水泥生产中智能高效脱销系统的应用

发表时间:2020/7/3   来源:《基层建设》2020年第6期   作者:马海滔1 王鼎1 史超2
[导读] 摘要:本文将以智能脱硝、高效脱硝系统为研究对象,分析该技术在水泥生产中该系统的应用,依靠该系统实时跟踪了解水泥窑状况,分析氨水用量,并做好喷枪操作控制,保障脱硝效率。

        1.北京凯盛建材工程有限公司  北京  100024;2.中工国际工程股份有限公司  北京  100080
        摘要:本文将以智能脱硝、高效脱硝系统为研究对象,分析该技术在水泥生产中该系统的应用,依靠该系统实时跟踪了解水泥窑状况,分析氨水用量,并做好喷枪操作控制,保障脱硝效率。该系统能够减少氨逃逸问题,实现对环境的一定量保护。
        关键词:智能脱硝;高效脱硝;超低排放
        前言
        为了达成保护空气、减少空气污染问题,当前国内很多省市地区都有制定超低排放规定,明确要求了氮氧化合物的排放指标。水泥生产企业,一直就是氮氧化合物排放的大户。为了减少排放,就需要脱硝工作。本文对象使用SNCR脱硝系统,具有良好效果。当然随着近些年政策的不断改革,如今已经无法满足规定。公司生产线和环保要求出现冲突,此时就需要改造脱硝系统,从而进一步满足超低排放要求与规定。
        一、改造方案
        当前所用的主流脱硝模式主要就是分级燃烧、生物质脱硝、SCR以及SNCR这几种。其中SNCR这种脱硝模式最为稳定[1]。并且运行成本和改造成本相对较低,很适合国内的水泥窑脱硝工作。当然传统SNCR在脱硝方法上,合理脱硝效果为60至70%区间。如果想要超过这个水平就需要用更多的氨水,此时有可能会出现十分严重的氨逃逸情况,加剧设备腐蚀情况。
        SNCR这种脱硝方法的使用同时受到氮氧化合物浓度、气流扰动、烟气流速、烟气含氧量、喷射区截面积、粉尘浓度和反应区温度因素干扰。众所周知水泥窑的工况十分复杂,其常态就是工艺波动。在生产过程中NOX浓度会在工艺变化下一同变化,所以此时的SNCR脱硝反应区也会受到明显影响。传统SNCR脱硝技术不得以只能靠着固定节曲面喷氨水方法处理问题,设定固定氨水量,无法跟随水泥窑本身变化调整,所以才无法保障脱硝效率。
        通过不断实践与思考,最后得出,可以用HeSNCR这种智能脱硝思路。该系统中,喷枪布置在分解炉的上分层部位。所有层都有自动控制阀用于雾化空气压力以及氨水流量压力控制[2]。也就是说该系统最关键的部分就是智能控制体系,能够依靠人工智能软件数据处理能力,分析水泥窑的情况变化,尤其是各种操作数据,了解脱硝率最高部位和氨水用量情况,精准化控制喷枪,并在合适的部位、喷入点喷洒适量氨水,高效率脱硝。系统图如图1所示。
 
        图1SNCR高效系统思路
        除此之外该系统在应对氨逃逸和NOX上也有很好的效果,不仅能够有效脱除NOX也可以达成氨控制目的。
        水泥脱硝智能控制系统当中包括DCS控制单元、混合液喷射、软化水混合输送、还原剂混合输送等多个模块,其特点为氨水存储罐负责还原剂存储输送,由输送泵与输送管道提供输送支持。化水车间、输送管道和稀释水泵负责软化水的存储和输送[3]。混合罐、液体输送泵、搅拌器负责软化水与还原剂混合输送。液体雾化喷枪与空气压缩装置组成了混合喷射单元。DCS系统能够控制容器液体液位信号、硬件设备启动软件、电动软件控制信号,并使用主控室和电脑可视化监控与操作。
        二、运行分析
        企业于2019年2月开始对该系统进行常识性使用。企业水泥窑系统并没有使用分级燃烧,并且氮氧化合物浓度在500至600mg/m3,使用原先的系统能够将其控制在200mg/m3,原系统操作中NOX的排放浓度存在很大的波动,偶尔甚至会出现诸如±50mg/m3这种水平的大范围波动。
        自从企业引进HeSNCR系统,从运行中的表现可以看到,NOX的排放浓度得到了很好的控制,能够控制在100mg/m3水平。企业在4月份的运行测试中得出NOx50mg/m3水平,排放指标很低。而在5月份和6月份数据中,浓度均在100mg/m3以下,基本在95mg/m3左右。这意味着HeSNCR系统能够达成NOX的有效控制,并且熟料氨水的单耗和总氨水的用量远低于过去,数据如表1所示。
        表1系统运行统计

        企业在4月份期间以日均50mg/m3的指标做了氮氧化合物排放测试,结果如表2所示。
        表2NOX控制数据

        在控制NOX排放浓度的过程中,设定其在50mg/m3,此时氨水用量为每吨3.74升。当然此时的氨水用量有比较大的不同,即便不断增加氨水投入,NOX的每小时均值情况仍旧无法控制在50mg/m3。最后在各位专家的讨论与分析后,认为氨水还原过程中,氮氧化物的还原需要有氧气的支持。也就是说SNCR系统需要为还原提供充足氧气,但当前企业因为高温风机处于极限,水泥一直在高产,所以炉子氧含量不达标,无法保障SNCR脱硝能力。尤其是面对NOX排放浓度较低的情况,更是无法保障氧含量。此时分解炉氧含量一般会用C1一氧化碳作为参考点,以其浓度作为指标,将消除C1氧气浓度参考,解决漏风干扰问题。从最后的检测效果看来,HeSNCR这种技术能够很好的控制NOX,并且C1一氧化碳浓度也得到了有效解决,浓度仅仅在0.1%左右。
        结语
        从本文的叙述可以看到,在水泥窑生产中,HeSNCR这种智能脱硝系统,可以很好的控制NOX的排放浓度。并且氨水用量也比原先传统SNCR技术使用量要低。依靠HeSNCR智能脱硝系统,解决了NOX排放浓度问题。当然因为分解炉的氧气本身比较多,所以需要进一步调整操作工艺,比如加大高温风机减产或是拉风,控制粉煤秤冲煤问题。要做好C1CO浓度的控制。这样才能够获得更好的水泥生产效果、水泥生产质量。
        参考文献
        [1]张鹏飞.利用不同方法检测水泥与减水剂相容性的研究[J].建材与装饰,2020(12):55-56.
        [2]李永军.关于水泥分散度与余水泥强度等级关系的研究[J].四川水泥,2020(02):3.
        [3]邓学志.水泥窑耐火材料新技术的应用[J].四川水泥,2020(02):5.
 

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