火电厂化学水汽监督分析

发表时间:2020/9/27   来源:《中国电业》2020年5月14期   作者:董瑞婷
[导读] 化学水汽监督工作的开展对于火电厂的生产能力、产品质量及环保和能耗指标等都具有十分重要的意义

           董瑞婷   
           国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司 辽宁 本溪 117000
           摘要:化学水汽监督工作的开展对于火电厂的生产能力、产品质量及环保和能耗指标等都具有十分重要的意义。化学水汽监督工作涉及的内容比较广,而且技术性较强,是一项长期、细致的工作,因此需要采取有效地应对措施,对其中存在问题进行分析,从而有效控制汽水质量,降低热力设备出现积盐、腐蚀和结垢等风险。
           关键词:火电厂;化学水汽;监督
           导言:
           随着经济的不断发展,我国的电力行业取得了巨大成就,新建电厂和老电厂的更新改造等,都已经向电力系统的专业人员提出了更高的技术要求,以及更高的管理水平。为了确保电厂安全运行,对运行中的异常工况进行及时处理,避免发生事故,水汽品质监控及诊断技术成为重要举措。
           1火电厂水汽化学监督的重要意义
           为了提高电厂水汽化学监督水平和准确度的措施归根结底都是为了能够确保电厂机组的健康运转,从而为电厂进一步提高了节能减耗和经济效益,因此火电厂水汽化学监督具有重要的意义。在现代高参数、大容量的火力发电机组如60万千瓦机组中,化学监督的作用更为显著。长期以来,这种由于化学问题对机组设备产生的威胁一直未收到重视,机组出现问题时,可能别的原因往往会把化学问题所掩盖,但是此类问题往往按照其他原因解决以后仍然会反复出现,这才引起了人们对化学问题的思考。由化学问题产生的设备事故往往具有隐性和慢性的特点,但是它们造成的危害却是异常严重的。对于像60万千瓦机组这种高参数、大容量的发电机组,它们本身内容所能容纳的结垢和积盐量就很小,并且这些设备长期处于更加严峻的高温、高压等环境中,一旦发生一定的结垢和积盐,很快就会造成机组设备的腐蚀,这种腐蚀性的破坏对于60万机组来说往往不会是局部的,很可能会涉及整个机组设备,造成的损失和破坏程度往往是无法挽回的,甚至会造成机组设备的瘫痪和整个电厂的停运。所以为了能够预防因化学问题产生的机组事故,必须对电厂的水汽化学监督工作予以足够的重视并及早的做好准备工作。
           2火电厂化学水汽监督存在的问题
           2.1不够重视水汽监督水汽监督存在的问题
           往往都不能对机组起到直接的威胁,尤其是当很多的问题同时出现,化学水汽监督的问题很容易因为主设备的问题而被忽视,得不到重视和关心,随着参数的不断提高和机组容量的逐渐增大,化学受到了重视。因为化学水汽所导致的设备事故也体现了快速性和突发性等特点,而且化学水汽所造成的破坏通常都会遍布在整个设备当中,如果积聚到一定的水平会出现爆发的现象,所造成的破坏程度较深、面积相对较大,已经不能弥补。
           2.2没有足够的水汽监督设备
           我国总共有300MW及以上的机组都设置了凝结水的处理系统,凝结水的100%经过是有效降低热力设备上积盐结构和提高水汽质量的途径。但是有一部分的厂由于很多原因导致凝结水不能100%的进行处理,所以,在一些设备上虽然应用了混凝水,但是由于混凝床失效的原因,不能使缓凝水的作用得到有效地发挥。化学在线仪表在投运上效率较低。而在化学在线仪表上进行投入,不仅能很好的使火电厂化学水汽的监督设备的可靠性、连续性和实时性得到满足,还可以在一定程度上通过分析追踪提供可靠的依据给生产事件。
           2.3水汽的加药问题
           化学加药必须保证在加入系统时药物是均匀的,在确保水汽的指标都合格的情况下,还应保持加药量在最合适的下限范围之内。在实际的生产当中,掌握化学的加药量在合适的范围内是不易的。电厂的生产主要是实时的按照调度指令带负荷,负荷发生变化,水汽的流量也会随着发生变化,水汽的加药也应该根据实时进行变化。自动的加药系统主要是由在线仪表控制的,只能解决其中一些问题。具体的加药量主要是通过运行人员的长期实践和手工的化验分析才能确定。


           2.4员工缺乏一定的技能水平
           随着电力技术不断得到发展和电力改革逐渐地深入,将会不断地涌入一些和进口机组相配套的国外化学仪表和先进技术,所以化学人员的素质也必须不断地提高。但是,我国化学人员还普遍的缺乏专业的分析功能和业务素质,所以,在化学人员的业务素质和技能方面加强训练是十分必要的。
3做好水汽化学监督工作的要点
           3.1正确理解水汽质量标准
           按照国标的相关规定,水汽质量指标通常情况下是指确保机组长期可靠运行的极限值,该值是预防结垢、降低腐蚀的最高限,在平时运行进行控制的过程中,需要将该值调整到最佳值。根据研究资料显示,如果杂质含量长期维持在极限值附近,经过一年的运转,水质、汽质故障难免发生。根据检测、诊断和研究水汽质量的经验表明,在标准值的3/4以下控制水汽中的杂质含量,通常情况下,在1~2个大修期内不会发生故障;如果能够控制在标准值的1/3左右,腐蚀、结垢、积盐等故障就可以避免。
    3.2加强凝汽器的管理监督
           在整个热力系统中,凝汽器泄漏是最大的污染源。在对凝汽器进行运行维护、停用保护等方面往往会忽视很多工作,尤其是胶球清洗装置和循环水杀菌系统不能正常运转。另外,忽视了循环水水质的监督,甚至有些单位直接将冲灰水、生活污水直接排入循环水,更有甚者将化学废水也排入循环水系统,其中,S2-、NH、NO等有害离子严重腐蚀铜管。
    3.3重视辅助水系统的监督
           通常情况下,辅助水系统主要包括:发电机内冷水、炉循泵冷却水、闭式冷却水等,在总水汽品质合格率的统计中,由于没有对这些指标进行统计,进而对其的监督也被忽视。由于对发电机内冷水水质缺乏必要的监督,进而在一定程度上造成发电机线圈事故,机组正常运行受到影响。
    3.4重视开展机组的热化学性能试验
           在性能方面,由于机组之间存在差异,所以其水汽品质也会有所不同。通过热化学试验确定每台机组的水汽品质,在一定程度上为建立经济安全的机组运行工况提供基础资料,进而确保机组安全运行。由于机组频繁调峰,使得每台机组的负荷变化速率对水汽品质的影响有所不同,如果采用不适宜的负荷变化速率时间过长,在一定程度上必然导致汽轮机发生积盐、腐蚀等,所以,需要给予高度重视。
    3.5加强化学监督全过程管理
           通常情况下,导致热力设备通流部位出现积盐、结垢和腐蚀,进而影响机组安全运行的途径是多种多样的,而且存在于电力生产的整个过程。为了确保机制安全运行,避免通流部位发生积盐、结垢和腐蚀等事故,我们需要对电力生产的整个过程加强管理。不管哪个环节出现问题,都会影响机组的安全运行。
           4结论
           总之,热力发电厂的水汽化学监督是保证发电设备安全、经济运行的重要措施之一。为了防止水汽质量的劣化,应贯彻“安全第一、预防为主”的方针,对降低机组设备的腐蚀、结垢和积盐等危害,需要认真做好水汽化学监督全过程的质量管理。本文以上对火电厂水汽化学监督工作存在问题进行分析,了解自身优弱势,采取应对措施加强化学水汽监督。
           参考文献:
           [1]曹顺安,谢学军,许金莹,等.离子色谱测试技术在火电厂水汽化学监督中的应用与进展[J].华中电力,2001(02):29-32.
           [2]覃淦.关于火电厂化学水汽监督存在的问题及应对分析[J].大科技,2017(3).
           [3]张垒.电厂化学水汽监督与炉水加药处理技术探析[J].科技资讯,2017,15(015):44-45.
           [4]曹长武,宋丽莎.火电厂水汽质量监督与检测技术[M].中国标准出版社,2009.
           
   
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