220KV SF6电流互感器气体查漏及微水超标处理

发表时间:2020/6/5   来源:《电力设备》2020年第4期   作者:牛智强
[导读] 摘要:文中分析了220kV SF6电流互感器气体泄漏及气体微水异常原因,对SF6电流互感器气体泄漏及微水含量超标的处理方案,进行了详细描述,为其他同类SF6电气设备的运行、检修具有参考作用。
        (山西京玉发电有限责任公司  山西省朔州市  037200)
        摘要:文中分析了220kV SF6电流互感器气体泄漏及气体微水异常原因,对SF6电流互感器气体泄漏及微水含量超标的处理方案,进行了详细描述,为其他同类SF6电气设备的运行、检修具有参考作用。
        关键词:SF6电流互感器;SF6气体;漏点;真空;微水份
        1 设备概况
        我公司220kVSF6电流互感器型号为LVQB-220W2,有6组共18台。设备均为河南平高集团互感器公司2010年06月产品。自2011年投运以来,先后在2013年发现#1启备变高压侧电流互感器B相和#2发变组电流互感器B相压力偏低,2015年发现#1发变组电流互感器B相压力偏低,京右一线电流互感器A相微水超标。其中,#1启备变高压侧电流互感器B相气体压力下降较快,自2013年3月10日发现后,气体压力一直持续降低。为了排除SF6密度计故障造成误判断,2013年4月16日还进行过一次补气作业。但压力任然继续下降,并在2015年5月10日触发低气压报警(额定压力为0.4MP,低压力报警为0.35MP),确认存在气体泄漏现象。
        2015年6月25日对京右一线电流互感器进行预试中发现,其微水值A相320ppm,B相100ppm,C相60ppm(标准要求运行中≤500ppm)。B相相对其它两项偏大,虽然在标准范围之内,但仍需严密监视。2015年8月14日借机组临修机会再次测量京右一线电流互感器三相微水,A相1050ppm,B相105ppm,C相66ppm(环境温度34℃,相对湿度  40%RH。换算至20℃,A相625,B相79,C相263.5),为了排除测量设备故障或误差造成误判,使用该仪器对其他互感器进行测量对比,只有京右一线电流互感器A相超过1000ppm以上,其微水值已经严重超过《电力设备预防性试验规程》DL/T 596—2006标准。可以确认这台SF6电流互感器内部严重受潮。
        2 SF6气体特性
        SF6气体是一种无色、无味、无毒和不可燃且透明的气体,常温下是一种惰性气体。一般不会与其它材料发生反应。SF6气体电气绝缘性能极佳,在均匀电场下,其绝缘性是空气的3倍,在4个大气压下,其绝缘性相当变压器油。纯净的SF6气体一般公认是无毒的。但在电弧作用下SF6的分解物如SF4、S2F2、SF2、SOF2、SO2F2、SOF4等,如果SF6气体混入空气、水分等杂质,这些分解物在电气设备内部将产生腐蚀性很强的氟HF、SO2等,绝缘材料、金属材料将受到严重腐蚀。同时,含有杂质SF6气体的绝缘性能大大降低。因此,必须严格控制SF6气体中水分的含量及气体压力。
        3 故障原因分析及处理过程
        由于投运至今5年当中先后有4台SF6电流互感器出现了严重影响设备运行的缺陷,怀疑设备制造工艺存在问题。所以,我公司多次与河南平电气公司联系,最终平高电气公司派来技术人员,在设备能够停运时与我厂检修人员共同对存在缺陷的SF6电流互感器进行检查。
        2015年5月14日对#1启备变高压侧电流互感器B相,先后用局部包扎法和检漏仪进行检查、检测,最终在P1侧一次导电管与法兰焊接处发现了漏点。确定泄漏部位后进行解体检查,经检查发现一次导电管与法兰焊接工艺不佳导致气体泄漏。随后与厂家讨论研究,最终厂家改进了焊接工艺,重新定制备件到现场进行更换。如下图:
        重新更换一次导电管后,对SF6电流互感器进行漏点检测,在原漏点部位未检出SF6气体,在后续的巡点检中,压力一直保持在额定范围,说明漏点已得到彻底的根治。在2015年5月22日,对#1发变组电流互感器B相进行泄漏点检查,同样也是一次导电管与法兰焊接工艺不佳导致气体泄漏,经过更换新工艺的导电管缺陷得到消除。
        2016年1月4日,对#2发变组电流互感器B相进行漏点检查中,对其上部采用包扎法未检出SF6气体,说明漏点不在上部。对接线箱用检漏仪进行检测,发现有SF6气体存在,但是用检漏仪无法确定漏点。大家集思广益,最终采用肥皂水涂抹可疑部位进行逐个排查,的方法,发现在圆形接线板上一个接线端子处存在漏点。
        发现漏点后立即与厂家沟通,厂家发送新的备件到现场进行更换,更换后用检漏仪反复进行检测,未发现SF6气体存在。

在后续的巡点检中,压力也一直保持在额定范围,说明漏点已得到彻底的根治。
        2015年8月14日,借助机组临修机会,对京右一线SF6电流互感器A相微水超标缺陷进行处理。在故障处理前,我们已对SF6气体水分来源做了分析。首先,SF6气体本身含有的水分;其次,现场安装或补气过程中将空气中的水分带入设备中;第三,设备在制造过程中,产品未按工艺要求,真空处理不彻底,在一些绝缘件中,特别是二次绕组层间绝缘中含的少量水分残留,经长时间运行后,水分慢慢渗出。随着运行时间的增加,分子筛趋于饱和,水分不能被充分吸收,造成了SF6气体湿度快速增长,水分量增大。经过上述分析,此间隔SF6电流互感器投运至今从未补过新气,且在2015年以前水分含量一直在标准范围之内(运行中设备不大于500ppm 20℃),可以排除由安装和补气带入水分。所以只能是制作工艺不佳,在一些绝缘件中残留少量水分,经长时间运行后,水分慢慢渗出。随着运行时间的增加,分子筛趋于饱和,水分不能被充分吸收,造成了SF6气体湿度快速增长,水分量增大。与厂家沟通后,立即制订了检修方案,准备置换新气,并对分子筛进行烘干处理。现场准备了SF6气体回收装置一台、纯度99.999%高纯氮气1瓶、SF6气体1瓶、微水测量仪、干燥箱等必备的工具设备。随即开始了检修工作。如下为检修工序:
        ①设备SF6气体回收:电流互感器转为检修状态后,进行SF6气体的回收,用胶管将电流互感器的SF6气体充气阀管道和SF6回收装置连接气体回收,回收工作时,人员站在上风口操作,并疏散其他无关人员。
        ②回收工作结束后,拆开互感器气室下方充气密封盖,拆下分子筛,放入烘箱,设定温度200度烘干。4小时后,将分子筛装回互感器气室。用真空泵对电流互感器气室抽真空,压力达到-0.1MPa后,再用高纯氮气冲洗气室两次,以保证气室符合要求。
        ③SF6气体的充入工作:充气全过程严格按照工艺要求:a 充入的气体首先是经检验微水、纯度、组分成分分析合格的新气,并用SF6气体冲洗管道2-3次。b 操作过程保证充气接口的清洁,而且要用SF6气体将管道内的空气充分排空后,才能将管道与气室充气口对接。c 调节SF6充气压力不宜过大,一般控制在1MPa,禁止不经减压阀而直接用高压充气。d 充入设备内的气体压力应稍高于额定压力,以方便以后的气体检验。气室的SF6气体充至0.41MPa后,关闭SF6气瓶阀门,然后将管道从电流互感器充气口拔出,气室的逆止阀自锁住内部的SF6气体。
        ④更换气体后试验:在新充好的气体静置24h之后,进行设备的检漏试验、微水测量试验、介质损耗试验。试验使用仪器:HTJL-H SF6气体检漏仪;HDHO-08微水测量仪、AI-6000D精密介损测试仪(当天环境温度30℃)。经过检测检漏合格,观察设备压力0.41MPa稳定,测量互感器气体微水,数值明显下降,A相172.4ppm、B相153、C相198.2(换算至20℃)。
        4 防范措施
        4.1 设备制造
        首先,设备制造厂商要不断提高设备制造工艺,不断提高制造水平,避免如导电管与法兰焊接工艺不良导致的缺陷;其次,要提高个别零部件的质量,厂家要选择质量较高的零部件供货商;第三,要严把出厂质量关,避免设备带伤出厂。
        4.2实验维护
        在设备安装投运之前,用户要严格把控设备的交接实验验收工作,不能让设备带病安装并投入运行。在设备安装投运之后,要定期对设备进行预试工作,严密关注设备运行状况。
        5 结语
        这几例设备异常说明了制造厂家制作工艺有待完善,同时在生产过程中存在未严格按照技术规范施工的现象,这将给用户造成很大的安全隐患。不过这也为我们设备用户敲响了警钟,不能总是依靠厂家,我们要自己加强设备的巡点检工作,并做好定期实验监督工作,掌握设备平时的运行数据,认真分析比较,及早的发现设备异常并及时处理。保证发电机组的安全可靠运行,保障电网的稳定与安全。
        参考文献:
        [1] DLSBGC-2008电力设备交接和预防性试验规程.
        [2] DLT 506-2007六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法
        [3] DLT 596-2006 电力设备预防性试验规程
 
投稿 打印文章 转寄朋友 留言编辑 收藏文章
  期刊推荐
1/1
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的昵称:
您的邮件地址:
邮件主题:
推荐理由:

写信给编辑
标题:
内容:
您的昵称:
您的邮件地址: