低产低能油井智能化节能技术探索研究

发表时间:2020/7/3   来源:《科学与技术》2020年2月第5期   作者:胡新茹
[导读] 油田开发过程中,抽油井普遍存在着液量低、供液能力差

          摘要:油田开发过程中,抽油井普遍存在着液量低、供液能力差,系统效率低的问题,如何避免出现空抽现象,维持连续、稳定、高效生产,是我们重点关注的课题。针对低产、低能井,开展智能化节能技术的探索研究,通过不断探索研究新工艺、新技术,提升对油田低产、低能井的管理,来达到油田开发效益提升。

         关键词:油田低产低能油井  智能化节能技术  效益提升
         1引言:
         油田开发过程中,抽油井普遍存在着液量低、供液能力差,系统效率低的问题,如何避免出现空抽现象,维持连续、稳定、高效生产,是我们重点关注的课题。针对低产、低能井,开展智能化节能技术的探索研究,进行伺服控制器及抽油机自适应智能控制系统的先导实验。
        
         2技术简介
         2.1伺服控制器节能技术
         2.1.1工作原理:在伺服驱动器DSP内建立完整的数学模型,以实时计算悬点位置,综合外部开关量输入的光杆每个冲次的校准信号,通过软件自动计算出光杆运行的上下止点,并作为变速运行的依据。根据上行输出功率的大小,有效调节电机转矩、转速、位置等参数,实现控制光杆在上下止点附近的低速运行,在上下行过程中高速运行的状态,从而达到减少无效冲次、增加有效冲程、提高泵效、减小抽油杆冲击载荷、减少抽油杆的偏磨,降低管杆故障,延长检泵周期的目的。
         2.1.2技术特点:
         2.1.2.1自动调节抽油杆在上下止点附近的运行速度,实现变速运行,减少冲程损失及抽油杆的冲击载荷,提高泵效,延长抽油杆使用寿命。
         2.1.2.2根据供液能力及示功图的变化,优化工作冲次,使泵保持合理的沉没度,避免供液不足。
         2.1.2.3对于供液严重不足井,可实现超低冲次(0.8-3n/min)生产,减少无效冲次,节能效果明显。
         2.1.2.4冲次调节方便,系统配备中文键盘,根据抽油生产工艺需求,点击操作即可完成冲次设置。
         2.1.2.5安装简单,不需改造机械结构。投资少,效益好。
         2.1.2.6消除异步电机低速运行下力矩的多边形脉动,皮带所受力矩更均匀,有效减少皮带的抖动、打滑现象,减少烧皮带、盘根干磨、跑油等不正常状况。
         2.1.2.7具有电子刹车功能,可让驴头极方便地停在任意位置,便于示功图测试等施工。
         2.1.3现场应用效果分析
         在H5-211及Q21-C2安装该装置,由常规控制改为智能伺服控制,调节上下行程及止点附近的运行速度,并根据油井供液能力,平稳调节电机转速,有效控制光杆在上下止点附近的低速运行,实现低能抽油井的超低冲次平稳生产。
         2.1.3.1安装前后现场效果对比
         H5-211井安装后参数由3.5n/min降低到1.8n/min,日耗电(10天平均)214kwh降至112kwh,日均节电102kwh,功图由严重供液不足变为轻微供液不足,液量变化轻微,泵效由27.2%提高至54.5%。


         Q21-C2井安装后参数由3.47n/min降低到2.07n/min,日耗电(10天平均)266kwh降至175kwh,日均节电91kwh,功图由严重供液不足变为轻微供液不足,液量变化轻微,泵效由31.6%提高至49.6%。
         2.1.3.2安装前后生产及测试数据对比
         为做好效果评价,安装前后先后进行了数据测试,从测试数据看,安装伺服控制器后,Q21-C2井采液单耗由32.3KWh/t下降至23.6KWh/t,单井系统效率由20.5%上升到28%,节电率26.9%。H5-211井采液单耗由22.9KWh/t下降至14.1KWh/t,单井系统效率由29.4%上升到40.5%,节电率38.4%。吨液单耗大幅下降,系统效率得到较好提升,节电效果显著。
         2.2抽油机自适应智能控制节能技术
         2.2.1工作原理:利用后台的大数据软件,通过数据计算,实现现场的智能化操作,所有的操作由后台软件操作,现场操作柜内只设置启动/停止按钮,现场操作简单。
         2.2.2技术特点:
         2.2.2.1改善电网功率因数(>0.95)及电能质量,根据油井供液能力自动调速,智能化操作。
         2.2.2.2系统可将电机进入再生发电状态所产生的多余能量储存,避免回馈电网或发热浪费,进一步节能。
         2.2.2.3自动诊断抽油机设备状态,接收数据异常(出砂、结蜡、异物卡井,设备故障造成的电流差异大),可自动停机保护。
         2.2.2.4安装结构简单,无传感器就能实现抽油机智能控制,减少了额外的零部件、安装和维护成本。
         2.2.3现场应用效果分析
         在H5-125安装抽油机自适应智能控制系统,安装前后效果如下:       
         2.2.3.1吨液单耗大幅下降,节电效果明显。
         H5-125井安装前日耗电量235kwh,采液单耗14.97KWh/t,安装后日耗电量133kwh,采液单耗8.92KWh/t,日耗电降低102kwh,采液单耗降低6.05KWh/t,节电率43.4%,节电效果明显
         2.2.3.2油井工况改善,泵效大幅提高。
         从H5-125井安装前后的示功图看,油井由“供液不足”变为“轻微供液不足”;冲次由4.09n/min下调为2.39n/min,日产液量基本稳定;泵效则由原来的36.5%提高至59.3%,提高了22.8个百分点。
         3、结论:
         伺服控制器目前可满足380-660V电压需求;技术优势:可以实现上下行变速运行,电子刹车功能,手动调速。
         抽油机自适应智能控制系统目前可满足380V电压需求;技术优势:可以实现再生发电状态能量储存,油井异常情况的自动停机,自适应参数自动调节。
         通过上面的现场适用性及投入产出比对比,我们认为这两种技术各有各自的优势,伺服控制器单体价位适中,对于电压适应性可满足现场需求,适用于井深,冲程损失大,设备老化维修频繁的低产低能井;抽油机自适应智能控制系统单体价位偏高,对于电压等级局限性较大(目前智能安装380V,高压系统需增加变压器,增加成本),适用于出砂、稠油、结蜡严重的低产低能井。
        
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