纯碱用国产多级推料离心机的应用与改进分析

发表时间:2020/7/24   来源:《教育学文摘》2020年第8期   作者:王海龙
[导读] 重碱煅烧是纯碱生产中能耗较大的步骤,可通过降低重碱水分
        摘要:重碱煅烧是纯碱生产中能耗较大的步骤,可通过降低重碱水分,以此减少煅烧能耗。在煅烧中,采用多级推料离心机实现重碱分离,可有效降低重碱含水量,提高纯碱质量,也减少煅烧中的能耗。文章对国产多级推料离心机的应用及改进进行分析,在了解国产多级推料离心机的作用基础上,主要阐述国产多级推料离心机其应用工艺路线,并阐述其常见故障诊断及改进,为纯碱煅烧更好开展奠定坚实基础。
关键词:纯碱;国产;多级推料离心机;改进;故障
        分离工艺是工业生产后续处理工艺,其对产品最终质量影响较大。分离机械可分离固液体,设备分为活塞式推料离心机、真空旋转鼓式过滤机、卧式螺旋离心机等。分离机械结构简单,操作方便[1]。纯碱行业属高产高能耗行业,企业要采取多方面措施降低制碱中重碱水分,以此减少能耗,提高经济效益。目前,制碱多采用国产多级推料离心机实现重碱分离,以下就对国产多级推料离心机的应用及改进进行详细分析。
        一、推料离心机结构
        推料离心机结构如图1所示。
       
        图1推料离心机结构示意图
        离心机由机座、转鼓、轴承、油缸、液压部分及罩壳构成。机座是设备支撑件,机座上为轴承座、电机、油泵安装基面,座底为油箱,有油位计,可观察油量消耗[2]。电机及液压系统过滤器、冷却器、温度表、溢流阀等安装在基座上,基座上以玻璃钢罩波阿虎,也隔离旋转零件。
        二、国产多级推料离心机应用工艺
        以下以某地公司纯碱用国产多级推料离心机为支持,结合生产状况,制定是那种应用工艺,并对工艺试验分析,总结了解不同工艺的经济效益。
        1.国产多级推料离心机选择
        多级推料离心机通过滤饼传递推理,将滤饼推出转鼓,故滤饼需有足够强度,避免传递中出现挤碎,不能稳定排出[3]。若料浆浓度及投料量变动,滤网上的滤饼会分布不均,严重的将导致溢流,导致振车。同样料浆,若推料型、卸料型性能相同,考虑到设备占地、耗能及维护费用,卸料型料浆优势更突出。
        国产活塞推料离心机进满足二级圆柱式,其直径在800mm以下,其对转鼓材质、加工工艺及安装误差要求严格。选择国产多级推料离心机,是以高Cr及适量Ni、Mo、N结合的双相不锈钢锻造出配料,浇筑出壁厚及半径比在0.1柱锥的转鼓,而后对转鼓机械性能、损伤检查,给出无损伤证明[4]。
        部分国产离心机其密封系统不可靠,可能出现漏油、频繁振动。究其原因,主要是密封材料质量及结构不满足要求[5]。因此,液压密封上选择品质较好的日本“NOK”密封元件,设计好配合轴孔公差精度,克服设备漏油问题[6]。
        2.纯碱用国产多级推料离心机应用工艺路线
        按照生产实情,离心机作用于纯碱生产,可制定以下三种工艺路线。
        (1)真空转鼓过滤机及二级活塞推料离心机结合工艺
        采取真空转鼓过滤机分离碳化出碱液的重碱,其水分较高,约20%,导致后续工序煅烧消耗大量蒸汽。为控制能耗,离心机处理纯碱,曾进行直接分离碳化出碱液试验,重碱结晶较细,且固液比不高,试验未果。
        而通过新型真空转鼓过滤机及二级活塞推料机结合,在轻灰滤过中加入二级离心机,对重碱二次分离,有效降低重碱水分,减少能耗,体现节能意识(具体工艺流程图如图2所示)。
       
        图2真空转鼓过滤机及二级活塞推料离心机结合的具体工作流程图
        (2)水合机及三级活塞推料离心机结合工艺
        重质碱生产可采取液相法、固相法,低盐优质重灰多采用液相法,但液相法会产出大量废水,污染环境。固相法生产重质纯碱,其技术由来已久,经过多次技术优化,得到的重质纯碱粒度、白度等指标和液相法结果相似。两种方法无法改变盐分,故水合机生产重质纯碱,可加入三级活塞推料离心机,进一步分离水碱,保证最终重质盐分在0.3%以下。具体工艺流程如图3所示。
       
        图3水合机及三级活塞推料离心机工艺流程图
        (3)氧化铵自动包装及二级推料离心机结合工艺
        氯化铵晶浆分离离心机单台产能不高,故装置中配置多台设备,设备能耗较高。新时期联碱装备技术逐渐优化,现阶段氯化铵多为自动包装,包装效率大大提高,为多级推料离心机处理氯化铵晶浆分离奠定基础。以某化工生产公司为例进行分析,考虑到其生产的氯化铵实际特性,选择适合的离心机参数、结构,发现其生产产量突出,且分离之后的残留含湿率不高,可提高制碱经济效益(其工艺流程如图4所示)。
       
        图4氧化铵自动包装及二级推料离心机结合工艺流程
        四、纯碱用国产多级推料离心机的实施及效果
        1.真空转鼓过滤机及二级活塞推料离心机结合工艺效果
        (1)推料离心机参数
        该工艺选择的离心机为HRZ1000-NA离心机,分离为化工工艺流程内一单元,选择设备应考虑设备和工艺的适应能力,明确分离物性质、进料量、产量等参数,确定产品技术要求,也认识到工艺流程对物料的影响,设计参数需了解设备性能及特点[7]。
        二级柱活塞推料式离心机将重碱由真空转鼓过滤机真空过滤之后,送入到二次分离离心机处理,在此阶段经双级推料离心机螺旋输送机送入到离心机,再次过滤后,得到的滤液排出离心机。而筛网上的重碱滤饼其含水率已经大大降低,其受离心机推料盘作用影响,推入二级转鼓,在转鼓上受离心力影响,滤饼含水率得到进一步优化。
        (2)纯碱水分分析设备及方法
        水分分析设备选择专业的干燥箱支持,分析方法为:控制干燥箱为100℃,温度上升超过100℃后,放入样品,以专业器皿称取2g样品,置于干燥箱,经过2h后,冷却至室温后称重。纯碱水分以水质量分数计算,式为:
       
        其中,w为水质量分数,m为空瓶质量,m1为样品加入后质量,m2为干燥后的实际质量。具体分析结果如表1所示。
        表1水分分析结果表

        (3)经济效益
        以该流程操作,可大幅降低重碱水分,也可起到降低能耗、节能减排作用,其经济效益突出。以单台产能为100kt/a的成品轻灰为例,使用该工艺,年总节能折标煤达4763.34吨,总节能折电耗达1179万kWh,且二氧化碳年减排超过11755吨,经济效益突出。
        2.水合机及三级活塞推料离心机结合工艺应用及效果
        (1)推料离心机技术参数
        应用该技术的离心机为三级柱锥活塞推料式结构,型号为HS1000-NA。其和二级离心机结构原理存在相似性,只是多处一个第三级转鼓,以此也可降低水碱的盐分,可降低耗能及原材料使用数量。三级转鼓中,控制转鼓内径在840-1100mm附近。若转子速度较快,达到1000rpm转速,也要对推料步骤及频率,按照进料量、材料含水度,调整好各项参数。
        (2)水合机及三级活塞推料离心机结合的分析方法
        为满足纯碱生产要求,水分分析方式和重碱分析方式保持一致,进行盐分测试,取样,准备测试设备、电炉、锥形瓶、酸式式滴管、滴瓶等。盐分可以取5g样品,放入蒸发皿,加热灼烧,直至氯化铵完全挥发后,将残渣置于蒸馏水中,加甲基橙,以硫酸溶液洗,洗到呈橙色后,加入0.3g固体碳酸钙,加入铬酸钾,不断搅拌。
        通过该技术,其重碱盐分可大大下降,工艺处理后,盐分可下降约50%。
        (3)经济效益
        一水碱游离水分降低4%:其经济效益明显。采用此工艺,年总结能折标煤达到2515吨,年总节能折标煤超过2515吨,节能折电耗为622.5万kWh。轻灰盐分在和水结合之后,在一水碱游离水中,甩掉游离水也会去除盐分,去除的盐分可达总盐分的近50%,若还需进一步降低盐分,可在离心机分离中加入洗涤液,获取和水相近的优质低盐分重灰。
        3.氯化铵自动包装及二级推料离心机工艺应用分析
        (1)离心机技术参数
        选择HRZ1000-NA离心机,其转子速度控制为800-1000rpm,推料的频率为50-70min-1,推料行程为50-70mm。该二级推料离心机运行重量达到8160。该离心机的主机外形尺寸为3220x2600x2150mm。
        (2)效益分析
        经试验发现,采用氯化铵自动包装及二级推料离心机工艺,其获取的工艺效益较为可观,年总节能折标煤为238吨,节约电力年总为40.8万元,年减碳排放为678吨。
        4.多级推料离心机在重碱脱水工艺中应用需解决的问题
        将多级推料离心机应用到重碱一次脱水工艺中,对重碱过滤脱水,可有效降低水分,相较于真空过滤方式,采用这种过滤方式,其工作效率及节能效率较突出,且过滤可省略吹风泵、真空泵等耗能较高的设备工作空虚。但这种技术正处于不断研究阶段,离心机技术开发方面,还需对离心机筛网开孔率、结构、分离因素等加深对应开发研究。
        五、纯碱用多级推料离心机故障诊断及改进分析
        1.进料螺旋输送机故障及改进
        正常状态下的推料离心机进料结构是空心轴螺旋状态,由不锈钢螺旋叶片构成。推料离心机选择空心轴螺旋状结构,可确保送料的均匀性,其结构没有中心轴,浆料不会发生堵截。但是,采取螺旋悬臂结构,螺旋叶片和壳体衬套会出现一定摩擦,导致衬套出现过渡磨损,长久运行会增加螺旋阻力,增加功耗。衬套由四氟乙烯制作,其耐磨性较高,且具有耐高温、耐腐蚀特点。而螺旋叶片主要为不锈钢,两者长期摩擦,会导致衬套首先受到较大损伤的,纯碱进入后,会对壳体侵蚀变形,影响叶片正常工作。
        螺旋叶片及壳体衬套是离心机进料核心构件,若设备出现损坏,采购更换成本过高。若叶片断裂,可对叶片焊接处理,并做好离心动平衡测试,确保生产稳定。此外,未避免上述问题出现,应强化生产工艺规范操作,确保设备进料稳定。
        2.推料篮筐断裂故障诊断及改进
        推料离心机多次推料,长久运行可能导致推料篮筐出现断裂,其断裂位置多集中在篮筐底部排水孔位置。断裂较严重时,将导致推料篮筐发生变形、开裂,继而导致离心机无法稳定运行。推料篮筐结构及运行模式决定篮筐底部排水口出现断裂,篮筐运行中受离心力影响,导致浆料甩出,对篮筐造成冲击。此外。设备排水孔位置的篮筐壁较厚,一些薄壁开孔会导致对应位置抗拉强度加剧,容易发生扭力过大的断裂事故。
        若发现发生推料篮筐断裂,就绪对开裂部位及时焊接,焊接后分析篮筐结构强度、应力,校对篮筐受力状态,确保篮筐可稳定、长期运行。若在具体生产中发现多次出现推料篮筐断裂事件,则应考虑增加推料篮筐排水口壁厚,适当增加圆弧过渡,强化推料篮筐抗扭矩及抗轴向拉伸性能,确保整体系统稳定运行
        3.加速度分布锥故障诊断及改进
        加速分布锥位于离心机退料盘位置,主要是将螺旋进料的浆料加速处理,使其达到推料篮筐旋转速度,便于物料产生离心力,实现固液分离。加速度分布锥加速效果越好,则离心机处理浆料的效果就越好,固液分离效果就越突出。
        离心机使用的分布锥材料主要为不锈钢,以16个M8螺栓连接分布锥导向柱,并以M12螺栓连接分布锥底座。
        加速度分布锥故障为锥固定螺栓松动、螺栓断裂、锥底座固定断裂、螺纹损坏等。为解决上述问题,推荐采取以下改善措施处理:首先,可增加和导向柱紧固螺栓的直径,从原来的M8改为M20,增加螺栓截面积,确保螺栓受载荷分布均匀;再者,可转变分布锥底盘导向柱,将其改为圆形,并在导向锥开槽,确保导向柱稳定,也提高浆料分离间隙,保障设备正常出料;最后,可增加分布锥锥面面积、厚度,改变分布锥锥底紧固螺栓直径,例如可将原来的M12更改为M16,确保分布锥厚度增加后,其底座紧固螺栓不会发生松动、断裂。
        结语
        综上所述,文章对纯碱用多级推料离心机结构进行简单分析,在此基础上,提出国产多级推料离心机应用工艺,之后主要分析纯碱用国产多级推料离心机的实施及效果,对离心机故障诊断及改进分析,通过试验,了解推料离心机在的实际应用中的不同操作步骤,了解其可能出现的故障,以此促进纯碱生产公司更好发展。
        参考文献
        [1]孟庆华,葛宜文,魏倩文.Krauss-Maffei两级推料式离心机液压油泵的改造[J].纯碱工业,2018,No.244(04):19-21.
        [2]李敬辉.重碱离心机岗位除氨系统改造[J].纯碱工业,2019,247(01):36-38.
        [3]段其斌,孙友祥.HR—500AN双级活塞推料离心机的改进及分离重碱生产试验浅析[J].河南化工,1996,000(003):23-25.
        [4]陶渊卿,吕丽珍,沙恩典,等.双级推料离心机用于氯化铵脱液的参数设计[J].纯碱工业,2012(04):28-30.
        [5]孙晓光.SZ1000/2推料式离心机的故障分析与改进[J].纯碱工业,2012(02):38-41.
        [6]刘彬,陈勇虎,曹学臣.Application of Secondary Separation of Sodium Bicarbonate[J].纯碱工业,2011,000(001):39-41.
        [7]李建敕,姜广先,王忠臣,等.HR630推料式离心机技术改进[J].纯碱工业,2008(2):17-20.

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