国网重庆市电力公司长寿供电分公司 重庆 401220
摘要:本文结合长寿供电公司八颗站110kV八奕西1756刀闸电动、手动均不能分闸无法正常分合闸的现象进行分析,发现刀闸转动轴轴承与法兰盘结合处焊接工艺不佳、转动轴承密封胶垫老化和机械传动的锈蚀老化会引起分合闸故障。
关键词:刀闸;刀闸传动连杆;渗油分析
0.引言
2019年10月14日,长寿供电公司运行值班人员在八颗站进行110kV八奕西送电操作时,发现1756号刀闸电动、手动均不能分闸影响回路送电。变电检修班组织人员赴现场对刀闸机构进行检查,发现手动无法正常分合闸,初步怀疑刀闸传动连杆存在卡涩或者刀闸动静触头摩擦受力等原因引起。
1.设备概况
1756号刀闸厂家是新东北电气集团高压开关有限公司,型号是ZF6-126/D,出厂日期2013年01月01日,投运时间2014年08月05日。
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2.检查处理过程
为尽快消除缺陷,变电运检中心连夜召开碰头会,组织开会商讨确立检修施工方案,检修施工方案涉及刀闸解体开盖需向检修分公司租借真空回收装置,同时做好相关人员、车辆的安排。
在工作许可、工作票安全交底确认手续后,现场检修人员完成对1756刀闸气室SF6气体回收工作,将1756刀闸整体吊离后发现,1756刀闸气室内部无放电现象,(如图1、图2、图3、图4)初步排除刀闸主导电回路卡涩的可能,进一步检查发现1756刀闸转动轴承部位锈蚀导致卡涩无法分合闸操作。
经解体1756刀闸机构检查后发现:1、1756刀闸传动连杆卡涩,转动轴承部位锈蚀严重,导致手动无法分合闸;2、转动轴承与法兰盘结合处焊接处存在弧度,易产生积水进入轴承内部导致锈蚀;3、转动轴承密封胶垫存在老化现象。(如图5、图6、图7、图8)
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图1 事故紧急抢修单
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图2 检修人员进行SF6气体回收
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图3 1756刀闸气室内部无放电
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图4 检修人员检查1756刀闸本体 图5 转动轴承部位锈蚀严重
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图6 焊接处存在弧度
找到故障原因后,检修人员对锈蚀轴承部位进行除锈处理,首先清除轴承内部铁锈、反复喷除锈剂润滑进行除锈,然后对转动部位涂抹润滑脂,直至轴承转动灵活机构无卡涩刀闸手动分合闸正常。最后完成刀闸动静触头插入深度进调试,合格后对1756刀闸气室加入SF6气体至额定值,并静置24h后测试微水含量,10月16日,微水测试合格后1756刀闸具备投运条件。(如图7、图8)
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图7 检修人员进行除锈处理 图8检修人员测试动静触头插入深度
3.原因分析
经分析发现问题原因如下:一是由于该厂家型号的刀闸转动轴承与法兰盘结合处由于焊接存在弧度,易产生积水进入轴承内部导致锈蚀卡涩无法分合闸操作,试验产品质量工艺不佳是直接原因;二是转动轴承密封胶垫存在老化现象,属于间接原因;三是重庆地区亚热带季风气候性湿润气候,八颗变电站处于化工园区内空气中工业粉尘较多,加速了机械传动的锈蚀老化,属于间接原因。(如图9、图10)
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图9 转动轴承与法兰盘 图10 结合处存在弧度
结合处存在弧度 (简图)
4.暴露的问题
新东北电气集团高压开关有限公司生产的110kV刀闸产品工艺不佳,刀闸转动轴承与法兰盘结合处焊接处存在弧度易产生积水。
5.防范措施
高压组合电器是以隔离开关或断路器为主体,将电流互感器、电压互感器、出线套管等元件共同组合而成,具有安装体积小、安全性能好等特点,因此发展迅速。隔离开关作为气体绝缘组合电器(GIS)最为核心的部件之一,可以将需要停电部分与带点部分可靠地隔离,保证检修工作安全。现提出建议如下:
(一)认真贯彻落实《国网电网有限公司十八项电网重大反事故措施》文件精神,加强对气体绝缘组合电器(GIS)设备的隐患排查治理工作,对隐患问题提前立项逐年滚动结合项目整改。
(二)加强气体绝缘组合电器(GIS)设备的技术监督,若发现同一厂家家族性缺陷的情况,及时上报技术管理部门,完善追责问责机制,加大对厂家的考核力度。
(三)加强气体绝缘组合电器(GIS)设备的入网管理, 避免隔离开关焊接工艺不佳、机构箱密封不严密等隐形缺陷。
参考文献
[1]郭祯.电力变压器状态检修技术的研究与应用[D].华北电力大学,2014.
[2]陈维荣,孙锦鑫.电力系统设备状态监测的概念及现状[J].电网技术,2000,24(11):12-17.
作者简介:刘亚洲(1993.4-),男,重庆垫江人,本科,助理工程师,研究方向:高压试验。