180t锅炉烟气脱硫优化改造

发表时间:2020/9/17   来源:《科学与技术》2020年12期   作者: 米圣伟 王春玉 王慧 茹祥举
[导读] 介绍了河南心连心化学工业集团股份有限公司烟气消白改造项目,对2台300t/h锅炉烟气脱硫装置进行优化改造,改造后烟气托尾现象得到明显改观,保证了烟气超低排放。
        米圣伟  王春玉  王慧 茹祥举
        (河南心连心化肥工业集团股份有限公司,河南新乡  453000)
        摘要:介绍了河南心连心化学工业集团股份有限公司烟气消白改造项目,对2台300t/h锅炉烟气脱硫装置进行优化改造,改造后烟气托尾现象得到明显改观,保证了烟气超低排放。
关键词:烟气脱硫;问题;优化改造
        河南心连心化学工业集团股份有限司四分公司有180t/h循环流化床锅炉三台,运行模式为两开一备;锅炉采用氨法脱硫技术,设置有两台脱硫塔,运行模式为一开一备,脱硫塔后设置一套湿式电除尘,副产物为硫酸铵。脱硫后净烟气中的SO2、粉尘、NOX,符合国家超低排放标准。
1烟气脱硫工艺概述
        锅炉130-170℃的热烟气首先进入吸收塔浓缩段,与由二级循环泵送入经雾化喷嘴雾化的硫酸铵溶液充分接触,烟气温度降低,将硫酸铵溶液中的水份带走,硫酸铵溶液得到浓缩,然后启动旋流分离系统,依次打开离心机,旋流器旋流子出口,最后启动硫铵排出泵,将吸收塔浓缩段的硫酸铵溶液从中析出,生产出含水量低于10%的硫酸铵成品。
2存在问题及分析
2.1烟气内漏
        烟气脱硫进口插板门门板材质为碳钢衬2mm厚316L不锈钢构造,此装置自2013年9月投运至今,由于烟气的冲刷和高温烟气的腐蚀,门板及下部密封面出现局部变形,密封条出现断裂损坏,造成泄露,经过对密封条的更换和维修,泄露情况稍好,但变形部位无法进行维修,无法彻底解决泄漏问题,另烟道旁路挡板门腐蚀严重,泄漏原烟气较多,未经处理直接排入烟囱。
2.2氨水消耗量大
        烟气泄漏或走旁路,造成部分烟气未经处理直接排入烟囱,要求出口二氧化硫≤35 mg/Nm3,为了满足指标要求,操作人员会加大氨水调节阀来控制,导致一级循环A泵PH值超标,并造成大量氨逃逸,加剧烟囱拖尾。
2.3吸收效果差
        反应时间较短,烟气在吸收段停留时间不够,吸收效果差,需用加大氨水量的方法来吸收SO2,造成氨逃逸增加,拖尾较长。
2.4接收烟气成份不稳定
        生产正常运行过程中,锅炉入炉煤含SO2量基本稳定,一般在0.4-0.5%之间,在进口SO2数据稳定前提下,出口数据能够稳定控制,不会出现超标现象,但是,如果硫回收尾气在进入锅炉掺烧时出现大幅度波动,造成烟气硫含量不稳定时,会出现出口SO2波动
3优化改造方案
        1)、将脱硫塔塔体增高9.5米,提高吸收总距离,延长气液接触时间,并保证净化喷淋安装空间。
        2)、目前吸收段两层喷头,一层填料。

吸收距离提高后,对吸收喷头进行优化设计,通过增加喷头数量,提高液气比,从而提高吸收效率,减少氨逃逸。
        3)、对吸收段循环泵进行改造,增加一台400m3/h的循环泵;增加一台加氨槽,将加氨与氧化分开(原有循环槽作为氧化槽用)。
        4)、塔体增高后增加水洗净化段,对烟气进行净化,同时将烟气温度降低至44℃以下(冬季)。
        5)、在净化段增加冷却器,利用合成循环水对净化水洗液进行降温,达到对烟气降温的目的,换热器面积225平米左右。
        6)、塔外设置一台净化水槽,并增设2台循环水泵,循环水量800m3/h,正常运行时一开一备。
        7)、原除雾器为板式除雾器,除雾效率低,拟对脱硫塔除雾器进行改造,采用高效的屋脊除雾器和丝网除沫器,减少烟气带液量,确保出口雾滴含量小于50mg/Nm3。
        8)、对烟道旁路挡板门进行彻底封闭。
4 项目投运后效果对比
        1)、改造后未影响锅炉、烟脱正常运行,烟气排放环保数据正常;烟气SO2可稳定在10mg/Nm3左右,对吸收段进行优化改造,将喷淋层上移,延长了烟气停留时间,提高了吸收效果,耗氨量明显减低。
        2)、在经过改造后,系统水平衡能够达到设计要求,在正常情况下,凝水能够满足系统所需补水量而且没有富裕量,不需要向系统外排水,所用工艺水大量减少。
        3)、通过冬季运行效果来看,烟气拖尾得到明显改善。
        
参考文献
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