液压油缸焊接质量改进分析

发表时间:2020/10/12   来源:《基层建设》2020年第16期   作者:陈孟锦
[导读] 摘要:液压油缸作为现代机械系统运行动力的主要来源,其实际使用中焊接质量直接决定了机械设备运行的稳定性和安全性。
        广东新会中集特种运输设备有限公司  529144
        摘要:液压油缸作为现代机械系统运行动力的主要来源,其实际使用中焊接质量直接决定了机械设备运行的稳定性和安全性。本文以某单位液压油缸焊接质量改进展开研究,对液压油缸焊接质量改进前后的KPI情况进行对比,并通过对焊接质量改进的深入分析,总结液压油缸焊接质量改进的要点,以保证机械设备运行中液压动力系统运行的稳定性和安全性,降低设备的保全费投入。
        关键词:液压油缸;焊接质量;改进;分析
        液压油缸是现代机械设备运行的主要动力来源,其传动原理是以油液作为介质,然后通过油液的内部压力传递动力。现阶段液压油缸的主要构成包含了动力、执行、控制以及辅助四个部分,通过这四个部分的共同作业,将液压油缸内的液压转变为机械能,用以供给机械设备。在液压油缸的实际使用中,一旦液压油缸发生故障问题,就需要通过焊接的方式进行处理,以保证设备运行的稳定性。
        一、案例概况
        某公司400T太平洋压床油缸顶部出现裂纹,导致液压油出现渗漏,并且渗漏情况较为严重,不仅污染了生产材料,也导致箱东拒收工件。为了解决这一问题,该公司设备动力部门技术人员提出了油缸修复工艺改善的工作方案,以达到不更换油缸而修复压床油缸的工作目的。但是在实际修复过程中,也面临着两方面的困难:其一,油缸焊接修复难度较高;其二,如果采用更换油缸的方式进行故障处理,所需要投入的故障维修成本过高。对400T太平洋压床油缸焊接修复问题加以分解研究,总结出三方面的问题:其一,400T太平洋压床油缸的原厂备件较为缺乏,并且备件的价格价位昂贵,严重超出维修成本投入区间,故放弃该方案。其二,在对400T太平洋压床油缸进行焊接修复改进时,需要科学化选取焊条和焊接工艺,如果不能保证焊条和焊接工艺的适用性,就无法开展焊接修复。其三,如果无法找到科学化的修复方式,只有采用替换油缸的处理方式,公司所需要投入的维修成本就远远超过预期。
        二、液压油缸焊接质量改进问题的原因
        在本次400T太平洋压床油缸修复中,针对存在的现实问题,技术人员对其原因也进行了深入研究,主要体现在两个方面:其一,焊材方面的原因;其二,焊接工艺方面的原因。首先,焊材方面:1.使用铸铁焊条作为焊接修复的材料。但是在实际过程中,由于牌号选择问题,导致了焊接修复中存在熔合性不足、焊接强度不足的现实问题,因此导致了焊接困难情况的发生。2.如果使用非铸铁焊条,其与400T太平洋压床油缸本体材质不符,不相容。其次,焊接工艺方面:1.电压、电流控制。在400T太平洋压床油缸的焊接修复中,如果焊接电流控制不足,就会导致缸体温升过大,导致缸体应力开裂,因此实际的焊接修复过程中,需要选择正确的焊接电流。2.焊接方式。在进行400T太平洋压床油缸焊接修复中,包含连续焊和间接焊两种方式,而一旦为追求焊接效率而采用连续焊的方式,就会导致缸体应力释放开裂。因此实际焊接修复中,需要采用间接焊的方式进行,给予缸体冷却时间,并通过敲击的方式去除应力作用。3.在焊接修复过程中,也需要对焊材进行预处理,不然就会由于焊材湿度问题导致焊接位置出现气孔多的情况,难以保证400T太平洋压床油缸焊接修复工作的质量。经过研究发现,不正确的焊条或焊接工艺,修补后的焊缝存在气孔、微裂纹、强度不足,在压力冲击下仍然气孔渗漏或裂纹扩大漏油[1]。针对于此,在400T太平洋压床油缸的焊接修复中,需要对焊接过程中存在的问题及原因进行深入分析,以对焊接修复过程进行优化,提升400T太平洋压床油缸焊接质量,以推动企业发展,降低企业设备维修成本投入[2]。


        三、液压油缸焊接质量改进要点
        在对400T太平洋压床油缸焊接质量改进过程中,技术人员经过实验研究,对液压油缸焊接质量改进的工作要点进行了总结,全面提升了400T太平洋压床油缸焊接修复的质量。
        第一,不预热要点。在进行400T太平洋压床油缸焊接修复时,为了提升焊接质量,需要通过冷焊工艺进行焊接修复。实际焊接过程中,需要保证焊前不进行预热,焊后不需要进行保温。并且在焊条选定后,需要对焊条进行烘干处理,以避免因为焊条的湿度问题导致开裂情况的发生,烘干操作时,需要在150℃下进行烘干,时间为1小时左右。如果没有烘干条件,可以在焊接过程中采用短路加热的方式进行处理,时间控制在5-10秒即可。
        第二,焊接电流控制要点。在400T太平洋压床油缸焊接修复中,需要对焊接电流进行严格控制,以避免导致应力裂缝的出现。在进行焊接中,如果使用WEWELDING777 的直径1/8″(3.2mm)的焊条时,焊接电流就要控制在80-11A进行焊接,如果采用WEWELDING777 的直径3/32″(2.4mm)的焊条,就需要将电流控制在60-100A,尽可能避免电流焊接,采用交直流两用的方式,直流时反接。在焊接开始前,还需要对母材情况进行确认,如果其长期油侵的情况下,还需要采用割炬烧一下母材进行去油处理[3]。
        第三,在对裂缝进行修复时,也需要将裂纹彻底清除干净,以机械打磨的方式进行裂纹处理,或者也可以采用WEWELDING100冷开槽焊条进行开坡口,但是不能使用碳弧气刨。
        第四,焊接方式要点。为了充分保证焊接质量,在实际焊接过程中,可以采用分段跳跃式焊接的方法进行焊接,每焊接一段后,及时采用扁平锤敲击,以释放焊接应力,直至焊接段的温度下降到40℃时,并确认没有裂纹的情况下,才能够进行下一步焊接,严禁使用连续焊接的方式进行焊接修复。
        第五,在焊接过程中,如果焊接角度或者空间限制问题导致无法进行机械打磨坡口时,也需要通过WEWELDING100电焊条冷开槽,形成有效的U型或者V型坡口,以保证焊接工作的顺利开展。
        第六,在焊接修复过程中,如果要实现铸铁与碳钢或者不锈钢或者合金钢的异种金属焊接时,需要保证焊接角度要朝向铸铁侧多一些,保证80%咬合铸铁,20%咬合碳钢或者其他材料,以保证焊接工作的顺利开展,保证焊接修复的质量。
        四、液压油缸焊接质量改进成果
        经过对400T太平洋压床油缸焊接质量的改进后,技术人员对400T太平洋压床油缸改善前后的KPI情况进行了对比。在改善前的生产效率方面,由于设备油缸裂纹导致的漏油原因难以修复,箱东不允许设备投入生产使用;在设备保全费用投入方面,缺乏远程油缸备件更换,国内替换油缸的价格高达6.5万元,并且货期时间较长。而通过对液压油缸焊接质量改进后,其恢复了正常使用,并且焊接修复费用仅为5000元,大大节约了公司的维修成本投入。
        结束语
        液压油缸焊接质量改进对于液压设备运行具有重要意义,是节约企业液压油缸维修成本投入的重要方式,对于企业发展有着重要的推动意义。在焊接质量改进过程中,需要对其要点进行全面把握,以保证其改进工作的顺利进行。
        参考文献:
        [1]彭澎.液压油缸焊接质量改进研究[J].现代国企研究,2019,(004):166-166.
        [2]贝皓然.液压油缸泄漏原因及处理方法[J].中国高新区,2018,(004):138-138.
        [3]张梦舟,金杰.试析液压油缸泄漏原因及处理方法[J].科技经济导刊,2019,27(07):89-89.
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