加强现场监督,提高修井质量 李杰

发表时间:2020/9/9   来源:《基层建设》2020年第14期   作者:李杰 马军虎 马文海
[导读] 摘要:井下作业工作是稳定油田后期开发的重要手段,对于我们老油田来讲,为了充分挖掘井筒潜力,提高油田最终采收率,井下作业工作就显的尤为重要,尤其是一些进攻性措施,就成为开发和稳定油田生产的重中之重。

        甘肃玉门油田作业公司  甘肃酒泉  735200
        摘要:井下作业工作是稳定油田后期开发的重要手段,对于我们老油田来讲,为了充分挖掘井筒潜力,提高油田最终采收率,井下作业工作就显的尤为重要,尤其是一些进攻性措施,就成为开发和稳定油田生产的重中之重。然而,近年来井下作业质量下降,无效返工井次越来越多,修井成本急剧上升已成为常规井下作业目前面临的严重问题。
        关键词:工作量   原因分析   问题   措施
        一、2009年井下作业工作量完成情况
        2019年1—11月共计完成修井工作量267井次,其中油水井维修223井次,油水井措施44井次。


        成本对比分析
        2019年1—11月共计支出修井费用600万元,其中油水井维修支出315万元,油水井措施及大修支出285万元。从整个费用支出情况来看与2018年相比,多支出120万元。究其原因:
        1、个别井因井下原油物性差、油层污染严重、油层出砂等多种原因,造成我们对该井出现的问题认识不足,重复上修,使修井费用反复支出;
        2、井下油杆及附件使用时间较长,下井油杆匹配不合理,造成油杆及附件断脱现象经常发生,出现被动上修,2019年油杆断脱共计54井次,支出修井费用60万元。油管悬挂器断3井次,支出修井费用54.3万元。
        二、抽油杆及附件断脱原因分析:
        (一)抽油杆断脱
        1、目前我队生产井的平均泵挂1930米,¢19mm抽油杆在井筒中所占比例为45%,在生产过程中,由于深井泵的活塞下行是靠上部油杆的重量往下压,促使活塞下行,但抽油机驴头下行带动上部抽油杆下行时,此时¢19mm抽油杆还没有完全处在下行状态,而是处在上一个冲程的上行状态下,这样上部油杆给它下行作用时,¢19mm抽油杆就要做一次上行和下行之间的弹性变形,抽油杆在油管内发生一次弯曲,这样每一个冲程油杆弯曲一次,就造成油杆在局部产生应力集中,发生的抽油杆钢材性能变化,导致抽油杆在应力集中的“中和点”断脱。
        2、由于原油物性差、粘度高、井斜度大,油杆在正常生产时受到的阻力大,¢19mm抽油杆的横截面积较小,所以经常处在拉力和压力的作用下,抽油杆本身也发生弹性变化,造成抽油杆拉断。
        3、抽油杆制造过程中存在质量问题,局部加工处理不好,也是抽油杆断脱的主要原因。
        4、目前玉局机械厂生产的抽油杆,据调查一般在1800米泵挂深度下,它的安全生产周期为3—4年,而我队的生产井中除近四年投产的新井外,大部分井中所下的抽油杆都是2001—2005年生产的,甚至还有2000年以前生产的,所以抽油杆下井后生产周期过长,它本身的抗疲劳强度降低,也是抽油杆断的原因之一。
        5、¢25mm抽油杆和短节在我队生产井中所下比例,约占全井抽油杆的20%左右,由于¢25mm抽油杆的横截面积大,下井后断脱的机率较小,所以很少更换新的。近年来我队根据油杆断的实际情况,下功夫更换了部分井的油杆,除泵挂在2200米以下和大产量井更换的油杆是新的,小产量井和泵挂较浅的井还是用其它井上换下来的2000-2004年的旧杆代替,所以,抽油杆的抗疲劳强度都已经降低。下井生产过程中,断脱是不可避免的。
        (二)抽油杆丝扣头断脱
        1、抽油杆在下井生产过程中,由于活结头失灵或井斜较大,抽油杆在上下运行过程中,自行扭矩超过程了抽油杆本身的上扣扭矩,使抽油杆从最薄弱的丝扣头地方扭断。
        2、抽油杆丝扣头在加工、顿粗和调扣时,工艺方面出现质量问题,改变了抽油杆的性能,同时在加工过程中,抽油杆已经受伤,下井生产过程中自行扭断。
        (三)抽油杆活接头及扶正器脱扣
        1、修井施工人员责任心不强,没有将抽油杆及附件的丝扣上紧,导致脱扣。
        2、抽油杆活接头下井位置不合理,没有起到防脱扣的作用。
        (四)光杆断脱
        1、光杆在下井生产过程中,使用不合理的工具,造成光杆受方卡子外力作用表面多处受伤,是造成光杆断的主要原因。
        2、施工人员操作不当,使光杆弯曲变形,造成应力集中,生产过程中受重力影响,造成断脱。
        三、存在的问题
        1、油井井筒内因常年生产、修井、热洗、化清等工作,将地面赃物带入井筒,当油井正常生产时,随着动液面的降低,这些赃物随液体进入泵筒,部分较小的赃物,随液体抽到地面,稍大一点的被吸入固定凡尔,将凡尔球支撑住,造成泵不能正常工作。(566井棕绳,701、702井封隔器胶皮,189井蜡块)
        2、热洗工作不彻底,或用量不够,使油管内结蜡还没有完全溶解冲洗到地面就开抽,使溶解的蜡沉淀下去,堵死泵的出油孔,或赃物洗至泵口,堵塞眼管、固定凡尔,使泵不能正常工作。化清剂用量不够或化清剂本身的溶蜡效果不好,化清时间控制不合理,都造成施工后溶解的蜡不能及时抽到地面,使蜡沉淀到泵头,堵塞出油孔和游动凡尔,造成泵不能正常工作。
        3、油井在正常生产过程中,由于地面管线不通,井筒内原油粘度大,油流速度慢,造成井筒内回压过大,将凡尔球和球座刺坏,使深井泵不能正常工作。(924、557井)
        4、深井泵修理配件不齐全,检修手段低,质量差,检修员工流动性大,技术水平差别大,造成检修后的泵,下井后不能正常工作。
        5、下井的油杆、活接头、扶正器的强度和制造工艺,不能满足深抽工艺的需求,断脱频率高,直接影响了原油产量的完成和油井免修期的延长。
        6、个别油井生产不正常,原因搞不清楚,反复上修,影响了产量,浪费了成本,造成不利影响,尤其是701井,全年共上修十五次,耗资46万元之多。
        7、修井监督的技术水平,不能满足现在井下作业技术的要求,对目前施工作业中应用的新技术、新工艺,掌握不够,对出现的问题不能及时解决。有待于迅速提高修井监督的专业技术水平。
        四、下步措施:
        1、建立健全修井质量保证体系和配套措施,完善甲乙双方的约束机制,激励机制,有力地保障修井有效成功率。
        2、加大修井监督技术素质的培训力度,使之能够适合新技术、新工艺的要求,满足井下作业技术力度的要求,加大修井施工现场的监督力度,把修井巡井工真正变为修井监督,使修井监督在自己的工作岗位上尽职尽责,保证各项工作顺利完成。
        3、继续做好大修井和措施井的选井及施工工作,真正修出产量高、见效快的高产井。同时购置相应的油杆、油管检测设备,保证下井的杆管及附件在井下安全有效地工作,减少不必要的浪费。
        4、与科研单位配合,利用软件,优化杆柱组合设计,使下井杆柱更加适应油田的深抽工艺。同时,与建议厂家,提高油杆及附件的强度,根据原油物性,适时调整加重杆的重量,减少油杆及附件的断脱。
        5、强化履行井下作业合同制度,做到维修、检泵井要定施工周期、完井时间和施工费用。措施井要定主要工序的总费用,做到施工有设计、有方案、有工序费用承包合同。对履行合同不好的队伍或单位必须扣款、罚款或不安排工作量。
        6、积极引进新工艺、新技术,来满足油田后期开发的需要,确保油井正常平稳生产。加大采油措施工作量,完善化清、降粘、热洗、滴注等措施的工作制度,确保把检泵工作量降下来,以达到投入少,见效快,少修井的目的。
        总之,井下作业是在野外进行的,流动性大,环境艰苦,并且是多工种协作施工;如果监督作用跟不上,不仅影响生产进度和降低施工质量,而且还可能导致事故,员工生命受到威胁,国有财产受到损失。只有加强井下作业监督机制,落实操作规程、规章制度、监督安全教育培训、监督井控等工作,从而才能达到风险控制,提高施工质量的目的。同时,井下作业监督还要加强自身的学习和修养,只有全面掌握了井下作业操作规程、井下作业新工艺、新技术和安全、管理等基础知识,才能有效地发挥现场监督作用,才能促使井下作业队伍提高施工作业质量,全面实行安全生产。
 

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