(陕西能源麟北发电有限公司 陕西宝鸡 722300)
摘要:本文通过对空预器堵灰前后参数对比,对堵灰原因进行分析,并制定出防止堵灰的措施,以及对空预器堵灰在线冲洗进行论述,为同类型机组提供参考依据。
关键字:回转式空预器;硫酸氢氨;氨逃逸;堵灰
一、概述
某公司选用350MW超临界循环流化床锅炉,空预器采用回转式四分仓,每台炉一台,型号为LAP14236/2000,转子直径φ14236mm,蓄热元件热端高度900mm,冷段1100mm,冷端为搪瓷元件。空预器热端设有1支半伸缩吹灰器,冷端设有1支蒸汽和高压水双介质吹灰器。
脱硝系统采用选择性非催化还原法(SNCR)烟气脱硝工艺,用尿素作为还原剂,稀释到8%~15%,通过计量分配由喷射系统雾化喷射进入分离器入口烟道,进行选择性非催化还原反应,达到降低NOX排放的目的。
二、空预器堵塞的现象
1.空预器堵塞前后运行参数变化情况:
机组启动运行15天后,炉膛负压出现周期性波动,波动范围±250Pa左右,一、二次风压、风量周期性波动,波动周期为1min左右,正好与空预器0.97r/min相吻合。空预器差压明显增加,可判断为空预器堵灰,决定空预器进行高压水在线冲洗。空预器冲洗后差压明显下降,停炉后对空预器进行离线冲洗,再次启动后运行参数正常。空预器堵灰前后运行参数见表1。
表1 空预器堵灰前后运行参数表
2.停炉后空预器堵灰情况检查
停炉后对空预器蓄热原件进行检查,发现蓄热原件冷端堵灰严重,透光检查光线不通。将冷端蓄热原件吊出后检查,发现冷端下部200~300mm处有堵灰,堵灰呈中间高,两边低,堵塞物坚硬。
3.堵塞物化学分析
对空预器堵塞物化学分析,堵塞物中NH4+含量6.27%,折合硫酸氢氨含量为40%左右。
三、空预器堵塞原因分析
1.硫酸氢氨堵塞
空预器堵塞物化验表明40%以上为硫酸氢氨,硫酸氢氨在空预器冷端发生液化,液相硫酸氢氨具有很强的腐蚀性和粘性,黏附烟气中的飞灰颗粒,将其吸附在冷端蓄热原件上,造成冷端蓄热原件腐蚀和积灰。【1】
2.吹灰蒸汽带水
吹灰器疏水原设计是疏水至无压,后期为了回收吹灰系统疏水,改至锅炉疏水扩容器,造成疏水不畅,同时吹灰器疏水时间10min,疏水温度210℃,造成吹灰蒸汽过热度不足。蒸汽带水,不但减弱吹灰效果,严重时还会在高温下与积灰泥化板结。
3.氨逃逸超标
脱硝采用SNCR工艺,没有催化剂氨逃逸大。低负荷时反应温度低尿素过喷,喷射系统设计不当、烟气流场分布不均匀或者局部喷嘴堵塞都会造成氨逃逸过量。研究表明,当氨逃逸增加到3μl/l,空预器运行半年后阻力增加约50%。【2】
长时间低负荷运行,排烟温度低
机组长时间在175MW负荷运行,排烟温度约100℃左右,暖风器泄漏无法正常投入,冷端综合温度低于烟气露点温度,造成空预器冷端蓄热原件结露,从而造成低温腐蚀和堵灰。
烟气中SO3含量高
对飞灰中SO3化学分析,占比为2.37%,烟气中SO3含量越高,酸露点温度越高,当排烟温度低于烟气的酸露点时,在空预器蓄热原件上会凝结烟气中的水蒸气和硫酸蒸气,与金属发生化学反应,生成金属硫酸盐,导致蓄热原件腐蚀和堵灰。
灰中CaO含量高
对飞灰中CaO化学分析,CaO平均含量10.33%,最高达18.16%,烟气中的水和CaO反应生成硬而粘“水泥状”物,粘附在蓄热原件表面,造成蓄热原件堵灰。
四、防止空预器堵灰技术措施
1.机组运行确保氨逃逸<3ppm,若氨逃逸>3ppm应及时调整。
2.吹灰时控制疏水温度>250℃,压力1.2MPa,疏水时间>30min。
3.加强暖风器的运行与维护,空预器冷端综合温度<140℃,应及时投入暖风器,尤其是在冬季,避免冷端发生低温腐蚀。
4.根据空预器的差压及堵灰情况判断吹灰次数,如果对应负荷空预器阻力比设计值高0.5kPa,应加强空预器吹灰。
5.机组运行期间应加强省煤器输灰的监视,若省煤器输灰发生故障,应及时处理。
6.锅炉检修期间,根据空预器蓄热原件积灰情况,进行高压水冲洗,并保证冲洗效果。
五、空预器在线高压水冲洗
1.冲洗前的准备工作
(1)冲洗期间机组负荷不低于70%额定负荷。
(2)用冷端双介质吹灰器进行高压水在线冲洗,水源为工业水,水温有条件可控制在70℃左右,PH控制在8~9。
(3)检查空预器下方排灰管畅通,保证冲洗过程中产生的灰浆能够正常排出。
2.在线冲洗
(1)开启空预器烟气侧、一、二次风侧排灰门。
(2)关闭空预器冷端双介质吹灰蒸汽手动门,开启高压水冲洗手动门。
(3)启动高压冲洗水泵,压力调至30Mpa,冲洗水量30L/min,并保持稳定。
(4)启动冷端吹灰器,进行在线冲洗,观察空预器电流摆动幅度在正常值±2A,排烟温度下降小于20℃,若排烟温度低于110℃,应停止冲洗。
(5)冲洗期间专人监视空预器电流、空预器阻力、排烟温度,除尘器运行参数,记录高压冲洗时间、空预器前后压力、机组负荷、一、二风温、引风机电流、排烟温度等参数。
(6)冲洗过程中约有10%的水和灰混合排出,检查空预器底部排灰、排水畅通。
(7)空预器压差值降至合格范围后,停止冲洗。
(8)投入暖风器对空预器进行干燥。
六、结论
回转式空预器低温腐蚀和堵灰是不可避免的,但可以通过相应的措施减轻积灰腐蚀的程度,尤其是循环流化床锅炉,通过调整手段可以大大降低积灰腐蚀,一旦空预器发生堵灰,可以通过高压水在线冲洗,降低空预器差压,减少机组非停,从而保障机组的安全稳定运行。
参考文献
[1]邬东立,王洁,张国鑫,何信坚,康科伟.660MWSCR脱硝机组空预器堵塞原因分析及对策[J].浙江电力,2014(03):46~50
[2]齐晓辉,牛如青,王德鑫.探析SCR脱硝后空预器低温腐蚀原因与对策[J].经验交流, 2015(12).