摘要:以某公司新建2X660MW工程除灰系统灰库气化斜槽修复为例,介绍了灰库气化斜槽使用的基本原理,根据实际运行情况的应用情况,针对运行中的问题给出了解决方法,供设计和应用时参考。
关键词:气化斜槽;流化;气化斜槽面积;修复;气化风机压力
罗茨风机的压缩空气通过电加热器加热,利用气化斜槽使加热空气单向流动,使灰库粉煤灰流化,增加粉煤灰的流动性,减少堆积和板结,有利于灰库的正常运行。本文以某公司新建2X66KMW工程子系统粗灰库(#1库)气化斜槽修复为例,对气化斜槽进行介绍。
公司新建2X660MW工程除灰系统灰库气化斜槽修复,笔者对该项目进行了设计改造运行总结。
1.灰库气化斜槽简介
气化斜槽是由槽盒壳体、碳化硅板、压条、法兰、螺栓螺母等组成,碳化硅板安装在槽盒上方,在碳化硅板和槽盒之间有方形腔体,通过压条使碳化硅板与槽盒形成一体,且有一个密封腔体,整个斜槽按一定斜度布置,用罗茨风机将空气鼓入密封腔体,空气穿过碳化硅板透气层使物料流态化,充气后的物料顺斜槽向下倾斜方向流动,从而达到流化的目的。灰库底部气化斜槽的布置面积一般为灰库底部面积的13﹪-15﹪,使用压力一般不超过1.0Mpa,根据灰位的高度进行选择。
2.存在的问题:
2017年9月公司新建2X660MW工程除灰系统灰库进灰开始运行,但是在运行一段时间后慢慢的发现,灰库粉煤灰落料越来越慢,装车时间越来越长,罗茨风机出口的风压也越来越高,最后达到95KPa,长时间高压运行,部分风机电机也烧坏,开始认为是风机本身的问题,换过新风机后,易燃出现风机烧坏的现象,通过查找和咨询,有可能是灰库气化斜槽进灰了,造成气化斜槽及气化管道堵塞,气化风无处排除,从而造成气化风管道压力一直很高,从而引起气化风机烧坏。根据现场工况情况,在气化管道母管上均匀接8个¢10mm管道对外排气,减少气化管道内的压力。
通过技术专家分析造成这一情况的原因:
a) 了解到气化斜槽安装的时候没有按照图纸规定,在安装完气化斜槽后,需要在气化斜槽底部二次灌浆,来支撑气化斜槽,没有二次灌浆,实际只有底部几个支撑点支撑,底部支撑点是为了安装固定气化斜槽用,方便二次灌浆。在灰库大量进灰后,随着气化斜槽的受压力越来越大,气化斜槽开始变形,造成法兰连接处和压条处变形,压缩空气从新裂开缝处流出,由于各处压力不一样,部分变形处,粉煤灰也会倒流进气化斜槽内部,从其他变形出流出,由于是带灰气流,对气化斜槽的磨损很严重,裂缝会越来越大,后来清灰库后,发现确实是这样。
b) 气化斜槽安装后没有做气密实验,法兰现场安装后有漏点,或者气化斜槽本身有漏点等,造成粉煤灰漏灰进气化斜槽。
3.气化斜槽修复
一、气化斜槽参数,
型号:KXC-200
气化斜槽长度:148m
气化装置规格:气化板有效宽度200mm
气化板材质:SiC
气化板透气率:0.8m3/(m2·min)
气化板抗压强度:67.7 MPa
漏风率:5%
密封剂:硅橡胶密封胶
气源进口型式:气化斜槽侧进
二、气化斜槽安装
2020年3月清库完成后,5月份开始旧气化斜槽拆除、新气化斜槽的安装。
1、使用汽车吊,一块一块气化斜槽通过灰库人孔门旧的送出和新的送进灰库内部;
2、先把50mm角钢的布置在灰库底部斜面预埋铁上;
3、然后根据图纸,布置气化斜槽,气化斜槽通过法兰连接,在连接面一周涂满硅橡胶,再用螺栓螺母垫片拧紧;
4、最后气化斜槽焊接在角钢上,角钢焊接在预埋铁上,同时连接气化斜槽和气化支管道(¢57mm);
5、在灰库底部斜坡四周支模;
6、在气化斜槽四周和底部灌满灌浆料,灌浆料平面在气化斜槽底面上约50mm,根据灌浆料要求进行保养;
7、在气化斜槽和气化支管道连接前,同时对气化管道进行吹扫,保证气化母管和支管干净,无杂质和粉煤灰等杂物;
8、气化斜槽进行密封实验,在开启气化风机后,通过手在气化斜槽面和侧面感触是否有漏风,然后进行标记,检查一遍后,停气化风机后使用硅橡胶补漏,待十二小时后,重新进行密封实验,查漏补缺,直至最后一次没有漏点方为合格;
4.气化斜槽修复后运行情况
灰库气化斜槽经过修复后,在灰库没有进灰前的罗茨风机出口压力为0.01MPa,在灰库灰位到达3~4米时,罗茨风机出口压力为0.02MPa,使用压力比较低,卸料效果非常好,到达预期要求目的。
5.气化斜槽运行要求
一、在运行中,要经常查看风机出口压力与灰库内粉煤灰的灰位高度,进行对比,保证在正常的情况下运行;
二、要检查电加热器是否在正常情况下运行;
三、防止露天气化管道母管漏水进去,造成气化斜槽处粉煤灰板结;
以上设备有问题要及时解决,防止小问题变成大问题。
6.结束语
气化斜槽虽然不是关键设备,但是在使用过程中出现问题,会造成卸灰比较慢,甚至最后大片的板结,处理修复也比较难,选择好的设备,把关好安装质量关,还是可以避免以上问题的。笔者通过对公司新建2X660MW工程除灰系统灰库气化斜槽修复设计运行总结,对气化斜槽进灰的原因进行分析,希望对该系统设计有所帮助。
【参考文献】[1] 耿兰生,刘大刚,杨学良,...?-?《华北电力技术》发表:?2008年