是很理想,达不到所需要的小张力要求,还会造成表面孔会损坏,所以无法实现隔膜小张力控制,因此对原先摆辊用超低摩擦气缸进行了革新,采用伺服电机控制摆辊。
1.2系统结构
隔膜涂布机的结构图一般由下述单元组成:
(1)卷材的走料路线:放料单元→放料牵引单元→涂布单元→收料牵引单元→收料单元。收卷、放卷、收卷牵引都是带张力反馈的闭环张力控制。要保证涂布的高精度要求,首先要保证整个张力系统地精度。
(2)放料单元: 所要涂布的卷筒料置于放料架上,配有接料平台,放料为单工位;
(3)收放料牵引单元:提供卷材运转的动力。
(4)涂布单元:涂布单元包括中微凹辊、封闭刮刀、撑料辊、胶槽。涂布为反向、接触式涂布方式,旋转方向与料膜的走料方向相反,即逆涂方式,逆涂时微凹辊速度可以调节。
(5)收料单元:卷材经涂布并且烘干后到收料单元,收料处有行走装置机构,可以间隙收料,也可压力收料,收料亦采用单工位。
2.控制系统研究
与一般涂布机不同的是,隔膜涂布机属于微张力涂布,对整机张力的要求特别严格,因此除了一般的涂布设备所具备的张力控制功能之外,还要适应微张力的控制调节,所以整机采用全伺服控制,摆辊也由伺服电机驱动,可以更好的控制张力,避免对基材的影响。
传统的气缸控制摆辊,是气缸间接控制主动辊,而现在所提出伺服电机取代原先气缸驱动摆辊,实现伺服电机力矩模式控制微张力系统。下面流程图显示了如何实现微张力系统的控制。
摆辊伺服电机采用力矩模式,通过给定伺服一个力矩值,再给定伺服电机很小的一个转速,使伺服摆辊电机往一个方向转动,类似气缸作用,而这个给定的转速正负与主动辊方向有关,摆辊轴端通过齿轮安装的电位器,电位器信号反馈给控制系统,控制系统根据电位器的位置判断,主动辊伺服电机是加速还是减速,从而使摆辊恢复到原来的平衡位置,张力达到设定值附近。
在程序中需要编写一个力矩限制程序,用来设定摆辊伺服的张力,再通过力矩与力的转换关系,,只需在人机界面上设定张力即可。
3.结论
隔膜涂布机全伺服控制系统已成功应用在隔膜实验线上,设备运行速度可达80m/min,张力控制精度正负0.5N,涂布稳定性更高。着重对摆辊由伺服电机通过力矩模式控制进行了研究并编程,实现了微张力控制, 突破了传统摆辊控制的理念,配合全伺服精确稳定的控制系统使设备性能得到了极大提升。
参考文献
[1] 李江全,《西门子PLC通信与控制应用编程实例》,中国电力出版社2012年1月第一版
[2] 宋伯生,《PLC编程理论·算法及技巧》,机械工业出版社,2004年4月第二版
[3]金以慧,《过程控制》,清华大学出版社,2001年7月第八版
[4]廖常初,S7-1200/1500PLC应用技术,机械工业出版社,2018