黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司立达矸石热电厂 黑龙江鹤岗 154101
摘要:锅炉燃烧调整是锅炉运行中最基本、最频繁的调整。应根据外部工作条件的变化随时进行调整。因此,燃烧稳定性是指锅炉运行稳定和机组运行稳定。及时调整锅炉内部参数,使锅炉能适应外界的变化,并调整在一个相对稳定的水平,以保证输出功率稳定。
关键词:锅炉运行;燃烧;优化调整;问题
1 通过锅炉燃烧优化调整提高锅炉运行经济性
1.1 降低各项热损失的技术措施
(1)排气温度分析与调整:排气温度高直接对应着排气热损失的增加,同时发电煤耗的增加也会影响电除尘脱硫设备的安全运行。
(2)造成排气温度升高的主要因素有:1)漏风;2)冷气添加量;3)加热表面有粉尘堆积。
(3)降低排烟温度的技术措施:1)我公司漏气管理情况。通过数据对比,发现炉底漏风较大,280MW负荷排烟温度为139.5℃。处理后280MW负荷为126.5℃。同一负荷下排气温度降低约13℃,锅炉效率提高约0.8%。2)我公司磨煤机冷风优化情况。负荷250MW以上(一般为3号磨备用),当3号磨冷风开30%时,如磨出口关断挡板全开,实测3号冷风70~80t/h。通过对比,磨出口关断挡板全开,入口冷风开30%时,锅炉排烟温度136.43℃;磨出口关断挡板全关后,同负荷下排烟温度133.72℃,降低了2.71℃。
分析总结:我公司提高吹灰效率后,积灰问题已基本排除,排烟温度高主要与锅炉漏风和掺冷风量有关,因此运行中应加强这两方面的调整,进一步降低热损失。
1.2 机械不完全燃烧损失的调整
(1)煤粉细度的调整:分离器挡板调整对煤粉细度的影响如表1所示。
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表1分离器调整前后煤粉细度情况
从表1数据分析:三台磨煤粉细度整体偏细,但#1磨驱动端和#2磨非驱动端偏粗,在调整分离器挡板后,各一次风管偏差减少,但#1磨驱动端和#2磨非驱动端仍然偏粗较多。检查发现磨回料口前后温差较大,确定回料口堵塞,需停磨清理。
(2)二次风调整试验:试验时燃尽风和还原风保持不变,二次风挡板分别采用均等配风、正宝塔配风和倒宝塔配风方式进行NOx测量,发现倒宝塔配风NOx排放较高,正宝塔配风NOx排放较小,因此综合均等配风和正宝塔配风方式,BC、CD、DE层二次风采用均等配风,而关小EF、FF层二次风的综合配风方式,出现NOx排放最小的测试数据,如表2所示。由表2可以看出:采用综合配风后,实测脱硝前平均NOx排放值为620.1mg/Nm3,当关小EF、FF层二次风后,对NOx排放有明显影响。
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表2不同二次风对NOx的影响情况
注:A磨煤机未投运,AA层和AB层二次风挡板仅开冷却用风。
(3)变氧量试验:变氧量试验在220MW负荷段和280MW负荷段进行,通过改变氧量,首先确定不产生一氧化碳的最低氧量,试验主要数据如表3所示。根据表3试验数据分析:建议在220~280MW负荷段,氧量控制在4%左右;280~300MW负荷,氧量控制在2.8%~3.2%为宜。
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表3变氧量试验
2 锅炉运行中燃烧异常问题
2.1 燃气泄露及预防处理措施
燃气锅炉虽然相较燃煤及生物质锅炉来说,其氮氧化物及二氧化硫的产生量相对较少,是环境友好型的。但其在运行中,燃气的泄露问题应该引起重视。由于管道陈年老旧而引起穿孔引起燃气泄露,也可能因为锅炉的长期运行,导致密封件老化而使得燃气泄露。燃气泄露会导致系统压力发生变化,产生较大的气流声。在泄露情况较为严重的情况下,会引起报警器报警。发现燃气泄露情况时,应该及时处理,避免发生人员中毒及保障事故的发生。预防措施:做好锅炉的日常检测工作,并且必须要安装燃气浓度异常报警装置。不允许在锅炉房内吸烟,使用明火,进入锅炉房应该穿戴防静电的工作服。
2.2 炉膛爆炸
炉膛爆炸是指燃气与空气的混合物浓度在爆炸极限内,遇明火而在炉膛内发生化学反应,导致炉内压力、温度急剧增大,使得周围介质及炉膛周围的物体发生震动和破坏。点火炉膛爆炸的原因有如下几点。因为炉膛内可能存在未完全燃烧的可燃气体,在没有经过吹扫就打开燃气点火时,容易发生炉膛内爆炸;锅炉运行时遭遇突然熄火,但是没有能够及时地切断输入膛内燃气,也可能使其达到爆炸极限;在遇到电力停电,送風机因而停止运转时,未能够及时关闭电源开关并切断燃气,在电力正常时,燃气将大量涌入炉膛内。预防措施:要求锅炉运行工作人员应该按照操作规范严格操作,不能进行违规操作。点火前需要确认燃气的管线及阀门已经过惰性气体的吹扫;工作人员在发现锅炉熄火时,应该立即切断燃气供给,关闭总气阀;在停电时,需要切断电源及燃气供给。在日常的巡检工作中,工作人员需要认真检查燃烧自动调节装置、电气仪表及报警装置是否正常工作。
2.3 二次燃烧事故
在锅炉尾部烟道沉积的烟垢、炭黑等可燃物,在锅炉尾部烟道再次燃烧。这可能会导致烟道、引风机、空气预热器等设备被烧毁。
当尾部烟道里发生二次燃烧时,烟囱将会冒出浓烟,甚至会出现火焰现象,排烟温度也会急剧地上升;二次燃烧严重时,外壳会呈现暗红色;炉膛负压环境发生改变,出现正压。发生二次燃烧的原因:空气及燃气的配比不当,导致燃气未完全燃烧;喷燃器的雾化效果较差,使得可燃气未在炉膛内完全燃烧就被带入到锅炉尾部;启停炉过程中,炉膛温度较低导致燃气不能够完全燃烧;在停炉或者锅炉灭火时,气枪的阀门没有关紧;烟道未能及时地清理,导致积累了一定量的炭黑和烟垢。
2.4 燃烧器故障
燃烧器发生的一些故障问题,比如燃烧器的马达不转动。原因可能是保险丝损坏,燃气输送中断、控制中路中断、热继电器损坏等原因。对于燃烧器马达故障的排除方法为,接上电路,更换修理相关的器件;在打开燃气球阀时,发现燃气供气量长期不足时,应该通知燃气的管理机构,对燃气流量进行调控;如果发现是热点器损坏则需要更换热点器。燃烧器马达能够运转,但是在10秒后却在吹扫状态中发生停机。这可能是因为燃烧器马达旋转方向错误,这就需要及时给电源换极;鼓风机受污,也可能导致这种情况发生,需要及时地清洁鼓风机;当压力开关的触点没有接在运转的位置也会导致吹扫时停机,因而需要正确地调节压力开关,在必要时更换压力开关。当燃烧器马达运转,能够听到点火,火焰的形成也是正常的,但是在随后却故障停机。这可能是燃气空气混合不均匀造成的,这就需要重新调整,再进行调整;电离电流不稳定时,需要调整电离电极的位置,将接线柱拧紧,以排除接线柱中及电离电路中过高的环境电阻。在燃烧器运行过程中,发生噪声过大的情况,可能是由于风机电机的轴承损坏、风机叶轮太脏,这时候就需要更换电动机或者更换轴承,对风机叶轮进行清洗;油泵进油温度过低或者粘度过高,均可能导致燃烧器噪声过大,这就需要对油温进行调节;油过滤器阻塞时,或者油路中的截止阀关闭均可能导致噪声过大,需要清理过滤网,并相应调节管路的阀门。
结束语:
综上所述,燃烧调节在锅炉运行中具有十分重要的意义。它不仅关系到锅炉运行效率和经济成本,而且关系到工程质量和使用寿命。因此,在实际生产中应特别注意燃烧调节。
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