关于加气站闭式循环冷却水系统改进运行的可行性分析

发表时间:2020/6/8   来源:《基层建设》2020年第5期   作者:赵江杰
[导读] 摘要:闭式循环冷却水系统,其冷却水为全封闭内路循环,避免与空气及其他物质接触,能有效保持循环冷却水的水质要求,减少设备结垢及腐蚀,提高传热效率,增加换热设备的使用寿命。
        宁波市汽车燃气有限公司  浙江宁波  315000
        摘要:闭式循环冷却水系统,其冷却水为全封闭内路循环,避免与空气及其他物质接触,能有效保持循环冷却水的水质要求,减少设备结垢及腐蚀,提高传热效率,增加换热设备的使用寿命。在用水作为冷却介质的CNG加气站建设中,冷却水循环系统是保证压缩机正常运行的关键,在实际应用时仍需要综合考虑温度、水质、设备需求、系统稳定性等多方面因素,从而保证系统的稳定运行。
        关键词:闭式循环;冷却水;CNG加气站;水质
        一、前言
        宁波市汽车燃气有限公司镇海客运中心LNG/CNG加气站CNG工艺采用闭式循环冷却水系统,冷却水从水箱利用水泵通过管道,经过压缩机各级冷却器,流经闭式冷却塔盘管,与外界冷却水或空气进行热交换,达到降温效果。
        客运中心加气站自2015年7月正式营业后,分别在2016年初及2017年初分别经历寒潮,尤其是在2016年初气温达到-8℃,是对加气站设备稳定运行的极大考验。在寒潮来临前,加气站按循环水塔使用说明书要求,添加足够的防冻液进行防冻,防止盘管冻裂。但是由于本身水质过差,导致不得不在度过冬季后更换冷却水,造成防冻液的浪费及环境污染,同时增加了运营成本,因此在2017年底对客运中心站冷却水系统进行改造。本文通过改造前后的部分数据进行对比分析,确定改造的可行性。
        二、闭式循环冷却系统原理及改造方案
        (一)闭式循环冷却系统原理
        采用软水作为冷却介质,通过吸收工艺换热设备的热量,使得冷却水升高温度后,进入闭式冷却塔盘管内,空气在管外流过,使管内冷却水与管外的空气进行热量交换,当闭式循环冷却出水温度不能没满足工艺要求的温度时,开启闭式冷却塔内循环喷淋水系统,结合塔顶的排风机,进行降温。循环冷却水在闭式循环冷却塔盘管内循环,热量被管外空气及冷却塔内循环喷淋水吸收,返回水箱后再经水泵送至工艺换热设备,往复循环。
        (二)改造方案
        本次改造,在基本不改变闭式循环冷却系统功能及效果的情况下,增加阀门及旁通,改变冷却水流向,减少冷却空间及距离,使其直接进入水箱,形成循环。在装置最高点及最低点设置排气口及排水口,作为吹扫时的进气口及排水口。
       
        在寒潮来临前,打开旁通阀,关闭进出冷却水塔盘管的阀门,利用经过干燥的压缩空气,从排气口对盘管进行反复吹扫,盘管内的冷却水通过排水口排出。吹扫完成后,保持盘管压力为0.2~0.3Mpa,即使有少量残留液态水也不致结冰,另外防止阀门内漏导致冷却水进入盘管。
        由于冷却空间及距离的缩短,经过压缩机后的冷却水温度又相对较高,在未经充分冷却后进入水箱,经循环水泵再次循环,可能造成压缩机各级温度上升最终导致设备温度过高而停机,影响设备正常使用。因此在开启压缩机后,可以考虑通过更换水箱冷却水降低水温,同时改变进水方式,由上进水改为下进水,使水箱上部温度较高的冷却水溢出,下部温度较低的水进入水泵进行循环,达到最大的降温冷却效果。
         
        当寒潮过后,关闭旁通阀门,打开盘管进出水阀门,关闭装置排水口,即可正常使用。
        三、运行数据分析
        2017年12月16日上午9:00,对镇海客运中心站循环冷却水系统进行切换,防止冷却塔盘管结冰。以下通过压缩机运行数据比对,尤其是对直接受冷却效果影响的各级排气温度、出气温度、润滑油温度以及冷却水本身温度进行对比,分析此次改造结果。
        (一)换水对水温变化
       
        系列1:2018年1月13日10:12~10:45不换水,10:45~11:32下进水换水;
        系列2:2018年1月13日15:03~15:30下进水换水,15:30~16:12不换水;
        系列3:2018年1 月11日11:52~12:56,全程下进水;
        系列4:2017年12月19日10:14~10:58,不换水;
        由图表可知:在一个压缩机运行周期内,水温基本呈一次函数上升,上升速率稳定;水箱不进行换水时,冷却水温升达到13℃左右,且上升速度较快,但仍能保证设备正常使用;当水箱进行换水时,水温相对保持稳定,温升2~3℃;且换水可有效缓解水温上升速度。
        在压缩机停止运行后,冷却水自然冷却,水温下降速度主要受环境温度及开机频率影响,环境温度越低,开机频率越低则温度下降越快,对下一次开机运行的影响越小。
        (二)各级排气温度对比
        数据采集自1号压缩机在相同时间段(10:00~13:00),一个运行周期内;
        系列1:2017年8月22日,环境温度31℃,过盘管;
        系列2:2017年12月13日,环境温度10℃,过盘管;
        系列3:2017年12月16日,环境温度5℃,过旁通,换水;
        系列4:2017年12月18日,环境温度8℃,过旁通,换水;
        系列5:217年12月19日,环境温度8℃,过旁通,不换水;
       
       
       
       
       
       
       
        根据以上图表数据显示:与夏季高温天气压缩机运行数据对比,在冬季,无论循环冷却水是否经过盘管,水箱是否换水,冷却水温度、各级排气温度、润滑油温度及出气温度均保持在相对较低的温度,能保持设备的正常使用。
        (三)使用条件
        1、当温度低于-2℃时,可开启旁通,关闭冷却塔盘管进出水阀门;
        2、压缩机运行稳定后,排气温度保持在冷却水温+0~2℃,在持续换水的情况下,各排气温度保持相对稳定;在不换水的情况下,在白天受环境温度影响可能导致二级排气温度达到130℃以上(140℃报警),此时冷却水温度在26℃左右,因此可以此作为进行换水的依据,该操作可实现自动控制;
        3、盘管吹扫要彻底,吹扫时压力控制在冷却塔盘管及冷却水管、阀门的工作压力之内。
        四、运营成本分析
        根据设备说明书要求,闭式循环冷却塔需在冬季添加防冻液,以防止冷却塔盘管冻结造成管道冻裂,具体添加要求如下:
       
        按凝固点-8℃(参考2016年初寒潮历史最低温度),以客运中心站6m³水箱为例,需添加乙二醇1.2吨,约10000元人民币左右。由于水质较差,在春季气温回暖后需更换水箱冷却水,且为防止环境破坏需对添加有防冻液的冷却水进行有偿回收。
        本次改造费用合计约4000元人民币,主要对循环冷却水管道进行改造,增加旁通截止阀门及水箱进水方式改造。客运中心站水箱补给约6m³/小时,水费约6元/m³,每天开机3次合计3小时,冬季温度低于-2℃为30天计算,整个冬季约消耗水量约540吨,共计3240元人民币,至少节约费用6760元/年。
        五、结论
        根据以上数据分析,改造后能设备运行温度在可控范围之内,压力未见明显变化,且减少运营成本,本次对镇海客运中心站闭式循环冷却水系统改造基本成功。
        参考文献:
        [1]薛鹏涛,杨卫东,许长泳.压缩天然气加气站设备选型与运行管理[J].煤气与动力,2004,24(6):348-350.
        [2]王志峰,申小军,于英莲.东北地区CNG压缩机冷却方式的选择[J].煤气与动力,2011,31(8):23-26.
投稿 打印文章 转寄朋友 留言编辑 收藏文章
  期刊推荐
1/1
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的昵称:
您的邮件地址:
邮件主题:
推荐理由:

写信给编辑
标题:
内容:
您的昵称:
您的邮件地址: