丁起鹏
淮矿芬雷选煤工程技术(北京)有限责任公司,安徽省淮南市
摘 要:本文简要介绍了泊江海子选煤厂工艺流程,针对粗煤泥量大、粗煤泥回收系统脱水能力不足,制约系统处理能力、影响商品煤质量的问题,进行详细的探究,提出了改造方案和实际措施,有效保障了现场生产和产品质量。
关键词:粗煤泥;回收利用;改造;解决方案;探讨
中图分类号:TD94 文献标志码:B
泊江海子选煤厂设计能力10Mt/a,粗煤泥采用浓缩分级旋流器+振动弧形筛+高频筛回收。目前为提高洗精煤产率,粗煤泥脱水后配入精煤产品,这就要求粗煤泥尽可能多的降低水分,而现有粗煤泥回收系统脱水能力有限。2018年泊江海子矿工作面煤层总体状况由切眼向外逐渐变薄,夹矸厚度逐渐增加,原煤煤质逐渐变差。随着原煤质量的不断降低,为保证产品质量,需不断增大入洗比例,粗煤泥回收系统脱水压力逐渐加大,已成为制约选煤厂处理能力的重要因素,急需解决。
1 生产现状及存在问题
1.1 洗选工艺
泊江海子选煤厂工艺流程采用:块煤(200-13mm)重介浅槽,末煤(13-1.5mm)有压两产品重介旋流器,粗煤泥采用浓缩分级旋流器+振动弧形筛+高频筛回收,煤泥水采用两段浓缩。一段浓缩机底流既可采用快开压滤机回收,也可以采用筛网沉降过滤式离心机回收。
粗煤泥回收系统:块煤经Φ3mm 脱泥筛脱泥,末煤经Φ1.5mm 脱泥筛脱泥,脱泥筛筛下物料进入煤泥水桶,精煤磁选机尾矿也进入煤泥水桶,煤泥水通过两台浓缩分级旋流器回收粗煤泥,使用振动弧形筛+高频筛联合脱水。
1.2 生产现状
1.2.1 高频筛回收粗煤泥水分高
粗煤泥粒度接近煤泥,粒度一般在0.3mm以上,粗煤泥脱水后掺入精煤,成为粗精煤[1-2]。粗精煤回收使用振动弧形筛+高频筛脱水工艺,在实际生产中粗精煤水分偏大,一般都在30%以上,粗精煤发热量偏低,掺入精煤产品后严重影响最终精煤发热量。以下为1组使用高频筛脱水的粗精煤生产数据。
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由上表可知,使用高频筛对粗煤泥进行脱水时,粗精煤平均水分在33.9%,平均发热量在3960大卡。水分偏高,是造成粗精煤发热量低的重要原因。
1.2.2 筛网沉降式离心脱水机回收粗煤泥
根据现场实际,对水力旋流器底流管道进行改造,增加到筛网沉降式离心脱水机(以下简称卧脱)的旁路,利用卧脱除粗煤泥水分。以下为使用卧脱后的粗精煤生产指标:
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由上表可知,使用卧脱对粗煤泥进行脱水时,粗精煤平均水分在26.2%,平均发热量在4423大卡,比使用高频筛时水分减小7.7%,发热量增加463大卡,对于保证产品质量起到了积极的效果。
1.3 存在不足
(1)卧脱处理能力有限,限制了洗煤系统小时处理量
单开块煤系统时,卧脱可用来处理粗煤泥。粗煤泥产率约占入洗块煤量的10%,而根据设备处理能力,两台卧脱的处理能力仅为60-100t/h,这就要求入洗块煤量每小时最高只能达到1000t。而选煤厂设计块煤系统处理能力为1200t/h,系统洗块煤能力被严重限制。
(2)占用一段浓缩底流处理设备,制约洗煤系统处理能力
块末系统同时开启时,进入浓缩池的煤泥量大幅增加。卧脱既要处理一段浓缩机底流,又要处理粗煤泥,处理能力将严重不足。
(3)使用卧脱造成维护成本大幅增加
使用卧脱后,对入料浓度、粒度组成要求比较高,设备能耗、维护量较大,增加了生产成本。仅电耗及维护维修费用,每年就可高达100万元。
(4)高频筛设备闲置,违背设计初衷
选煤厂共4台高频筛,与之搭配的还有4台振动弧形筛。为降低粗煤泥水分,使用卧脱,使高频筛闲置,违背设计初衷,造成设备资源的严重浪费。
2 粗煤泥回收系统增加煤泥离心机改造方案
为增强振动弧形筛+高频筛系统脱水能力,保证产品质量,考虑增加煤泥离心机,进一步脱除高频筛出料水分。拟采用振动弧形筛+高频筛+煤泥离心脱水机的工艺,使用煤泥离心机控制粗煤泥水分。
计划新增AML1200型立式离心脱水机4台,投资概算约240万元,装设在主厂房2层3042刮板机上方,脱水后的粗精煤直接进入刮板机,离心液管路与筛网沉降离心液管路合并进入离心液桶。
3 提高粗煤泥回收系统脱水效率的实际措施
增加煤泥离心机是增强粗煤泥脱水能力的最直接方法,但由于所需资金量较大,短期内难以实施,因此考虑通过调整工艺参数、加强生产管理的方式,减少粗煤泥量,提高粗煤泥回收系统脱水效率。
1、加强对原煤分级筛运行状况的日常检查和维护,定期清理筛面积煤,保证筛分效率。
2、保证块原煤仓最低仓位,减少块原煤进仓落差,避免过粉碎。
3、降低洗煤系统粗煤泥量
块原煤脱泥筛、块精煤固定筛筛缝由3mm改为1.5mm,粗煤泥量将减少约20%。
4、提高高频筛脱水效率
降低振动弧形筛倾斜角度[3],缩小水力旋流器底流口直径[4-5],提高高频筛入料浓度,优化脱水效果。
5、块煤、末煤粗煤泥回收系统串联
改造后,单开块煤系统时,也可同时使用3至4台卧脱处理粗煤泥。
6、块煤脱泥筛筛下水作为末煤脱泥筛筛后冲水
改造后,末煤系统开启时,块煤脱泥筛筛下煤泥水中的粗颗粒,可经过末煤系统有压两产品重介旋流器分选,部分进入末精煤离心机脱水,成为末精煤,有效减少系统粗煤泥量。
4 结语
针对泊江海子选煤厂粗煤泥回收系统在实际应用中脱水能力不足,制约洗煤系统处理能力、影响产品质量的问题,进行了深入的分析与探讨,提出了合理的改造方案和实际措施,有效保障了现场生产和产品质量。泊江海子选煤厂设计能力10Mt/a,解决制约处理能力的粗煤泥脱水问题,可产生极为可观的经济效益。
参考文献:
[1]康学刚,王小平,吕宏广,白晶.大柳塔选煤厂末煤系统粗煤泥脱水过程管控[J],洁净煤技术,2018年S2期.
[2]吴明有,李延锋,冉进财,等.粗煤泥的分选及其对选煤工艺的影响[J],选煤技术,2009(2):71-74.