TY1X井高温深层小井眼小间隙短尾管固井技术

发表时间:2020/8/13   来源:《科学与技术》2020年3月第8期   作者:张卫平
[导读] TY1X井Ф139.7mm尾管裸眼封固井段不同压力系数共存同一裸眼、
        摘要:TY1X井Ф139.7mm尾管裸眼封固井段不同压力系数共存同一裸眼、井深、环空间隙小,在固井过程中易出现层间互窜,井漏等复杂情况。针对以上难题开展了技术攻关,提出综合利用加重隔离型清洗液,弹韧性防气窜水泥浆及动态压力平衡固井技术,有效解决了TY1X井尾管固井过程中层间互窜、顶替效率低、水泥环整体密封性的技术难题。
        关键词:深井;高温;小间隙尾管;固井
引言
        TY1X井是一口重点探井,设计井深为6 929.34m,四开用Ф149.2mm钻头钻进施工,在6 497m~6 605m井段“上喷下漏”,被迫改变井身结构,下入Ф139.7mm尾管。裸眼地层承压能力低、温度高、环空间隙小,给固井施工带来了极大的挑战。通过应用固井软件对浆体流变学进行模拟设计,强化井眼准备,优选水泥浆体系,严格细化施工技术措施,保证了尾管施工安全,获得了满意的固井质量。
1 固井技术难点分析
1.1 井深且井身结构复杂,环空间隙小
        该井为“S”型五段制定向井,Ф139.7mm丢手工具最大外径为Ф146mm,上层套管内径为154.78mm,两侧过流间隙为4.39mm。另外,Ф149.2mm井眼扩眼至165.1mm下入Ф139.7mm套管是非常规井身结构,环空间隙仅为12.7mm。属典型的小井眼小间隙,注替过程中施工泵压高,易压漏薄弱地层,施工风险大。
1.2 地层压力层系变化大,油气水层关系复杂
        6 522.00~6 524.00m钻遇高压气层的同时存在裂缝型低压漏失层,油气显示活跃,漏失当量密度仅为1.44g/cm3,钻井液密度安全窗口窄,主要气层位于封固段上部,易出现上涌下漏等现象,为施工中压稳气层和防止油气窜扰增加了难度,压稳和防漏矛盾十分突出[1] 。Ф139.7mm尾管封固气层,要求水泥浆具有较强的防窜能力。
1.3 水泥环薄,对后期水泥石整体密封性要求较高
        小井眼、环空间隙小,水泥环较薄、水泥环易碎,抗冲击能力差,后期封隔易失效,水泥浆设计应赋予其较强抗冲击破坏能力。
1.4 居中度差,顶替效率低   
        裸眼环形容积与小间隙处环形容积差异过大,重叠段小间隙环容为3.48L/m,裸眼处环容为8.81L/m,裸眼处环容是小间隙处的2.53倍,裸眼环容比小间隙处环容大于1倍时,顶替效率就很差[2];由于采用特殊直连扣套管无法安放扶正器,且采用尾管“坐底”倒扣丢手,管柱下压弯曲,窄边水泥浆易窜槽。
1.5  尾管段短,对工具性能要求高   
        尾管段短(段长315.75m)、浮重仅6.6t,且井下摩阻达8t,丢手判断难度大;井深、井底静止温度达135℃,对工具可靠性提出了较高的要求。
2 主要技术措施
2.1 井眼准备
        1)电测完下光钻杆对裸眼进行试承压,使地层承压能力达1.47g/cm3;
        2)通井起钻前采用20m3超级纤维洗井液清扫井底,将井底沉砂携带干净。
2.2 三低固井技术?   
        1)低下放速度
        根据薄弱地层强度、泥浆性能、尾管有效间隙和允许的激动压力对下放速度的影响,制定尾管的下放速度,并按顺序下入套管及附件,用套管钳上至最佳扭矩,每下入20根套管至少灌满泥浆一次,下钻每10柱灌满一次,下放速度控制在1.5~2min/柱。严格按照制定的最优化施工措施执行,使尾管顺利下至设计井深,防止了在下套管过程中发生漏失现象[2]。
        2)低排量循环泥浆技术?       
        把钻进安全泵速的30%作为开泵开始的循环排量,尾管到位后采用0.2m3/min排量建立循环,待井底沉砂返至丢手工具以上后逐步上提排量,循环过程中对泵压和泥浆池液面进行监测,控制循环最高泵压不超过16MPa,防止了井漏的发生。
        3)低排量顶替水泥浆技术??
        该井丢手工具位置6288.39~6289.25m, 重叠段长200m,环形容积为3.48L/m。使用固井软件对隔离液、水泥浆流变学进行模拟及设计,前期采用0.60m3/min排量使隔离液达到紊流顶替,水泥浆出套管后采用0.25m3/min塞流顶替,保证水泥封固质量。?
2.3 动态压力平衡固井技术?   
        通过应用固井仿真与智能设计软件进行固井设计 ,对隔离液、注水泥动态平衡摸拟分析,科学合理选取施工排量;采用密度1.65g/cm3的隔离型清洗液,占环空高度532m,有效减少“U”型管效应、实现平衡压力固井。
3 现场应用?
3.1 油气显示及漏失情况   
        测井解释6 511~6 544m为主要油气层,油气级别为Ⅲ类;6 522~6 524m, 油气级别为Ⅱ类。邻井在该层位测试后获得高产油气层。
        钻进时,在6 544.6~6 546.3m发生井漏,累计漏失钻井液28m3,漏速5.6m3/h。
3.2 水泥浆配方及性能   
        根据室内试验及现场技术要求,选定SRBS抗高温弹塑性水泥浆体系,在水泥浆中加入0.3%纤维、2%微膨胀防气窜剂,增强水泥浆的防漏及防窜性能。水泥浆配方为:阿克苏G级+35%硅粉+轮南淡水+4%SRBS+0.3%纤维+0.6%USZ+1.2%高温缓凝剂+3%G310+2%防气窜剂。性能见表1。
                                     
3.3 现场数据及应用效果
1)实注密度1.65g/cm3的隔离型清洗液10m3;
    2)实注水泥浆8m3,平均密度1.88g/cm3;
    3)泵压情况:注水泥10~0Mpa;替浆0~14Mpa;碰压19MPa;
    4)井漏情况:从注前置液到替泥浆结束,发现共漏失泥浆0.8m3;
    5)固井质量评价情况:水泥胶结质量经SBT测井解释,优质井段占90%,套管柱试压26MPa,稳压30min无压降,固井质量满足后续施工要求。
4 结论
        1)采用性能优良的抗高温弹塑性水泥浆体系、合理的施工参数及技术措施是TY1X井小间隙尾管固井成功的基础保障。
        2)应用固井仿真与智能设计软件进行固井设计 ,对隔离液、注水泥动态平衡摸拟分析,对提高固井质量起到了指导性的作用。   
        3)深层高温小井眼小间隙短尾管固井风险大、难度高、不确定因素较多,施工需进行缜密推演和完善技术措施。
参考文献
[1] 孙勤亮,付家文,郑忠茂,等.新港1井深井高温小间隙尾管固井技术综述[J].中国化工贸易,2003,07(2):259-2.94
[2] 毕宏利.小间隙尾管固井技术研究与应用[J].科技致富向导,2013,08(2):370-390.
作者简介 : 张卫平, 男, 高级工程师, 2003年毕业于西南石油学院应用化学专业, 现从事于固井工艺技术研究工作。
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