摘要:文章对造成烟气侧进出口差压大的原因进行了细致的分析,提供了电厂SCR脱硝系统进行优化调整试验的详细资料,并介绍了采取减少氨逃逸的防范措施.经过SCR脱硝系统优化调整后,AB侧脱硝出口氮氧化物分布均匀性得到很大改善。
关键词: 空预器;优化调整;烟气侧阻力;喷氨
引言国电驻马店热电有限公司#1炉自超低排放改造后启动以来,运行约3个月时间,AB两侧空预器烟气侧阻力逐渐呈上升趋势,满负荷(330MW)工况时,AB侧空预器烟气侧阻力分别为2kPa和2.2kPa,空预器逐渐向堵塞的方向发展。公司组织相关专家于2019年8月30日进行#1炉空预器烟气侧差压高原因分析及SCR脱硝优化调整试验工作。
一、主要运行参数标定
330MW负荷时,AB脱硝出口NOX浓度实测值分别为53.4mg/Nm3和30.8mg/Nm3,DCS显示值分别为1mg/Nm3和4mg/Nm3,实测值与DCS显示值相差很大,说明DCS显示的脱硝出口NOX浓度值不可以作为运行调整的参考依据。因此也造成SCR脱硝喷氨自动无法正常投入,机组运行过程中完全靠手动控制喷氨量。
330MW负荷时,AB脱硝出口NOX浓度实测平均值为44mg/Nm3,脱硫出口显示值为40mg/Nm3,说明脱硫出口浓度值可以作为运行调整依据。
二、空预器烟气侧差压高原因分析
(一)SCR脱硝系统喷氨自动无法投运
长期以来,AB侧SCR脱硝出口CMS显示NOX均在1-4mg/Nm3,而脱硫出口显示NOX浓度值均在30mg/Nm3-45mg/Nm3。由于SCR脱硝出口CMS显示值与脱硫出口显示值严重偏离,造成脱硝喷氨自动无法投入。
由于喷氨自动无法投入,造成机组负荷变化和某一负荷燃烧不稳定时,运行人员完全靠手动调节喷氨门开度进行脱硫出口NOX浓度值的调整。由于脱硫出口显示值的滞后性常常存在氨过喷现象。喷氨量经常出现比正常值高20kg/h-30kg/h的现象,喷氨过量极易造成氨逃逸增加,加剧空预器堵塞的发生。
(二)SCR脱硝系统出口CMS显示浓度与脱硫出口浓度不吻合原因分析
1.SCR脱硝系统出口NOX浓度分布不均
经过实测发现,AB侧SCR脱硝系统出口NOX浓度分布极其不均匀,整体呈现烟道中间NOX浓度低、外侧烟道高的分布趋势。AB侧烟道中间氮氧化物浓度在10mg/Nm3以内,而脱硝出口CMS测点布置在烟道中间,所以造成CMS显示值很小。
2.CMS测量装置烟枪长度偏短
CMS测点和预留试验测点均布置在脱硝出口弯头后的斜坡面上,离弯头较近。经过网格法测量发现,详细数据见调整过程章节,AB侧脱硝出口截面上不同测孔均存在深度越深NOX浓度越大、深度越浅浓度越小的分布趋势。由于离弯头较近,离心力左右将大部分烟气向烟道深处偏移,极易造成氮氧化物浓度沿深度方向分布不均。SCR脱硝出口氮氧化物分布不均和CMS烟枪插入深度不足是造成CMS显示值与脱硫出口显示值偏差很大的主要原因。
综上所述,SCR脱硝出口氮氧化物分布不均、喷氨不均和喷氨自动无法投运是造成空预器差压高的主要原因。
三、SCR脱硝优化调整试验过程及效果
(一)330MW调整过程及结果
维持机组负荷、运行氧量、煤种、配风方式和喷氨量不变,经过多次测量和调整各喷氨门开度,调整前各喷氨门开度分别为:A1为40%、A2为50%、A3为40%、A4为43%、A5为45%,B1为40%、B2为40%、B3为40%、B4为50%、B5为20%。调整后各喷氨门最终开度分别为:A1为80%、A2为40%、A3为12%、A4为25%、A5为22%,B1为45%、B2为37%、B3为35%、B4为70%、B5为28%。调整后AB侧SCR脱硝出口氮氧化物浓度分布均匀性得到较大提高。AB侧脱硝出口氮氧化物分布不均匀度分别为17.6%和22.3%。
(二)260MW负荷验证试验
330MW负荷下调整试验完成后,在260MW负荷下进行验证,实际测量脱硝出口氮氧化物分布。
AB侧SCR脱硝出口氮氧化物截面分布整体上呈现沿烟道深度方向增加趋势,即深度越深处氮氧化物浓度越高。AB侧脱硝出口氮氧化物均匀性相对较好,分布不均匀度分别为25%和15%。
(三)200MW负荷验证试验
330MW负荷下调整试验完成后,在200MW负荷下进行验证,实际测量脱硝出口氮氧化物分布。AB侧SCR脱硝出口氮氧化物截面分布整体上呈现沿烟道深度方向增加趋势,即深度越深处氮氧化物浓度越高。AB侧脱硝出口氮氧化物均匀性相对较好,分布不均匀度分别为22%和16.8%。
A3测点位于CMS测点正下方40cm处,A3测点1米、1.5米和2米不同深处的氮氧化物浓度分别为36.3mg/Nm3、35.8mg/Nm3和38.5mg/Nm3,而CMS测点显示的数值为7mg/Nm3,低于实测值。说明A侧CMS测量装置烟枪长度不够。若长度足够测量数据代表性将大大增加。
B3测点位于CMS测点正下方40cm处,A3测点1米、1.5米和2米不同深处的氮氧化物浓度分别为21.9mg/Nm3、27.1mg/Nm3和40.1mg/Nm3,CMS测点显示的数值为33.6mg/Nm3,与实测值平均值相差不大。说明B侧CMS测量数据基本上可以作为调整的依据。
表1 200MW负荷下调整后A侧SCR脱硝出口
由表1-表2可以看出,200MW负荷下,经过调整后,AB侧SCR脱硝出口氨逃逸浓度均较低,均低于3ppm。A侧最高值为2.5ppm左右,B侧均在1ppm以内。
四、结论
(一)经过SCR脱硝系统优化调整后,AB侧脱硝出口氨逃逸浓度均低于3ppm。
(二)经过优化调整后,B侧脱硝出口CMS测点显示数据由调整前不准确变为准确,可以代表截面上的平均值,为B侧脱硝喷氨自动投入提供了强有力条件。提出了A侧脱硝出口CMS测量数据不准确的原因。
(三)经过优化调整后,#1炉满负荷(330MW)工况时,AB侧空预器烟气侧阻力分别为0.94kPa和0.99kPa,空预器烟气侧阻力已分别低于设计煤种空预器烟气侧阻力值0.26kpa和0.21kpa。
五、建议
A侧脱硝出口CMS测量数据不管负荷变化和喷氨门调整,其数据均显示在2-4mg/Nm3,基本上不变,显示数据偏离实际值较多,应该是其烟枪长度不够,测量深度不足造成数据误差大。这样造成A侧脱硝喷氨无法投入自动控制。
建议,联系CMS厂家及时更换A侧CMS烟枪长度,尽快使测量数据准确,为脱硝喷氨投入自动控制提供条件。喷氨自动的投入可以解决喷氨过量的问题,减缓或解决空预器烟气阻力增加。
后期开展机组优化调整试验时,开展制粉系统、燃烧系统和脱硝系统整体联合优化调整,通过制粉、燃烧优化调整,尽量从锅炉燃烧源头降低省煤器出口氮氧化物浓度,降低喷氨总量等。
参考文献
[1] 大唐国际发电股份有限公司.全能值班员技能提升指导丛书:锅炉分册[M].北京:中国电力出版社,2008