PLC在矿井自动化排水系统控制中的应用

发表时间:2020/9/23   来源:《科学与技术》2020年13期   作者:李晓晗
[导读] 当前,一些矿井在排水系统方面,存在自动化水平不高、能耗高、控制策略不合理的等突出问题,本文针对这些问题,提出在排水系统应用PLC进行自动化控制,
        李晓晗
        山东能源新矿集团孙村煤矿信息队    山东新泰   271200
        摘要:当前,一些矿井在排水系统方面,存在自动化水平不高、能耗高、控制策略不合理的等突出问题,本文针对这些问题,提出在排水系统应用PLC进行自动化控制,同时利用“避峰就谷”方法,根据时间和涌水量的大小对系统排水进行自动调整,降低电费成本,排水平均价格由1.69元/m3降至1.19元/m2,在满足排水需求的同时有效降低排水系统的用电量,实现矿井排水系统自动化及节能的目的。
关键词: 排水系统 自动化 水泵 PLC 优化控制
        煤炭开采过程中,地层岩层极易遭到破坏,使井下涌水量增加,若不及时排出,将影响矿井的正常生产,严重时造成人员的伤亡。因此,井下排水系统就变得尤为重要。本文则利用PLC对矿井排水系统进行了控制设计,同时利用“避峰就谷”控制策略,实现了矿井的自动化及节能的目的。
1 井下排水系统工作原理
井下排水系统由信号采集部分、综合控制器、操作台和执行设备四部分组成。中央水泵房是排水系统的核心部件,采用的核心控制器为西门子S7-300系列PLC,用于实时数据的收集,通过操作台完成对系统的集中控制。有三种设置方式:工作、备用、检修。系统根据水仓水位的变化及水泵启动停止的设定时间,来确定正常工作的水泵数,其工作原理如图1所示。

        图1 排水系统电气控制原理
2 井下自动化排水系统的优化
系统根据水仓水位的变化,在正常工作的水泵数量满足要求的条件下,在不同时间段控制不同的水泵运行        数量,达到节能的目的。传统的“避峰就谷”是在水位较高且处于用电低谷时间段或者水位进入警戒线后,水泵开启,当水位较低时或者用电高峰期,水泵停止,这种方式仅依据水仓内的水位来作为水泵是否开启的依据,风险较大且排水效率较低。利用PLC后将采集到的涌水量的预测加入水泵开启的条件之一,通过涌水量计算,使系统始终保持在最适宜的水位,即用电低谷期开启较多的水泵,使水仓水位降到最低,增大水仓的容量用以储存更多的用电高峰期的矿井水,以减少用电高峰期水泵开启的数量,同时开泵        台数可依据水位监测进行确定,使系统达到节能的目的,水泵开启数量计算流程图见图2。此外,利用最优化原理,建立水位控制的数学模型,通过递推算法可实现排水过程的优化。
   
                    图2 水泵开启数量计算流程图

3 井下排水系统软件设计
可编程控制PLC已广泛应用于矿山设备中,在井下排水系统中应用实现了排水系统的可靠性和灵活性,通过设计不同的控制程序,实现了不同的控制方式。在水泵正常运行前,可选择不同的控制方式。选择本地手动控制时,操作人员可通过触摸屏实现对水泵的控制。当点击启动按钮后,水泵开始工作,当达到预定的压力值时,点击水闸阀,水泵正常工作。当采用自动控制时,系统会在水泵开启前自动检测是否具备开泵条件,条件满足后,信号输送给PLC,PLC控制系统开启水泵,并不断监测水泵内的压力值,当压力在规定的时间内未达到设定压力值时,系统自动关闭水泵并进行语音报警。如果出水处的压力在一定时间内未        达到预定值,系统也会自动启动停泵流程,并发出声光报警。当遇到意外或其他符合停泵的特殊情况时,同样停泵流程开启。自动控制流程见图3所示。

                     图3 水泵自动化控制流程
系统通过PLC程序控制实现了优化调度,采用“避峰就谷”控制策略,在用电低谷期多排水,在用电高峰期蓄水,较少启动水泵,其流程见图4。通过现场不断采集数据,将其预先写入PLC。通过水位监测信号        的延时,实现了系统的抗干扰处理。同时用电高峰期泵时明显降低,排出1m3的废水所需平均成本由1.69元降至1.19元,能达到节约电费的目的。

                      图4“避峰就谷”控制流程
4 结论
本文分析了矿井排水系统的结构及其电气控制工作原理,同时提出了排水系统的优化控制策略,利用PLC进行软件设计对排水系统进行控制,提高了排水系统的自动化水平,通过“避峰就谷”控制策略,在满足排水需求的同时可有效降低排水系统的用电量,实现矿井排水系统节能的目的。
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