张满
广西华锡矿业
2018年1月4日,某公司110KV铁板哨降压站1#主变压器差动保护跳闸,主变6KV侧失电,生产被迫中断。
1.故障概况
当日05:03时,110KV 铁板哨降压站6KV系统失电,造成停电停产事故。运行值班人员立即查询综合自动保护系统,后台显示“6KV母线PT低电压告警”、“1#主变6KV 差动保护分本侧(6KV)、分对侧(110KV)”、“1#主变6KV 差动保护分对侧(110KV)失败”,现场检查,1#主变6KV侧总开关在分闸状态,110KV开关在合闸状态,6KV侧各馈线开关在合闸状态。
2.故障查找
该1#主变压器型号SZ9-7500-110/6,是该公司主供矿井生产用电变压器,运行平均负荷率70%左右,故障跳闸前负荷没有激增现象。技术人员对1#主变压器手动分闸后,即开始故障排查。
根据主变压器差动保护动作后,110KV侧开关分闸失败,主变压器仍空载运行 ,没有其他告警信号,初步排除变压器本体内部及110KV侧和6KV侧至总断路器前端故障,重点排查1#主变压器二次保护回路。
在对差动保护回路检查时发现,1#变6KV侧441差动组C相电流端子已烧,导线绝缘层部份烧损,B相端子外壳连带损坏。
对1#主变110KV侧断路器(245开关)控制回路检查发现,110KV 245开关辅助接点开关底板松动,影响辅助开关行程,使所有辅助接点不能正常变位,包括跳闸回路常开辅助接点。同时接入合闸回路的辅助接点烧坏,常闭接点无法闭合,合闸接触器线圈已烧坏。
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3.故障排除
更换烧坏的差动组电流端子,重新固定110KV 245开关辅助接点开关底板,更换合闸接触器线圈,对1#主变进行保护联动试验无异常后,恢复1#变正常供电。
4.原因分析
差动动作原因:1#变因维护检查不到位,6KV侧差动组(441)电流C相端子,从开始的接触不良,发热、打火到最终形成开路,产生电流差流达到(二次回路)差动保护整定值,造成变压器差动保护动作跳闸。
主变6KV侧开关拒动(分闸失败)原因:辅助开关底板松动,接点不能正常切换,主变运行时合闸指示灯已不亮,并发“1#主变分合闸回路异常”报警信号,没有及时进行处理,导致故障时跳闸回路常开接点不能闭合,造成跳闸回路不通,差动保护动作时开关无法分闸。
5、防范措施
针对本次主变压器差动保护跳闸及110KV侧开关拒动故障,该公司组织电气技术人员对降配电站二次回路进行了一次全面检查,重点检查各接点紧固情况并对发热、生锈的端子进行了更换,及时处理了各类潜在的异常问题,确保了供电系统的正常运行。
参考文献:
任小建 刘太华 微机变压器差动保护常见运行事故分析[J].智能电气及综合自动化,2012(6).
七、防范措施
(一)修订维修人员设备巡检记录表格,执行表格式巡检记录。
(二)站内值班人员要加强设备管理制度,操作规程、岗位(行业)规程、应急预案等的学习,并不定期进行模拟练习,提高人员应对故障的心里素质和应急处理能力。
(三)加强降配电站值班的监督管理,严格执班纪律,严禁脱岗、睡岗。
(四)加强调试人员岗位业务技术知识的学习和培训,以及时准确分析判断故障隐患,提高业务技术水平和故障处置能力。
(五)供电车间要加强设备的管理及巡检维护,严格执行设备安全管理规定、设备巡检项目、周期规定要求,加强巡检质量监督。对设备出现的故障隐患要及时组织维修处理,避免故障扩大化。
(六)提高维修(值班)人员巡检质量和工作责任心,做到巡检认真仔细,不留死角,并做好设备重点部位跟踪监测。
(七)加强公司调度工作管理,提高故障应急处置效率,对影响生产单位停机停产的供电故障要快速反应,及时沟通、处理,恢复供电。
(八)加强公司调度系统的学习和培训,提高调度人员业务技能,充分发挥调度系统的对供电系统的监控、测量作用
(九)加强公司规章制度的学习,严格执行线路设备强送电和试送电管理规定,防止事故扩大化。
(十)加强重点设备巡检维护,对三个站所有进线柜、主变柜、重负荷线路柜接头、二次端子全面检查紧固,杜绝“1.4”失电故障的再次发生。
(十一)经与厂家沟通并查询保护技术相关资料,认为投入“TA断线闭锁差动保护”弊大于利,厂家客户中的大型发电厂、供电部门多数没有投入“TA断线闭锁差动保护”功能,怕二次回路故障扩大化。权衡利弊建议公司主变保护仍不投入“TA断线闭锁差动保护”。
附:参与事故分析人员一览表: