片碱装置生产能力提升讨论

发表时间:2020/9/8   来源:《基层建设》2020年第13期   作者:刘凯 王世刚
[导读] 摘要:通过我厂对片碱装置生产能力不足问题的攻关,对片碱装置各设备生产能力进行了理论计算,并对实际制约片碱生产能力的瓶颈点进行了充分分析,并对症下药进行彻底解决,同时通过改造,增加了片碱装置设计产能,取得了较好的效果,为片碱装置满负荷运行打下坚实的基础,同时延长了设备故障周期,减少了检修次数,降低了检修风险,为顺利完成片碱生产任务创造了有利条件。
        新疆圣雄氯碱有限公司  新疆吐鲁番  838000
        摘要:通过我厂对片碱装置生产能力不足问题的攻关,对片碱装置各设备生产能力进行了理论计算,并对实际制约片碱生产能力的瓶颈点进行了充分分析,并对症下药进行彻底解决,同时通过改造,增加了片碱装置设计产能,取得了较好的效果,为片碱装置满负荷运行打下坚实的基础,同时延长了设备故障周期,减少了检修次数,降低了检修风险,为顺利完成片碱生产任务创造了有利条件。
        关键词:片碱;提能;熔盐炉
        1.片碱生产工艺流程
        来自浓效蒸发器(01EV0304)生产的66.0~70.0%碱液自流进入浓碱罐(01V0309),由浓碱泵(01P0311)送入最终浓缩器(01EV03503)与最终浓缩器内的热态熔盐进行换热,继续浓缩至98.0%以上。98.0%以上的熔融碱进入再分配器(01V03515),自流至片碱机碱锅(01F03520),转鼓粘碱后,经循环水冷却转鼓,使用刮刀,加工成低温片碱。生产出的片碱在重力作用下,经过片碱出料溜槽进入自动包装机(01W03526)进行称重包装,通过皮带输送机(01N03525)传送到热合机、缝袋机(01N03524)进行封口,进行码垛。
        66.0-70.0%的液碱通过最终浓缩器(01EV03503)浓缩的过程中,液碱在降膜管内布膜,增加表面积,与熔盐换热,提高换热效率。熔盐通过链条式熔盐炉燃烧原煤进行加热,向最终浓缩器降膜管循环提供热态熔盐。熔盐槽(01V03546)内的熔盐由熔盐泵(01P03545)输送到熔盐炉(01H03542)中进行加热,通过小循环(熔盐贮槽→熔盐泵→熔盐炉→熔盐贮槽)的方式对熔盐升温。当温度达到300.0℃时,由小循环改作大循环(熔盐贮槽→熔盐泵→熔盐炉→最终浓缩器→熔盐贮槽),向最终浓缩器(01E03503)提供热源,换热后的熔盐回到熔盐贮槽(01V03546)。块煤用铲车送到上煤斗,通过链条炉排送入炉膛进行燃烧,燃烧后的煤渣经除渣机输送到皮带机皮带,经皮带机输送至渣池。最终浓缩器(01E03503)浓缩产生的汽、碱混合物在成品分离器(01V03515)内分离,产生的二次蒸汽在大气冷凝器(01E03516)内由大冷循环液冷凝。冷却后的二次冷凝液进入大冷罐(01V03593),除用于自循环的冷凝液外,多余的冷凝液送至工艺冷凝液槽(01V0303)由工艺冷凝液泵(01P0307)送至新增工艺冷凝液罐。
        2.装置设计能力
        新疆圣雄氯碱公司烧碱车间1#、2#装置设计片碱生产能力均为20万吨/年,合计共40万吨/年。每套装置片碱生产有2条生产线,两台熔盐炉,8台片碱机,两条包装线,4套最终浓缩器,每套最终浓缩器有10根降膜管,每台最终浓缩器设计生产能力为5.7m3/h。具体片碱生产各设备生产能力见下表:
       
       
        从上表可以看出,在片碱装置稳定生产的情况下,按照8000小时平稳运行计算,片碱生产线设计产能均可达到20万吨/年。
        3.装置实际生产能力
        2019年片碱产量计划为279800吨,50%液碱产量计划为86715吨,考虑到安全生产和安全运输的问题,国家对危化品运输管理逐步加强,未来50%液碱面临拉运困难的问题,为了确保装置满负荷生产,需要将50%液碱全部生产为片碱,全年最大生产片碱量为366515吨。
        目前,片碱生产能力最大为1100吨/天,全年按照8000小时计算,可完成片碱产量为366663吨。实际装置生产过程中,每月需要对片碱系统进行定期检修,定期检修时间为48-72小时,全年影响片碱生产26400-39600吨。
        4.目前装置运行存在的问题
        1、1#装置、2#装置各两台熔盐炉为燃煤式链条炉,现炉体密封性差,为保证熔盐炉炉膛负压和熔盐出口温度,增大引风机频率和提高炉膛温度,加大了熔盐炉燃烧效率,导致熔盐炉炉排鳞片在高温下损坏较多和链条变形,熔盐炉故障率高,维修时需要降负荷生产。目前引风机变频已接近满频运行。
        现30-45天每套片碱系统定检一次,90天彻底定检一次,每次定检需要48-72小时,熔盐炉定检对装置产量影响较大。
        2、1#装置最终浓缩器降膜管封堵2根,2#装置最终浓缩器降膜管封堵4根,共计封堵降膜管6根,每天影响产量96 t,全年影响产量31680t。
        5.改善方案
        5.1优先实施改善方案
        1、利用烧碱车间片碱系统定检机会,对1#、2#装置封堵的降膜管进行更换,工作量相对较少,单套预计2天可完成实施,建议优先实施。
        实施后,片碱产量可增加31680t,届时装置能力可提高至398343t。
        2、针对1#、2#装置熔盐炉炉体密封性较差的问题,在熔盐炉外增加密封钢壳体,提高熔盐炉密封性,降低炉排鳞片故障率,保障系统稳定运行,方可保证片碱生产系统稳定高效运行,达到设计产能。优先完成1#装置两台熔盐炉的密封改造工作。
        改造难点:1#、2#装置熔盐炉炉体密封改造工作,实施工作量较大,每台熔盐炉改造施工需要10天,施工周期长,每台熔盐炉密封改造影响片碱产量3000t,完成四台炉改造共计影响片碱产量12000t。
        5.2后续实施改善方案
        对每套最终浓缩器增加2根降膜管,8套最终浓缩器共计增加降膜管16根,每年可增加产量85290t,这样在最终浓缩器降膜管个别出现泄漏时,不会对片碱生产能力造成影响,保证全面片碱产能计划顺利完成。
        6.结论
        要保证片碱装置设计产能达标,必须保证熔盐炉稳定运行,同时要保证最终浓缩器降膜管完好,避免片碱装置出现故障停车,延长片碱装置运行周期,减少装置定期检修次数。要在设计基础上提升片碱装置生产能力,在熔盐炉热负荷足够的情况下,通过在最终浓缩器增加降膜管可大幅度增加片碱装置。
        参考文献:
        [1]缪勇,曾永军,郑江,片碱装置技术改造[J].氯碱工业2007(12).
        [2]袁强,李宽,宋强,固碱装置的技术改造[J].氯碱工业,2007(11).
        作者简介:刘凯、男出生年月1985.11.22、工作单位:新疆圣雄氯碱有限公司、职务职称:技术处处长、通讯地址:新疆圣雄氯碱有限公司技术处、邮编、电话:15026030170、E-mail:2084354206@qq.com
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