摘要:注采三率即层段合格率、分注率及注采对应率的合称。在油田持续推进新型管理区建设的大形势下,抓好注采三率提升,做实、做大SEC经济可采储量,推动油藏开发踏上良性循环的轨道,是采油管理区做实油藏经营管理主体责任过程中的重点工作。本文以某采油管理区2020年2月份注采三率指标作为基础数据,以2019年12月为标定月,分析该管理区注采三率总体情况以及现阶段制约指标提升的主要矛盾,以分类治理、精准施策为原则,提出治理及提升对策,为管理区下步开展注采三率提升工作提供参考,明确方向。
关键字:采油管理区;注采三率;主要矛盾;提升对策
1 该采油管理区注采三率总体情况
该采油管理区地处东营市东营区、垦利区,管理着现河庄油田、郝家油田、史南油田在内39个开发单元的780口油水井,油藏类型以断块、低渗为主,动用含油面积106.2平方千米、石油地质储量9614万吨,采收率 25.3%,目前共有水井248口,开井168口,单注井138口、分注井110口,低渗油藏水井87口、断块油藏水井161口。
1.1该采油管理区层段合格率总体情况
该采油管理区目前管理着39个开发单元的248口水井。按油藏类型分类来看,该采油管理区断块油藏水井共161口,开井107口,层段合格率38.7%。其中单注井层段合格率74.3%。不合格的8个层主要为欠注层,欠注水量375立方米/天;分注井层段合格率29.6%。其中超注2层,超注水量29立方米/天,欠注层14层,欠注水量336立方米/天。不清层94层(占总不合格层94%),测试遇阻18口,管漏18口,封隔器失效8口,测试落物2口。
1.2该采油管理区分注率总体情况
目前该采油管理区水井总井248口,其中单注井138口,分注井110口,开井168口,分注井开井77口,分注率44.4%,对比2019.12指标(43.8%)上升0.69%,对比所在采油厂平均值(37.7%)高6.7%。
1.3该采油管理区注采对应率总体情况
该采油管理区注采对应率分别为:井层对应率78.2%,厚度对应率80.9%,其中两向及以上对应率为26.4%。
2影响层段合格率的主要因素
影响该采油管理区注采三率提升的主要矛盾通过加大水井治理力度,该管理区注采三率有一定的提升,但仍然存在许多制约指标提升的矛盾,主要表现在单注井欠注较多,分注井不清层多,低渗油藏受工艺限制分注率低等问题。目前该管理区开井的水井中,3年以上未动管柱井85口,占开井数的50.6%,这也是导致水井带病注水,井况问题频发的原因之一。
2.1单注井欠注情况突出
采油管理区2020.02分注井开井77口,其中因测试遇阻、管漏、封隔器失效、测试落物等原因导致的不清层井有47口,占分注井的61%,共影响合格层100层。在47口不清层井中,测试遇阻、管漏为主要因素,各占总数的42.6%、38.3%。具体来看,因结垢腐蚀及水质差等原因,使测试遇阻现象严重,目前这类井有20口,影响46个合格层;因井筒腐蚀严重造成管漏,目前有18口井,影响40个合格层;测试落物井2口,影响4个合格层;封隔器失效井7口,影响10个合格层。
2.2井况问题影响分注率、对应率
随着开发年限的延长,该管理区水井井况问题越来越突出,套损井逐年增加。目前该管理区因套损、井况问题停产水井18口,损失地质储量达50万吨、水驱储量75万吨。仅2019年因井况原因作业停修水井8口井,影响水量565立方米/天,失控地质储量12.5万吨,失控水驱储量45万吨。
2.3注水水质不达标影响注水效果
根据SY/T 5329-2012 《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》中规定,管理区断块油藏平均空气渗透率在0.05-0.5平方微米,注入水中悬浮固体含量应≤5mg/l,对应的注水站储水罐出口悬浮固体含量平均7.91mg/l,最高值达到19.24mg/l,月水质达标率仅40%。
2.4水井测试影响三率指标
该采油管理区2020年1-2月计划测试井12口,实际完成8口,测试完成率66.7%; 4口未测试井的原因是:疫情以及油井作业影响;测试成功井6口,测试成功率75%;测试未成功的2口井中遇阻1口,管漏1口。
3下步提升注采三率的工作部署
针对目前该管理区注采三率存在的问题和矛盾,围绕着提三率控递减,依托三年未动管柱井专项治理,双低、单低单元治理,加大水井治理工作,2020年计划实施水井工作量102口,其中大修、转注19井次,细分10井次,攻欠增注29井次,三年未动管柱治理20井次,调剖6井次,其他三率提升措施18井次。
3.1提升水质管理,确保注水效果
3.1.1加快实施水质提升工程
一是超滤水质提升工程:引进先进的超精滤水质处理技术,将水质处理级别由目前的2级提升到1级标准,目前河111注、河82注目前已投入使用,河148注、史115注可研已编制审核完成,计划2020年实施;二是源头水质治理工程:郝一站站内污水处理系统整体更新,优化工艺流程,将外输水质提高到3级,目前项目已批复,正在施工;三是地面工程配套,推行非金属管材,保护沿程水质,计划将河82注至史127注调水钢质管线更换为玻璃钢管线,有效的保障沿程水质稳定。
3.1.2加强水井的日常基础管理
一是做好储罐清罐、滤芯清洗、过滤器维修、管线冲洗等四项基础工作,保障沿程水质稳定。其中计划安排储水罐清罐14座;计划滤芯清洗760根;计划针对日常过滤器运行过程中,蝶阀、三通球阀失灵、损坏等进行更换;计划安排管线清洗24条,严格执行“两定一变”管线冲洗制度,保质保量完成任务;计划注水井洗井41口,加强日常洗井制度,对重点井、异常注水井加强新工艺洗井进行治理。二是加强水质动态跟踪,建立“大水质”的概念。各注水泵站动态监测来水水质变化,发现问题及时反馈、及时落实原因、及时处置。严格按取样标准进行操作,减少取样过程中的人为误差,并对非标准取样器的取样点进行更换标准取样器,保证水质数据的准确性。
3.2开展三年未动管柱水井专项治理
2020年借助所在采油厂“三年未动管水井专项治理”工作, 按照“严控增量、消减存量”的思路,3年内消除全部三年未动管柱井。对三年未动管柱井按照在井网中的重要程度及井况需求分批、逐级治理,计划上作20口。
3.3加大单元整体治理力度
2020年结合双低、单低单元专项治理,有针对性地开展重点单元水井治理,对8个单元规划水井工作量74口,下步重点对河148、史127-20、河31等单元优先实施治理。
3.4分类治理,提升整体注水效果
一是打好欠注井治理攻坚战,重点针对低渗单元欠注井多的特点,计划实施各类增注措施29口,增加日注能力440立方米/天。具体工作量:检管增注17口,检管验套1口,不动管增注8口,动态调配2口。预计上半年实施3口,增加3个合格层,单注井层段合格率达到69.6%。2020年欠注井治理计划如下:二是治理问题水井,针对分注井存在问题,加大管漏、遇阻等带病注水井的治理力度,逐步消除不清层,提高层段合格率。另外,针对测试遇阻的情况,积极开展洗井治理,并组织复测跟踪。具体工作量:扶停3口,检管细分5口,检管增注11口,检管17口,检管找漏4口,合计40井次。其中针对测试遇阻的井,计划实施检管16口;检管增注3口,酸洗1口预计上半年实施5口井,增加11个合格层;分注井层段合格率达到35.2%。
3.5有效实施套损井专项治理
针对水井井况问题突出,管理区结合套损井专项治理,2020年计划实施水井套损井治理10井次,第一批计划实施3井次。
4注采三率指标预测
针对单注井欠注、分注井不清层多等突出问题,结合该管理区生产实际,以套损井专项治理、3年未动管专项治理等工作为重点,逐步按计划实施水井治理工作,预计到2020年底,层段合格率达到50.1%,较2月份提升6.8%,分注率达到45.5%,较2月份提升1.1%,井层对应率达到80.1%,较2月份提升1.9%,厚度对应率达到82.7%,较2月份提升1.8%。