1.安徽星马专用汽车有限公司 安徽马鞍山 243000;2.中冶华天工程技术有限公司设备分公司 安徽马鞍山 243000;3.安徽星马专用汽车有限公司 安徽马鞍山 243000
摘要:本文针对我公司空压机日常使用过程中的能耗巨大进行分析,提出对空压机节能降耗改造方案。
关键词:空压机;绿色节能;改造
我国是一个能源大国,但也是一个能耗大国。所以,在随着我国经济技术和可持续发展的战略的方针的确定,各行业对绿色、节能生产也逐渐重视。同时国家对节能降耗相关的产品也给予相应的购置补贴。因此,企业积极选择大功率生产设备的时候,将会重点考虑绿色、环保、节能的产品。我公司,目前主要的大功率设备就是空压机设备、喷漆加热设备等。而空压机设备共有7台阿特拉斯GA250W型螺杆式空气压缩机,这个产品在我公司近十年,对照工信部2015版节能产品名录中已经列为高耗能的产品。根据近几年来的能耗对比,每年空压机及相关附属设备的能耗都在100万千瓦时,对其进行节能改造可以说是势在必行了。
螺杆式空压机简述
空压机的工作原理是由一对相互平行啮合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,从而实现空压机的吸气、压缩和排气的全过程
一、传统空压机的问题
1、加载时的电能消耗
2、卸载时电能的消耗
当达到卸载压力时,空压机自动打开卸载阀,使电机空转,造成严重的能量浪费。空压机卸载时的功耗约占满载时的30%~50%,可见传统空压机有明显的节能空间。
3、工频启动冲击电流大大
主电机虽然采用Y-△减压起动,但起动电流仍然很大,对电网冲击大,易造成电网不稳以及威胁其它用电设备的运行安全。对于自发电工厂,数倍的额定电流冲击,可能导致其他设备异常
4、设备维护量大
空压机工频启动电流大,高达5~8倍额定电流,工作方式决定了加卸载阀必然反复动作,部件易老化,工频高速运行,轴承磨损大,设备维护量大。
二、压缩空气的成本构成
图一 成本图
能源费用占到一个系统整个生命周期成本的70%
三、空压机变频改造技术
1、变频改造的原理
节能原理:变频调速系统以输出压力作为控制对象,由变频器,压力传感器、电机组成闭环恒压控制系统,工作压力值可由操作面板直接设置,现场压力由传感器来检测,转换成4~20mA电流信号后反馈到变频器,变频器通过内置PID进行比较计算,从而调节其输出频率,达到空压机恒压供气和节能的目的。
2、空压机变频节能改造的优点
(1)、变频器控制空压机与改造前比较,能源节约是最有实际意义的。根据空气量需求来供给的空压机经济的运行状况,节省电费约20%以上,约半年即可回收投入的资金。
(2)、运行成本降低。传统空压机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44、3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。
(3)、提高压力控制精度,变频控制系统具有精确的压力控制能力,使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制空压机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在±0、2bar范围内,有效地提高了工况的质量。
(4)、延长压缩机的使用寿命。变频器从0Hz起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。
(5)、此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。
图二 控制流程图
3 变频电机
空压机采用高端变频4极电机,最好的利用电机材料。为在启动时的全背压提供足够转矩而设计,调节范围广8-100HZ,比同行宽(一般20-50HZ),能承受变频脉冲,电机与变频器一起实现 4..13 bar(e)压力范围工作。专用的设计,没有速度窗口,保证各工况下的高效率,避免普通电机在非额定工况下的效率下降。风扇可以在整个转速范围提供足够冷却风。
图三 四级电机能耗、负载曲线图
3.4工作能耗
公司在选择空压机时,为了保证在任何情况下都能使生产正常进行,必须按照厂里的最大生产工况来设计空压机的装机容量,实际安装的空压机,由于种种原因,其额定供气能力要比最大的用气量大10%左右。而在实际生产过程中,绝大多数情况下只能用到额定供气量的50%—60%,甚至更低。这一普遍现象造成了电能的严重浪费。
能耗计算
低工作压力可以降低能耗
每降低1bar压力可以节能约7%
如75kW压缩机,运行4000小时/年,0.8元/度
节省=75x4000x7%x0.8=16800元/年
结 论
空压机通过改造后,变频驱动电机运行状态下保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不超过±0.02Mpa;消除了传统空压机启动和卸载非经济运行时段,大幅度节约电能,稳定电网供电的同时,也有效的保护了电机和空压机相关部件。同时,减少设备磨损,延长了空气压缩机使用寿命。最终在各项技术指标的满足的情况下,不仅带来的是供气的稳定稳定,噪声的消弱,而且对实际应用中有加卸载装置的大型空压机,节能率可达到15-20%。真正的是一次投入,永久受益。
致 谢
本论文是在我的老师关越、童鑫等指导下完成的。本文的顺利完成离不开老师和同学们给予的指导和帮助,在此向他们表示衷心感谢。关老师对我在论文的选题,研究和撰写等每一个环节,无不得到关老师的指导和帮助。使我在一年半的学习生涯中受益照浅。同时感谢维修班师傅们给予本人多方面的指导,并在查阅、计算和绘图等各方面提出了宝贵的建议和意见,对此表示十分感谢。
参考文献:
[1]《制造业自动化》,2011,
[2]田春梅,《北京电力高等专科学校学报:自然科学版》,2012
[3]鄂凡,《国内外机电一体化技术》,2014
[4]罗江维,《城市建设理论研究:电子版》,2014
[5]孙灿炬,《中国设备工程》,2014,(8)