大型有载调压变压器直流电阻测试方法的改进

发表时间:2020/8/10   来源:《当代电力文化》2020年第8期   作者:晋普
[导读] 变压器直流电阻测试是变压器出厂检验、交接试验、预防性试验工作中的必测项目
        摘要:变压器直流电阻测试是变压器出厂检验、交接试验、预防性试验工作中的必测项目,能有效提高产品质量和防止电力事故的发生。其测试结果可以比较准确的反映绕组质量及回路完整性,以发现制造、运输或运行中因振动所造成的导线断裂、接头开焊、接触不良、匝间短路、分接开关接头接触情况等缺陷。大型有载调压变压器档位较多,测试直流电阻时所需时间较长,因此如何缩短测试时间将是一个很有意义的研究方向。
        关键词:有载调压变压器;分接挡位;直流电阻   
        引言
        变压器绕组直流电阻测量,是诊断变压器生产、检修质量和安全运行的重要手段,可以比较直观地反映绕组的焊接质量、绕组有无匝间短路、分接开关各接头是否接触良好、引线与绕组的接触是否良好等情况,是变压器的重要测试项目之一。随着工业和机械制造水平的不断提升,电力系统容量越来越大,单台变压器容量不断上升,其绕组电感也在不断增大,测试直流电阻时充电时间也变长,因此如何快速、准确地测量变压器绕组直流电阻成为众多学者的研究目标。提出了一种基于助磁法和全压恒流电源法的新方法,可以实现大型变压器绕组电阻的快速测量;设计了一种集一次接线、智能测试、分析判断功能的快速试验系统,缩短了测试时间;采用高直电势法加助磁法快速测试主变低压绕组的直流电阻,取得了很好的效果;设计了一种可调恒流源,通过助磁法与恒流源器件相结合的方法,缩短了测试时间。分析铁心剩磁的产生原理、特点以及消除方法,为助磁法测试的实施提供参考;提出了将高低压绕组串联同向施加激励的方法,使铁心的磁通密度快速饱和,从而缩短了测试时间。本研究通过分析变压器绕组直流电阻的测试原理,研究采用不同接线方式测试三相五柱式变压器高、低压绕组时对铁心剩磁的影响,对比不同接线方式下铁心中磁通的变化情况,优化测试方法,最后以某500kV变压器的测试为例进行验证。
        1直流电阻测量的基本原理
        变压器绕组可看成电感L与电阻Rx串联的等值电路。理论上,电流i达到稳定需经历很长一段时间,实际上,当经历t=4τ的时间后,回路基本趋于稳定。大型变压器绕组其电感大而电阻小,需经过很长一段时间电流才能达到稳定,方能保证测量的准确性。因此,缩短测量时间(即减小τ值)对提高试验工效很有意义。
        2大型有载调压变压器直流电阻测试方法的改进
        2.1测试手段的改进
        大型有载调压变压器挡位较多,每挡直流电阻测试完毕后放电,测试下一挡时需要重新注磁测试,因此所需时间较长。有载分接开关主要包括两个部分:切换开关和分接选择器,如图1所示。调节挡位时分接选择器首先动作配合调压绕组完成挡位的选择,然后切换开关动作完成挡位的切换。以图1中第7挡至第6挡的切换过程为例介绍其动作原理。如图2所示此时分接开关处于第7个分接位置,主触头x通过负载电流,H触头臂接第8分接(过程1);分接选择器开始动作,移至第6个分接位置,完成挡位的选择(过程2);切换开关开始动作,滑环开始移动,负载电流在第一次过零时灭弧(过程3);电弧完全熄灭后,过渡触头y及过渡电阻Ry通过负载电流(过程4)。滑环继续移动,过渡触头y及u均接通,两个过渡电阻各通过1/2的负载电流,分接头7、6够成闭合回路,产生的环流受Ry、Ru限制(过程5);滑环在离开过渡触头y时也会有一个短暂的熄弧环节(过程6);电弧熄灭后,负载电流通过过渡电阻Ru以及第6个分接位置流出(过程7);然后滑环接触触头v,主触头v通过负载电流,开关完成第7挡到6挡的切换(过程8)。滑环接触触头x,回路电阻为R0(内阻);滑环接触x、y,R1被短路,回路电阻仍为R0;滑环接触y,R1被接入回路,回路电阻为R0+R1;滑环接触y、u,R1、R2并联后接入回路,回路电阻为R0+R1∥R2;滑环接触u,R2被接入回路,回路电阻为R2;滑环接触u、v,R2被短路,回路电阻仍为R0;滑环接触v,回路电阻为R0,切换过程完成。过渡电阻、调压绕组和公共绕组阻值均为毫欧级,每次测试均有调压绕组和公共绕组串联其中;且调整挡位时分接开关动作环节均有过渡电阻串在回路中,所以一个挡位测试结束可以直接调至下一挡进行测试,这样以来节省了放电的时间且不需要重新注磁,进一步缩短测试时间。

        2.2低压绕组测试
        测试低压绕组时常用到助磁法。以测试绕组ab为例,设高压绕组B相中电流为I,则低压绕组b相中的电流为2/3I,设高、低压绕组的匝数分别为N1、N2,则相应磁势分别为IN1和2/3IN2,由于高低压绕组串联,铁心助磁效果加深。测试Rab时,在高压侧有iA=iC=0.5iB,因而ΦA=ΦC=0.5ΦB,即ΦA+ΦC=ΦB;在低压侧有ia=ic=0.5ib,因而Φa=Φc=0.5Φb,即Φa+Φc=Φb,所以在两个旁柱中基本没有磁通量。
        3变压器本身存在问题
        (1)绕组引线电阻存在差异或质量问题,一般反映为某相直流电阻值明显偏大。过往经验表明,由于变压器制造工艺水平有高有低,导线的截面尺寸总是存在一定的偏差,某些厂家甚至出现了导线中铜和银的含量低于国家标准的现象,从而导致绕组直流电阻不平衡率超标。为此,在变压器出厂监造过程中我们要严抓关键点,把控好每一个环节。(2)引线与绕组焊接处接触不良或引线与套管导电杆连接处接触不良,都可能导致变压器直流电阻不平衡率超标。(3)分接开关接触不良,多表现为某档或某几档的直流电阻不平衡率超标。分接开关接触点压力不够将导致接触点表面镀层材料易氧化,进而引发触点接触不良,导致直流电阻不平衡率超标。为检查出测试数据异常的原因,我们对该主变进行了油色谱分析与变比测量,排除绕组本身发生匝、层间短路等可能。接着,将切换开关(切换开关和选择开关组成调压开关)从变压器本体中吊出后再次测量直流电阻,发现相间差较小,并且各相电阻值折算到上次相同温度对比,与上次历史数据接近。于是,我们就将问题所在集中到了切换开关上,再次检查切换开关和切换开关绝缘筒,发现A相切换开关与绝缘筒之间静触头压力偏小,导致了A相直流电阻偏大,且造成相间不平衡率超标。
        结语
        大型有载调压变压器挡位多,测试直流电阻时工作量大。本文中笔者分别从接线方式、测试手段两部分展开分析,提出直流电阻测试的改进方法。所提出的改进方法可以减小测试时铁心中磁通变化,从而缩短测试时间;同时节省了每次测试放电和重新注磁的时间,是一种有效并值得在大型有载调压变压器试验中推广应用的方法。
        参考文献
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