岱海电厂捞渣机故障破坏水封操作分析

发表时间:2020/9/4   来源:《中国电气工程学报》2020年4期   作者:李炀文
[导读] 岱海电厂一期捞渣机因卡涩频繁跳闸,在线无法处理需破坏槽体水封
        摘要:岱海电厂一期捞渣机因卡涩频繁跳闸,在线无法处理需破坏槽体水封。下面就槽体水封破坏前后的准备工作、参数变化、操作过程进行分析,从而得出在今后处理类似缺陷的具体步骤,针对性提出了解决方案,防止发生不安全事件,具有一定的借鉴意义。
        关键词:捞渣机;水封;排渣口
一、        引言
        目前岱海电厂一期采用TPGY-2000型可变速的水浸式刮板捞渣机。锅炉的热渣穿过炉膛喉部掉入捞渣机上部槽体内,冷却、粒化后被捞渣机提起,经皮带输送进入渣仓。捞渣机由上部充满水的输送槽和下部回链槽组成。刮板被异物卡死、链条磨损严重、链条脱落、断链都将引起捞渣机停转。
二、可能出现的异常现象
1、引风机动叶不正常开大。
2、负压波动大。
3、排烟温度升高,空预器电流摆动。
4、氧量增大。
5、SCR入口NOx超限,出口NOx无法控制造成超限。
6、主汽、再热蒸汽温度异常升高。
7、自动情况下减温水流量不正常增大。
8、各受热面管壁温度不正常升高,造成部分超限。
9、燃烧不好,运行磨煤火检摆动。
10、主汽压力下降,负荷下降,协调方式下汽机主控增大,总煤量上涨。
11、苫布密封不严还会造成汽包水位大幅波动。
三、现象原因
        燃烧影响最大的时段主要在水封破坏瞬间,水封遭到破坏后,炉膛与大气存在压差,大量冷空气从槽体漏入炉膛,造成燃烧区域温度急剧下降,破坏燃烧动力场,煤粉着火困难使燃烧恶化。同时进入炉膛风量及烟气量增加,为维持炉膛负压,自动情况下引风机出力增加,火焰中心上移,炉膛辐射热减少,主汽压力下降,煤量增加,排烟温度升高,对流换热增强,主、再热汽温上升,主、再热器管壁温度升高。
四、处理过程及操作分析
一、破坏水封前准备工作:
        1、联系输煤专业上长协煤。三台磨时保留中、下层磨运行,压低火焰中心,降低炉膛热负荷。
        2、联系除灰专业将渣水回收池水位降至最低。
        3、维持炉膛压力在+200Pa,联系检修人员做好封堵排渣口苫布加固工作。
        4、降负荷至220MW左右。保持电泵陪转,出口门开启;保持一台汽泵投自动运行,另一台汽泵陪转,关闭出口门。
        5、强制脱硝烟温低跳喷氨保护,放大炉膛压力设定值。
        6、协调方式下主汽压力控制在8Mpa以上,防止省煤器出口给水欠焓,注意中调门不进入拐点(控制综合阀位大于56%)。
        7、电除尘入口减温水备用,注意检查送、一次风机处无漏水。
        8、提前降低主、再热汽温度至530℃左右,防止水封破坏后,汽壁温飞升,降温过程中注意主机负胀差。
        9、维持辅汽压力稳定。
        10、开大余热利用调节挡板,增加凝结水暖风器升压泵出力,降低排烟温度。
        11、全开脱硝旁路烟道挡板,保证脱硝入口烟温,降低脱硝出口NOx设定值。
        12、准备好空预器的盘车手柄。
        13、联系检修在槽体检修孔放水点周围地面布置防溢水围袋。
二、破坏水封时参数变化:
        水封破坏时引风机动叶开度最先反应,21引风机动叶开度由29%开至39%,21引风机电流由217A升至222A,22引风机动叶开度由29%开至39%,21引风机电流由218A升至234A,之后机组负荷、主汽压力、总煤量开始变化,其中机组负荷由220MW最低降至217MW,主汽压由8.208MPa下降到7.569MPa,协调方式下总煤量由97t/h上涨到115t/h,汽机主控由59.7%开至64.2%,而总风量、二次风量基本不变。水封破坏时,A、B、E运行磨所有火检显示均无摆动,炉膛燃烧正常。


破坏水封前后重要参数变化
参数    负荷    总风量    引风机电流    氧量    排烟温度    SCR入口NOX    主/再热汽温    氨量
    MW    T/H    A    /    ℃    mg/Nm3    ℃    Kg/h
水封破坏前    220    1340    217/218    6.4/6.1    300/299    312/325    518/526    38/34
水封破坏后    217    1384    222/234    7.4/7.1    300/299    452/477    517/510    75/69
三、破坏水封时操作重点:
        1、监视运行磨煤机火检,投入B磨等离子和运行磨油枪稳定燃烧,联系除灰退电除尘。
        2、送风机、一次风机动叶手动,引风机动叶自动,设炉膛压力至+300Pa,减少冷风的进入量,注意监视引风机电流及动叶变化情况。
        3、若氧量明显变大,可以手动适当减小送风机的送风量,但不应太低,防止风量低保护动作和二次风压力过低,刚性不足,恶化燃烧,可在100~150t/h范围降低送风机出力,以引风机动叶开度不变控制。
        4、提高运行磨煤机液压油加载力偏置,使着火提前。
        5、根据主汽温度上升情况调整减温水流量以适应火焰上移影响。
        6、确认锅炉燃烧稳定、参数正常后,无关人员撤离至5米以外,确认捞渣机已停电开始进行捞渣机槽体放水,初期放水应缓慢进行,当槽体水封高度为100mm左右时,停止放水,由检修人员从两侧用苫布封堵落渣口。封堵完毕后,继续放水,影响最大的时段集中在水封破坏瞬间,此时应密切监视炉膛稳燃情况,以及炉膛负压、主再热汽温、给水自动调节是否正常。
        7、参数稳定后缓慢将炉膛负压调整至+200Pa,不应出现炉膛负压情况,逐步退出油枪,投入电除尘。
五、处理总结及注意事项
        1、本次处理中槽体水封破坏瞬间,炉膛负压维持+300KPa运行,降低炉膛与大气之间的压差,有效减少漏入炉膛的冷风量。密封裙水封不必破坏。
        2、槽体水封破坏前应及时将负荷降至220MW左右,主汽压力、总煤量稳定后才能破坏槽体水封。(负荷过低燃烧不稳,负荷过高渣量大)
        3、检修人员首先做好封堵排渣口苫布加固工作,应将两侧牵引口用铁丝贯通并互相绑扎,防止苫布脱开,经运行确认后方可执行继续放水操作。
        4、盘前和就地人员加强联系,安排专人携带对讲机负责通报就地放水执行情况。
        5、负荷低于240MW时,给水切至单汽泵运行,考虑到炉内工况突变时,单台汽泵调节给水出力滞后,启动电泵陪转。
        6、提前联系试拉等离子、油枪。投运油枪时就地加强检查,防止漏油引起火灾。
        7、炉膛长时间维持正压,应全面检查炉膛灰粉外冒情况。
        8、运行应始终在现场监视渣斗苫布遮盖情况,防止掉焦造成脱落。
        9、应安排专人监视空预器运行声音,监盘人员应关注空预器入口烟温、出入口烟温差值及空预器电流变化。
        10、投运各补水系统进行捞渣机槽体注水,在注水至冷灰斗最底部时应缓慢进行,防止水封快速恢复。应密切监视汽温、水位及稳燃情况,注意减温水量及时控制,一旦炉膛负压向负方向变化,应立即大幅度关小减温水,防止主、再热汽温突降。水封恢复后,应恢复设定送风量和炉膛负压值。
六、总结
        1、在捞渣机补水期间,不应启动捞渣机,须待水封恢复后,方可启动捞渣机或撤除苫布。
        2、检修人员处理捞渣机缺陷时,做好防止烫伤的措施,应穿着防烫服。
        3、启停磨和投油时,注意通知除灰和检修人员,以免掉渣喷火伤人。
        4、炉膛长时间维持正压,应检查炉膛冒灰情况,尤其是各吹灰枪本体会大量积灰,容易造成吹灰枪卡涩,特别是短吹,应及时通知联系吹灰人员处理。
        5、槽体水封破坏后,在处理捞渣机缺陷过程仍应密切监视各参数变化,做好掉焦使封堵排渣口的苫布发生一侧脱落,导致槽体大量吸入冷风的事故预想。
        6、注意排烟温度的变化,防止尾部烟道二次燃烧,联系吹灰人员进行空预器吹灰。
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作者简介:
        李炀文(1984-),男,汉族,福建省漳平市,本科学历,工程师,从事电厂集控运行。
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