降低污水处理场出水总氮的技术研究

发表时间:2020/7/30   来源:《建筑实践》2020年39卷7期   作者:陈新兵
[导读] 现阶段企业外排水总氮控制愈发受到人们的关注
        摘要:现阶段企业外排水总氮控制愈发受到人们的关注,为达到降低出水总氮的目的,某化工企业依据对自身生产情况的分析,通过技术改进、工艺改进的方式进行污水处理优化,对高含氮量的废水采用“三级厌氧反硝化”工艺技术,保证经处理后的工业废水达到规定的冷却水补水标准。基于此,本文进行污水处理厂出水总氮的控制技术进行探析,以期具有参考价值。
        关键词:反硝化;污水处理厂;控制技术;出水总氮

        某化工企业主要生产产品包括乙二胺、尼龙66盐、环乙醇等,生产装置运行期间会排放乙二胺、环乙醇、含有苯、低聚物等,且废水中的NO3-的浓度较高,再加之废水的难处理性、毒害性,对化工厂的持续化、绿色化发展造成不同程度影响。目前大部分化工厂会采用接触氧化、活性污泥进行废水处理,虽能获取一定处理效果,但极易发生污泥膨胀现象[1]。对此,该化工企业为实现有效降低废水出水总氮,在充分分析当前生产现状的基础上应用“三级厌氧反硝化”处理技术,通过对高总氮废水的有效处理,保证其工厂废水的处理达到循环冷却水目的。
1、污水处理厂原有工艺分析
        该化工厂建成时间较早,虽污水处理工艺经改造,但是仍无法满足现阶段废水处理要求,具体工艺流程如下图显示:

图一:工厂废水工艺流程图
二、污水处理厂出水总氮控制技术
(一)生物滤池改造
        该工厂原有生物滤池采用聚氨酯网孔为填料,改造时将其置换成型号为LTCFTL的球型悬浮填料,控制其填料直径保持在80mm。具体换型期间,为进一步提升滤池过滤效果,需进行布水系统、排泥系统、布气系统的有效改造,以此降低滤池发生堵塞现象的几率,在提升滤池运行稳定性的同时,达到缩减运行成本的目的,并提升3T-AF滤池控制的便捷性。
(二)低碳氮比三级反硝化工艺
        以往污水处理厂运行期间,存在进水碳氮比失衡的现象,而为保障反硝化反应的正常进行,需利用甲醇补充来提供碳源。因生物滤池的总氮清除能力始终未超出50%,需要将二沉出水TN控制在80mg/l之内,才能保证其出水总氮符合标准规定要求。
        对此,需采用三级反硝化工艺进行处理厂原有AF滤池+活性污泥+BF滤池+砂滤、碳滤工艺的取代,实现对高总氮出水的逐级处理。即在改造升级过程中将原有处理工艺转变为生物法脱氮工艺,具体处理原理如下图显示。

图二:生物法脱氮工艺原理
        改造期间利用两级厌氧反硝化系统进行原有一级厌氧、二级好氧系统的取代,并将此单元当做一级反硝化模块,而二级反硝化模块则是原有A/O系统,三级反硝化单元则是经改造后的生物滤池。不同区域内分布着不同层次、群落以及种类的细菌,通过对区域内细菌活性的保持,可以起到提升废水处理效果的作用,实现对处理厂污水总氮的有效控制[2]。
        为保障三级反硝化工艺的应用发挥出最大效用,需重视培养、驯化优势菌种,通过对优质反硝化菌的培育,发挥出废水处理中微生物的作用与能力,有效提升对污染物的降解效果,并通过释放纤维素、淀粉酶、蛋白酶、葡萄糖酶等游离酶来促进微生物代谢,在保障总氮去除效果的前提下,显著提升污水处理系统的反硝化效率。同时,借助微生物的去除能力实现在低温条件下进行高总氮污水的处理。
        同时,将投加进系统安设于三级反硝化系统中,具体包括甲醇投加、PH值调控、酸水投加系统,不同系统组成不同。其中甲醇投加系统组成包括AF滤池、BF滤池、A/O系统A池,五个投加点、阀门等构件组成;酸水投加系统具体组成包括调配池、缺氧池、中间水池配套管线等构件组成;PH值调控系统具体组成包括烧碱投加、PH智能调节、浓硫酸投加等分系统。为进一步提升处理厂PH值调节控制效果,该处理厂进行碱泵设备的增设,并进行新型浓硫酸、烧碱专线的铺设。同时利用PH智能调节系统进行原有手动酸碱药剂投加系统的替换,进而为强化PH值控制的稳定性学提供技术支持,确保将生物滤池的PH值控制在6.5~7.5之内,促进高总氮废水的处理效果。该工艺的应用,主要是依靠A/O系统的高去除能力,碳源选用低碳氮比的补充甲醇,控制每日投加甲醇保持在6.272t/d。应用三级反硝化工艺后,该化工厂实现将甲醇的最低投加量控制在3.6t/d,达到甲醇消耗量合理控制的目的。
        而在反硝化脱氮处理过程中,因大量OH-的产生,导致系统中总碱度、PH值呈现出大幅度升高的态势,致使污水处理厂的PH值已经超出8.5,不仅影响到系统运行的稳定性,且曝气池总碱度之间提升至1400mg/l。也正因此,处理厂排出水不仅无法正常的回用,甚至会出现大量水资源浪费的现象。对此,该化工厂将PH值调节系统与乙二胺装置进行连接,通过将生物滤池与A/O系统的生物滤池控制在6.5~8.5的PH值,达到降低曝气池200~400mg/l的总碱度,然后将浓硫酸投加系统增设于混凝池内,通过充分搅拌将酸碱值中和至7.0~7.5,进一步提升废水总碱度的控制效果,保证污水以中水90%的标准进行回用。
(三)工艺指标控制
        为进一步提升污水处理厂高总氮污水的处理效果,该化工厂依据自身实际进行污泥浓度指标的合理调控,原有的2.0~7.0g/l无法满足废水处理需求,需通过适当提高污泥浓度来提升脱氮效果,在实际改进期间,该处理厂将污泥指标转变为4.0~7.0g/l;例外,该处理厂利用2~3.5mg/l的溶解氧指标取代原有指标,以此加强高总氮废水的处理效果。
结束语:
        经工艺改造后,废水处理效果得到显著提升,相较于以往活性污泥等手段的应用,可显著提升废水中大分子、高浓度污染物的处理效果,在保障处理厂稳定运行的前提下,实现将总氮处理控制在指标范围内。
参考文献:
[1]史红军. 降低污水处理场出水总氮的技术研究[J]. 化工时刊, 2019(10):24-28.
[2]王秀丽, 李士贺, 陈凡立,等. 湿地运行对污水处理厂出水总氮的去除研究[J]. 山东化工, 2017, 46(018):208-210.
[3]周鹏, 吕丹, 楚金喜,等. 城市污水处理厂出水总氮的强化调控[J]. 中国给水排水, 2019(16).
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