火电厂气力除灰不畅的原因分析及解决对策 黄雪梅

发表时间:2020/8/24   来源:《基层建设》2020年第12期   作者:黄雪梅
[导读] 摘要:近年来电煤的供应比较紧张的情况下,有些电厂所使用的煤炭,和当初设计的种类已经出现了比较大的偏离,导致了除灰不畅的问题出现的更加频繁,对于发电厂的运行安全造成了比较大的威胁。
        百色百矿集团发电有限公司田东电厂  广西百色  531501
        摘要:近年来电煤的供应比较紧张的情况下,有些电厂所使用的煤炭,和当初设计的种类已经出现了比较大的偏离,导致了除灰不畅的问题出现的更加频繁,对于发电厂的运行安全造成了比较大的威胁。文章对火电厂气力除灰不畅的影响进行了分析,并且探讨了除灰不畅的原因及相应的解决对策。
        关键词:火电厂; 气力除灰; 参数调整;
        随着我国电力需求的增大,火电厂规模也在不断扩大,火力发电机组朝着大型化方向发展,提高资源的利用效率。而由于气力除灰系统具有不太受空间位置和输送线路等条件的限制,管路上不需要安装活动或者旋转部件,以及密封性好,输送粉尘时不会出现外泄问题的优点,得到了广泛的应用。虽然气力除灰系统的优点很多,但是在一些项目中也存在一些问题,主要是灰分处理的不够及时,导致在除尘器灰斗内部出现灰尘的积聚问题,对安全生产造成较大的影响。
        1 气力除灰不畅影响分析
        气力除灰不畅造成的最直接的影响就是灰斗内部会出现积灰,而如果灰斗积灰的问题长时间存在,当累积到一定程度之后就会出现高频电源短路的问题,这一问题具有非常大的危害性,主要表现在以下几方面:其一,积灰会对电厂的阴阳电极造成积压,进而造成其出现电极位移、极线极板位移等问题,导致除尘器出现难以修复的效率下降;其二,如果出现了高频电源短路的问题,那么会造成烟气中的灰尘浓度迅速升高,大量的灰尘会造成引风机扇叶被严重的磨损,甚至造成引风机飞车的问题出现。其三,长时间的积灰最终会融成焦块,并且最终会落入到灰斗之中,这样最终会导致排灰口出现堵塞的问题,被堵塞之后灰斗将不能够下灰,不能正常运行;其四,在出现一二电场高频电源短路的问题之后,烟气中的灰尘浓度上高,其中颗粒较大的灰会沉降到三四五六电场的灰斗之内,这会对三四五六电场输送能力造成比较大的影响,而且还可能堵塞三四五六电场输灰管道,并且恶性循环,导致灰斗内灰尘大量累积,最终造成电场内部灰尘积累过多,导致出现荷载超重,最终可能会出现除尘器吊斗、坍塌等事故,对安全生产造成极大的威胁。
        2 除灰不畅的原因分析
        2.1 气力除灰能力不够
        导致气力除灰系统除灰能力不足的原因主要有两方面:一方面是设计时存在缺陷,选择的裕量比较小,在设计过多的考虑到了节约材料的问题,而没有对除灰能力进行全面的评估,导致裕量小,除灰性能不够。另一方面是原因是煤种发生了变化。近年来电煤供应紧张的现象比较普遍,导致电厂很难买到设计的煤种,燃烧的煤种和设计不符,导致了系统中含灰量增大,造成气力除灰系统的除灰能力不能够满足实际的要求。同时,由于煤种频繁发生变化,含灰量大小不一的煤交替使用,严重的影响了除灰系统的正常运行。反过来,这一问题造成设计者在进行裕量设计时很难保证满足系统的使用要求,进而造成了气力除灰能力不足。
        2.2 系统部件故障
        故障问题也是导致除灰不畅的重要因素,如系统内的高频电源柜、进出料阀、排气阀以及压力变送器等发生了故障,那么很可能会造成除灰系统的故障。造成故障的主要原因包括系统部件的质量存在问题,运行人员操作不当等。
        2.3 没有进行气力除灰运行参数的实时调节
        在实际的运行过程中,应根据工况的变化来对系统的运行参数进行实时的调节,从而使输送能力能够满足实际的工况需求,防止除灰不畅的问题出现。管理人员应根据实际工况、设备质量和煤种的性质等因素的变化,来对运行参数进行实时的调整,优化设备的运行和操作,从而实现系统除灰能力的最大化应用。
        2.4 运行经验欠缺
        运行人员缺乏经验也是导致除灰不畅的重要因素。当除尘器灰量增大时,运行人员应对系统进行实时的调整,而由于一些运行人员缺乏经验,操作能力不足,在调整参数只采用缩短进料时间、增加了输送次数使气灰比降低等,反而给设备的运行造成了不利影响,加剧了设备的磨损,并最终导致了除灰不畅。


        3 影响气力除灰不畅的因素及解决对策
        3.1 物性变化
        在不同的发电厂,由于使用的煤质不同,以及生产过程中参数存在差异,如锅炉的燃烧方式和入炉的煤粒度等,这些因素的差异造成了产生的飞灰料性具有较大的不同。
        (1)在锅炉刚开始运行的时候,刚点火完成时锅炉燃烧并不充分,此时产生的飞灰具有含碳量大、颗粒量大等因素,而且通常因为锅炉的投油,会导致初期飞灰的粘性大、温度低,并且流动性也比较差,因此在起始阶段,需要比较大的输送速度。为了应对这一问题,防止系统出现堵管问题,此时应采取以下操作:缩短进料时间,加大输送气量,促进输送速度的提升,从而降低灰尘的浓度。
        (2)煤质变化。如果入炉煤煤质出现了比较大的变化,会造成生产过程中灰量的增加,颗粒变大。为了应对这种情况,可以采取以下措施:一方面,可以通过增大总输气量,对各进气比例进行调节,使系统出力提升;另一方面,系统的裕量不能满足使用需求,这就需要对系统进行增容改造处理。
        3.2 气源
        (1)气源压力不足。如果存在气源压力不足的问题,那么相应的进气量就会减少,导致输送速度降低,进而造成管路堵塞。为了应对这一问题,可以安装气源压力变送器,通过其对系统进行保护,在气源压力过低时阻止系统启动,从而对其起到保护作用。然后,还需要对导致气源问题的原因进行检查,如果是空压机和管理等都不存在问题,则可能是系统设计时气量设计的偏小,这就需要增加空压机来解决问题。
        (2)空气干燥和过滤装置故障。空气被空压机压缩之后,其中的水分会凝结为液态水、尘埃和少量油,如果空气干燥和过滤装置出现故障,那么这些物质就会直接随压缩空气进入到管路中,导致物料出现粘结,使管路中的传输阻力变大,进而造成传输速率下降,甚至造成堵管。应对这一问题,应及时的对空气干燥及过滤装置进行检查,消除存在的问题,保证其正常运行。
        3.3 仓泵配置
        (1)仓泵进气止回阀是否损坏。如果这一阀门损坏,会造成灰可能倒流入气管,导致气管堵塞。这就需要经常对系统进行检修,造成系统处理不足,灰斗容易满灰。
        (2)阀磨损漏气严重。阀门损坏会导致管口被堵塞,应对这一问题,一方面是根据工艺要求,应用耐磨性强的阀门,防止出现磨损的问题;另一方面要及时的对阀门进行检查。
        (3)仓泵结构问题。如果仓泵没有流化功能,那么很可能会造成除灰不畅,灰无法被完全排除仓泵。为了解决这一问题,在选择仓泵时,对于大容积的仓泵,必须要拥有流化功能,并且出力可调,这样才能够适应系统的实际需求。
        3.4 排气管
        (1)仓泵排气管接入灰斗的位置过低。如果存在这一情况,那么当灰位过高时,很容易出现整个排气管被填满的问题,从而导致其无法进行循环工作,灰分长时间堆积之后会更难进行疏通。为了解决这一问题应尽量高的安装仓泵排气管。
        (2)仓泵排气管配置不当。如果排气管偏小,那么很容易出现排气不畅的问题,导致进料时间延长,输灰无法正常进行,面对这一问题,需要对排气管的配置进行优化,保证其满足系统要求。
        (3)仓泵排气管接入灰斗水平夹角小的侧面。如果存在这种情况,当出现灰流动性差的情况时,会造成灰的堆积并堵塞排气管口,为解决这一问题,应将排气管接入和灰斗水平夹角大的侧面。
        参考文献:
        [1]邱生祥.火电厂气力除灰不畅的原因分析及解决对策[J].电力建设, 2011, 32(4):70-73.
        [2]李英晖.火电厂气力除灰不畅的原因分析及解决对策[J].环境与生活, 2014(16):199.
        [3]杜衡.火力发电厂气力除灰不畅的原因分析及对策研究[J].化工管理, 2018(10):111.
投稿 打印文章 转寄朋友 留言编辑 收藏文章
  期刊推荐
1/1
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的昵称:
您的邮件地址:
邮件主题:
推荐理由:

写信给编辑
标题:
内容:
您的昵称:
您的邮件地址: