摘要:为满足机采管理不断向精细化方向发展的要求,如何合理调整和优化抽汲参数,使抽油机井在供采平衡状态下生产,是机采精细管理的重要工作之一,对目前比较认可的“长冲程,短冲次”的优化机采参数的方法。通过现场应用和实践,从放大生产压差和低液面井的治理两方面入手,总结出调大参数、换大泵以及调小参数三种情况下的增油效果,寻求有效优化抽油机井生产参数的方法。在实际生产中,在满足产量要求的前提下,保持合理的生产压差,减少因供液不足产生的冲击载荷,使杆柱发生弯曲,导致抽油杆的弹性疲劳,以及抽油杆与油管内壁的摩擦,造成管漏或抽油杆断脱,缩短抽油杆的使用寿命,减少油井的检泵周期。
关键词:抽油井;举升高度;沉没度;供排关系;协调对策
实际生产中,动液面较浅和较深的抽油机井占有很大比例,而这部分井系统效率没有达到一个较高的值。本文主要通过对抽油机系统有效功率的分析,阐明了动液面和抽油机系统效率的关系,并通过现场研究出抽油机井的合理动液面。即沉没度在某一合理值时,系统效率最大。
一、抽油机井系统的有效功率分析
众所周知,抽油机井系统效率的计算公式为:
式中:N水=QHγg/86400,抽油机井系统的有效功率。
抽油机井的举升高度H近似的看成是该井的动液面深度h。在公式(1)中,液体的密度γ是客观常量,因此影响有效功率的因素有两个,一个是抽油机井的产量,一个是抽油机井的动液面深度。从抽油机系统有效功率的计算公式来看,对一口抽油机井来说,其产量越高、动液面越深(沉没度越低),其有效功率越高。也就是说调大参数井,其有效功率较调前一定增大,当调参后泵效在40%-50%,举升高度在500-600m,沉没度在200-300m时,井下供液能力刚好满足泵的提液能力,其达到一个较好的能量利用状态。再次调大时井下供液能力无法满足提液能力,产量基本不会增加,系统效率反而会大大下降。从动液面的角度来说,对于一口井来说,当动液面深度在某一值时,系统效率最大。大于该值,液面越深,系统效率越低;小于该值,液面越浅,系统效率越低。
二、合理动液面深度的试验研究
实际生产中,我们不可能通过调参调来调去的去寻找一口井的最大系统效率值,通过以下的方法进行试验,看是否具备调参条件。
1.对泵效低于40%的低沉没度井试验
选择泵况正常,平均泵挂深度850m、动液面在800m左右、平均理论排量98t/d、泵径57mm、冲程3m、冲次5n、泵效低于40%的3口井进行试验。通过套管进行掺水,合理控制掺水量,每隔5min进行量油(由于时间限制,量油采取液面升至10cm的折算法)液面测试、系统效率测试。泵况正常、泵效偏低的液面较深的井,当通过套管掺水使其动液面逐渐恢复时,其产液量和泵效是随着动液面的逐渐回升而增大的,这说明泵效偏低是由于井下供液能力无法满足泵的提液能力。当动液面回升625m时,产液量和泵效开始稳定在某一值附近,说明此时供液能力刚好满足泵的提液能力。当动液面继续回升时,井下供液能力虽进一步增强,但泵的提液能力已经达到最大,产液量和泵效不再随着沉没度的升高而增大。当动液面在625m时,此时地层的供液能力刚好满足泵的提液能力,此时有效功率达到最大值,系统效率也基本达到峰值。这说明,抽油机井系统效率达到最大值时,地层的供液能力刚好满足泵的提液能力,而此时的举升高度为最合理的举升高度。
对于低沉没度、泵况正常、泵效低于40%的抽油机井,其泵效偏低的原因是井下的供液能力无法满足泵的提液能力,而又由于其参数过大导致系统效率较低。这样的井可以考虑降低参数,只要提液能力等于或略大于其供液能力即可,此时基本不会降低产量。调小后产液量降低幅度很小,动液面有一定程度的回升,致使其有效功率有一定的降低,由于参数下降后总消耗功率大幅度降低,致使系统效率提高。
2.对泵效高于45%的低沉没度井试验
选择泵况正常,平均泵挂深度800m、举升高度750m、沉没度在50m左右、平均理论排量148t/d、泵经70mm、冲程3m、冲次5n、泵效高于45%的2口井进行试验,通过套管进行掺水,合理控制掺水量,每隔5min进行量油、液面测试、系统效率测试。
从以渐恢复时,其产液量和泵效不随动液面的回升而增大,这说明沉没度虽然偏低,但井下供液能力可以满足泵的提液能力。当动液面继续回升时,井下供液能力增强时,泵的提液能力并没有发生变化,产液量基本没有变化,而举升高度的在逐渐减小,有效功率呈下降趋势,系统效率也跟着下降。
当举升高度为750m,沉没度为50m时,系统效率达到最高值,此时井下的供液能力刚好满足泵的提液能力,而此时的举升高度为合理举升高度。虽然沉没度偏低,但地层供液能力能够满足泵的体液能力。若将井进行参数调小,参数由3m、6n调至3m、4n,理排将由148t/d,降为99t/d,按照泵效50%计算,其提液能力约降至49t/d。泵况正常、泵效高于50%的低沉没井,调小参后,产量下降、举升高度下降、有效功率跟着下降,虽然总消耗功
率有所下降,耗电量会跟着下降,但系统效率会降低。
从以上结论看出,无论抽油机井泵效高低,其合理举升高度为井下供液能力刚好满足泵提液能力的举升高度。而在正常生产中我们无法准确掌握这一点,我们可以通过泵效和沉没度进行判断。
三、结论
1.对于一口抽油机井来说,当举升高度在一个合理的值时,即沉没度在某一合理值时,系统效率最大。沉没度大于该值,沉没度越高,系统效率越低;沉没度小于该值,沉没度越低,系统效率越低。
2.对于泵况正常、泵效低于40%的低沉没度井,调小参数后产液量降低幅度很小或基本不降,沉没度有一定程度的回升,消耗功率大幅度降低,系统效率提高。
3.对于泵况正常、泵效高于45%的低沉没井,调小参后,产量下降、举升高度下降、有效功率跟着下降,虽然总消耗功率下降、耗电量下降,但系统效率会降低。
4.对于泵况正常、泵效低于40%的低沉没度井,可以通过调小参数,来提高其系统效率;对于泵况正常、泵效高于45%的低沉没井,不能进行调小参数,应维持现状生产。
5.对于泵效高于45%的高沉没度井,井下供液能力超过了泵的提液能力,应调大参数,保持调后的沉没度在200-300米之间,此时泵基本脱离了供液不足和气影响的状态,进入一个较高的泵效状态,此时的系统效率应处于一个较高的状态。
参考文献
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