连续三起110kV主变套管发热故障原因分析及处理

发表时间:2020/10/10   来源:《基层建设》2020年第16期   作者:杨伟 邱长友 杨天水 付满强
[导读] 摘要:每年夏季随着气温升高及负荷增加,电气设备发热故障发生率比较高,作者希望通过本文对两起发热故障的原因分析及处理的实际案例,达到使各级管理者和现场工作人员能够及时发现运行隐患,做到早发现、早排除的目的。
        新疆独山子石化供水供电公司
        摘要:每年夏季随着气温升高及负荷增加,电气设备发热故障发生率比较高,作者希望通过本文对两起发热故障的原因分析及处理的实际案例,达到使各级管理者和现场工作人员能够及时发现运行隐患,做到早发现、早排除的目的。
        关键词:热成像;套管;将军帽
        1简介
        我公司某110kV变电站投运于2008年7月,现8台110kV主变运行,主要承担着新建化工新区各装置的电源供给。2017年入夏以来,随着气温升高及负荷增加,该站连续发生三起110kV主变套管发热故障,随着气温升高及负荷增加发热部位温度进一步上升,若不及时处理,随时会引发设备故障跳闸,影响化工装置的安全生产。由于电气关键连接点热成像测温工作认真,三次发热故障均及时发现,消缺工作开展有序,故障处理方案有效,保证了化工装置的平稳运行。但三起发热故障的连续发生给化工生产造成一定的影响。
        2故障现象及处理
        案例1
        5月15日,运行人员巡视测温中发现2#主变110kV侧B相套管顶部将军帽处温度异常,B相温度达95.3℃,与A、C相温差达40℃。
       
        图1 2#主变发热点热成像照片
        原因分析:停电、落实安全措施后,厂家技术人员对2#主变发热部位进行检修,在打开B相套管导电密封头(将军帽)后,发现B相套管导电杆、定位销等均正常,但将军帽螺纹发黑,内部有放电碳化痕迹,导电杆无法完全旋到将军帽螺纹底部,底部只有一圈比较明显的接触部位。
       
        图2发热故障位置照片(处理前)
        根据现场现象,判断B相套管发热原因为:变压器电缆引线接头与将军帽螺纹接触部位安装有误差,将军帽内存在缝隙,造成压接不紧不实。其内部螺纹间逐步出现间隙放电,长期大负荷运行使状态进一步恶化,接触电阻增大,导致B相套管温度升高。
        处理措施:将架空线与将军帽连接部分、导电杆进行打磨处理,更换新将军帽,内部填充铜片,测量并仔细调整将军帽与变压器电缆导电杆接头的安装配合,测得B相将军帽深41mm,杆长38mm,内垫铜皮5mm使其充分接触;A、C相存在同样问题,采取相同处理方法使其接触紧密。确认合适并回装,主变投运后,测试温度正常。
        案例2
        6月15日,运行人员在对重要设备节点巡视测温中发现110kV化南变6#主变110kV侧C相套管顶部将军帽处温度异常,C相温度达89℃,与A、B相,温差达30℃左右。
       
        图3发热故障位置照片(处理后)
       
        图4 6#主变发热点热成像照片
        原因分析:停电、安全措施落实后,厂家技术人员对6#主变发热部位进行检修。打开C相套管导电密封头(将军帽)后,发现将军帽与螺杆压接不紧密,C相套管导电杆、定位销、将军帽螺纹等均正常。变压器电缆引线接头与将军帽螺纹接触部位安装有误差,将军帽内存在缝隙,长期大负荷运行状态逐步恶化,其内部螺纹间出现间隙放电,接触电阻增大,导致C相套管温度升高。
        处理措施:更换6#主变C相套管将军帽,内部填充铜皮,测量并仔细调整将军帽与变压器电缆导电杆接头的安装配合,测得C相将军帽深41mm,杆长38mm,内垫铜皮5mm使其充分接触;A、B相存在同样问题,采取相同处理方法。确认合适并回装,主变投运后,测试温度正常。
       
        图5发热故障位置照片(处理后)
       
        图6 8#主变发热点热成像照片
        案例3
        7月5日,运行人员热成像测温发现8#主变110kV侧A相套管顶部引线连接部位温度达到80.6℃,与B、C相温差达35℃。
        原因分析:停电、落实安全措施后,厂家技术人员对8#主变发热部位进行检修,拆除将军帽进行检查:将军帽及引线接头部位正常;引线接头圆柱销有明显放电痕迹。根据现场现象,判断A相套管发热原因为:引线接头圆柱销没有压紧,其与盖板定位孔存在间隙放电,在烧蚀放电部位的同时产生发热。
       
        图7引线接头圆柱销
        处理措施:清理定位孔,更换圆柱销、密封圈;安装套管头部结构时,引线接头上圆柱销与盖板上定位孔充分压紧后,安装将军帽时,与盖板上密封胶圈之间留1-2mm间隙,再上紧导电密封头上的4个M10螺钉,保证头部密封。确认合适并回装,主变投运后,测试温度正常。
        3经验教训
        (1)变压器制造厂家套管质量把关不严,原套管存在设计尺寸缺陷,容易引发此类故障。
        (2)变压器安装、检修不到位,两台主变均经过预试检修,均未发现消除缺陷。
        (3)属地车间技术人员不了解变压器的制造工艺、验收标准等内容,未在施工中严格验收把关。
        (4)继续坚持开展重要设备电气关键连接点热成像测温工作,及时发现运行隐患,做到早发现、早排除。
        (5)化工装置停工期间,对该变电站8台110kV主变进行全面检修,更换型号匹配的高压套管型号。利用倒负荷变压器承受大负荷机会加强红外测温,并和平时运行时温度数据比对,检验新更新的套管运行状态,发现问题及时处理,避免化工厂在特殊情况下变压器需要大负荷运行时发热情况出现,影响生产。
        (6)利用主变停运检修时间对上述部件仔细检查,看是否存在隐患。
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