卷烟工业空压系统节能保供技术探究

发表时间:2020/7/1   来源:《工程管理前沿》2020年3月9期   作者:张聪 童钰捷 赖小莉
[导读] 本文以成都卷烟厂为例,通过系统分析空压系统能耗保供现状,
        摘要:本文以成都卷烟厂为例,通过系统分析空压系统能耗保供现状,并结合目前空压系统先进技术提出可行的节能保供改造措施,为企业节能降耗、提质保供提供思路和方向。

        关键词:卷烟工艺、空压系统、节能、保供


一、背景
        压缩空气作为工业生产中的第四能源,在工业系统中有着广泛的应用。参考下图中空压机系统的费用组成可以发现:空压机系统的初期设备投资及设备维护费用占到总费用的18%,而电能消耗(电费)占到77%,几乎所有的系统浪费最终都是体现在电费上。

二、现状描述
        目前,成都卷烟厂空压站,共有四台空压机,均为英格索兰离心式空压机,机组型号分别是C35022MX3(1#、2#于2003年投入使用)、CV18MX2(3#于1997年投入使用)、C70023MX3(4#于2011年投入使用),具体参数如下表:

        现在使用有4台型号为DDH-2100的组合式干燥机,是2003年投入运行的,采用的是冷却吸附式工作原理。
三、能耗保供现状
1、主机系统分析
        (1)系统电能利用率低
        由于本站房配置的4台空压机均是离心式空压机,而且单机容量接近,没有形成梯度,负荷调节范围有限,在日常生产不饱和时,经常会出现供气大于生产用气,多余的气体只能通过卸载放空以维持正常的工作压力。这就导致空压机站的整体运行效率偏低,能源浪费严重。
        通过工厂能源管理系统查询2018年空压机组能耗数据,并进行数据分析如下:

        2018年全年(5月全厂停产进行技术改造)空压站四台空压机组共计产气3708.74万方,共计用电516.94万度,机组年度平均气电比为7.17.运行效率远低于全站满负荷气电比9.21。
(9.4+9.4+7.96+10.06)/4=9.21 m3/KWh
        (2)3#机组无法正常使用
        3#空压机存在严重问题,目前作为备机使用。主要原因如下:
        ①:3#是1997年投入运行,机型为2级压缩的离心式空压机,满负荷额定气电比仅有7.96,比目前市场上先进的机组低20%以上。
        ②:经过20多年的长期运行,高速气流的冲刷,导致机组的零部件磨损老化。如齿轮箱出现渗油、大齿轮齿面磨损、扩压器磨损、管道接头渗油,冷却器积垢导致换热效率下降等问题。
        ③:3#空压机采用的是老款的CMC控制器,采用的是20年前的控制技术。已经不适应现代自动化运行的要求,不支持远程集中控制的要求,只能采用人工操作。
        ④:3#空压机很多零部件由于原厂已经停产,只能采用定制,采购成本上升,交货期很长。
        (3)系统存在断料隐患
        目前使用状态下,存在导致生产断料的隐患。在的日常使用中,机组运行状态如下:

        说明:由于夏季空气密度低,相同的质量流量对应更多的体积流量,因此夏季同样的生产需求,需要更多的压缩空气供给。空压机的参数标定都是按照体积流量标定的,单位为m3/min,所以夏季比冬季的需求大。
        由于3号空压机存在以上缺陷,在日常生产中,为了严格保证车间生产用气,3号空压机几乎处于停用状态。在生产用气需求量大以及夏季受空气密度因素影响时会启用3台空压机同时投入生产,若此时1号、2号、4号空压机中的任意1台有故障或者在保养,3号空压机是不能完全保证投入使用的,这将严重影响车间生产用气,甚至发生断料或停产。
        (4)压空需求量增大
        近年来生产经营呈现良好的发展态势,产品市场不断扩大,产品销量增长,对压缩空气的需求也同步增长。预计在冬季白班可以达到140m3/min的需求量。
        (5)柔性化生产能力不足
        现有系统中没有大容量储气能力,导致突发用气状态时需要投运压缩机组,而压缩机组投运后满足突发用气后,却无法立刻停机,导致突发用气的不合理能耗产生。这部分为“不合理用气”,约占能耗的5%。
2、干燥系统分析
        动力车间目前现有的4台DDH-2100组合式干燥机,目前干燥系统改造的必要性如下:
        (1)自身损耗大
        通过工厂能源管理系统查询2018年空压系统能耗数据,并进行数据分析如下:

        分析发现,2018年全年(5月全厂停产进行技术改造),空压站空压机组总计生产压缩空气3708.74万方,干燥后投入工厂生产的压缩空气2656.07立方,干燥过程共计损耗1052.68万方,损耗率达28.38%。2018年全年空压机组平均气电比为7.17,按每度电0.85元计算,共计浪费能源费用120.33万元。计算公式如下:
        10526750/7.17*0.85=124.79万元
        (2)难以满足工艺要求
        作为干燥机最重要的指标输出的压力露点,目前只能保持在0℃ 至-10 ℃,不能满足原工艺设计要求,也不能满足现有《四川中烟工艺技术标准》2.8.2.3“压缩空气露点温度应达到3级指标”的要求;
        (3)设备老化严重
        现有干燥机系统因设备老旧,系统压力损失较大,导致后端用气压力波动不稳定,影响车间正常的生产。
        为了从根本上解决现有问题,必须对组合式干燥机系统进行优化改造,满足现有《四川中烟工艺技术标准》“压缩空气露点温度应达到3级指标”的要求;同时干燥机在运行过程中没有压缩空气损耗,保证系统压力损失小,输出压力稳定,不会对后端用气设备的正常工作造成影响。

四、节能保供改造方向
        (1)我厂一直致力于建设“绿色环保”工厂,坚持以科学发展观为指导,坚持贯彻落实环境保护基本国策,把节能减排作为一项重要工作来抓。
        (2)3#机组已经是20年前的落后机型,近年来随着技术的发展,市场上已经有了效率更高,性能更好,自动化程度更先进的空压机机组,完全满足我们对空压机高品质的要求。
        (3)为了严格保证车间生产用气,减少因供气不足带来的影响,拟将3号空压机更换为较大容量90m3的离心式空压机,以便调节空压机单机的排气量,从而控制整个管网的排气量,减少排空量。同时,通过改造可以改善加载和卸载频度。
        (4)根据现有场地空间,拟采用与4号机组同类型的空压机组来替换3#机组,在同等占地面积尺寸的情况下,获得更大的空压机容量。在日常运行中,与剩余的3台机组任意搭配,均能满足现有生产需求。同时,预留了部分负荷,满足未来产能提升的需求。
        (5)准备采用的压缩空气零损耗干燥机技术较为成熟,保证干燥机持续输出压力露点优于- 20℃高品质压缩空气,保障安全生产,提高了生产设备的安全性,从材料、方案到施工均切实可行、有效。
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