电站锅炉水冷壁管泄漏原因分析及处理

发表时间:2020/10/15   来源:《基层建设》2020年第18期   作者:徐玉函
[导读] 摘要:目前,我国是经济迅猛发展的新时期,人们的生活质量不断提升,对于电力的需求在不断加大,某电站锅炉水冷壁管发生了严重的腐蚀,形成泄漏。
        烟台现代冰轮重工有限公司  264003
        摘要:目前,我国是经济迅猛发展的新时期,人们的生活质量不断提升,对于电力的需求在不断加大,某电站锅炉水冷壁管发生了严重的腐蚀,形成泄漏。对泄漏管段取样,通过宏观检验、化学成分检测、金相分析和XRD检测,分析了水冷壁管的泄漏原因。分析认为,焊缝的焊接质量较差,导致汽水循环不通顺,炉水通过时产生涡流,水垢在此处沉积后,炉水进一步在垢下浓缩,形成垢下腐蚀,导致金属内壁不断腐蚀减薄,直至泄漏,泄漏原因为局部垢下碱性腐蚀。根据其特点,提出了相应的整改措施和建议。
        关键词:电站锅炉;水冷壁管;焊接质量;垢下腐蚀
        引言
        某电厂承担着全社会的电力供应任务,高峰季锅炉基本处于长期满负荷运行,而锅炉“四管”长期受高温、飞灰冲刷、机械磨损、金属材料的劣化、腐蚀,以及安装质量、焊接质量、异物堵塞等因素的影响,频频发生泄漏,是长期困扰电站锅炉安全生产的瓶颈问题。
        1概述
        某电站锅炉投用后,炉内靠近两侧墙的第1、2根顶棚管频繁发生爆管,爆管发生在顶棚管中段。使用单位将泄漏的水冷壁管段进行了更换,将向火面用5mm耐磨耐火浇注料进行了保护,希望通过绝热的方式降低壁温,延长其使用寿命。但是运行不到1年,该顶棚管再次发生了爆管。该电站锅炉为自然循环、单锅筒循环流化床锅炉,设计额定蒸发量为220t/h,额定蒸汽压力9.8MPa,额定蒸汽温度540℃。锅炉稀相区为方形设计,燃料为煤+煤泥,可以掺烧煤泥比例近50%,具有较大的负荷比,可以在30%的负荷下,不投油稳燃。锅炉采用了水冷布风板,其循环回路有2个部分。1)两侧墙水冷壁有各自独立的上下集箱,水经集中下降管和分配管进入下集箱,经侧墙水冷壁进入上集箱,再有汽水引出管将汽水混合物引至锅筒。2)前后墙水冷壁共用一个上集箱,水经集中下降管和分配管进入前水下集箱,有一部分水经前墙水冷壁进入上集箱,另一部分水经水冷布风板的管子进入后水下集箱,然后经后墙水冷壁、顶棚管也引至上集箱,再有汽水引出管将汽水混合物引至锅筒。顶棚管是后墙水冷壁管的延伸部分。水冷壁管规格为Φ60mm×6mm,材质为20G。
        2试验
        2.1结构因素
        根据锅炉循环回路特点,发现前墙水冷壁循环流量要大于后墙水冷壁。在下降管从前水下集箱供水的情况下,顶棚管由于进出口高度差小,布风板水管无高度差,在后墙水冷壁的整个循环回路中,增加阻力较多,几乎不提供循环动力,循环动力主要还是后墙水冷壁垂直段和下降管之间的液体密度差,因此前墙水冷壁的水循环量阻力明显小于后墙水冷壁,循环动力相差不大,从而前墙水冷壁会发生抢水现象,对后墙水冷壁的循环造成不良影响。而对布风板水管、后墙水冷壁下集箱、后墙水冷壁管的结构进行分析,发现布风板水管为45根Φ83×8的管子,后墙水冷壁为96根。布风板中间区域水管,每根管子与后水冷壁集箱连接的位置都对应2根后墙水冷壁管,但左、右侧第1根布风板水管进入的位置,每根对应3根后墙水冷壁管。这样在角部的后墙水冷壁管就容易出现供水不足的现象。从传热上看,后墙水冷壁2个角部的管子本身受炉膛辐射热较弱,为避免磨损(循环流化床锅炉角部磨损通常较严重),又采用了浇注料覆盖的方式,进一步降低了传热,而从结构上,后墙水冷壁2个角部的管子循环流速最低、最容易造成水循环故障。


        2.2由超温引起的锅炉水冷壁泄漏
        (1)机组运行中,尽可能通过燃烧调整,结合平稳使用减温水和吹灰,减少烟温、汽温两侧偏差和受热面壁温偏差,保证各段受热面吸热正常,防止超温和温度突变。(2)锅炉运行中严格控制减温水量,保持各级减温水合理开度,控制好减温器后汽温,防止汽温变化速率超出要求,防止局部受热面超温。减温水调门防止大幅波动,防止减温水量大起大落造成减温器管道疲劳损坏,水冷壁超温爆管。(3)锅炉水压试验、安全门整定时,要严格掌握升压、降压速度,防止升压速度过快或压力、汽温失控造成超压超温现象。(4)调节再热汽温的烟气调整挡板应定期检查,定期活动,防止积灰卡涩。(5)运行中对壁温故障点偏差大易超温点做好统计记录,停机后运行人员应提供管壁超温记录和异常部位,便于检修人员进行有针对性的检查。(6)加强对受热面管壁温度的监测,建立受热面管壁温度和蒸汽超温台帐,记录超温幅度、时间,并进行分析。
        2.3由磨损引起的锅炉水冷壁泄漏
        水冷壁管磨损原因与下列因素有关:①炉膛火焰温度。②燃煤的含硫量。③烟气与灰分颗粒的冲蚀。④燃煤的含硫量。⑤烟气与灰分颗粒的冲蚀。⑨燃烧器安装角度不恰当。⑦吹灰器安装不当等引起的磨损。3试验结果及讨论泄漏口管段的化学成分在标准允许范围之内,不存在材料错用或者化学成分不合格的情况。焊缝附近的管子内壁腐蚀减薄严重,并发生泄漏,内壁腐蚀坑处存在大量黑褐色腐蚀产物,黑褐色腐蚀产物主要物相为Fe3O4。通过金相分析,发现焊缝处的金相组织为晶粒粗大的魏氏组织,而魏氏组织是钢的一种过热缺陷组织,结合焊缝的宏观形貌(存在错口和未焊满),可见焊缝的焊接工艺不当、焊接质量较差;对比纵剖面上不同位置的金相组织球化的状况,可发现距离泄漏口越近,珠光体球化程度越严重,这是由于水垢的导热性能较差,附着在内壁之后,严重影响了热传导,炉水不能很好地冷却管壁,造成局部向火面金属温度升高,形成过热,使得泄漏口附近的管壁金相组织球化等级较高;管子外壁存在密集的向内壁延伸的周向裂纹,裂纹内部存在腐蚀产物,说明裂纹在本次泄漏之前就已存在。分析认为,焊缝的焊接质量较差,焊缝处存在错口,并且根部存在未焊满现象,造成局部汽水循环不通顺,炉水通过时,流速降低,于此处产生涡流,垢物在此处沉积。水冷壁内表面附着的水垢、腐蚀产物等沉积物是造成局部锅水pH值偏高、产生垢下腐蚀的必要条件。沉积物越多越易发生垢下碱性腐蚀。当垢物沉积后,热传导不良,管子壁温升高,炉水在此处浓缩,pH值升高。当pH>13时,管壁金属表面上的保护膜Fe3O4会与浓缩的炉水生成反应如下:Fe3O4+4NaOH=2NaFeO2+Na3FeO2+2H2O反应生成的NaFeO2和Na3FeO2在高pH值下可以溶解。当金属保护膜溶解后,管子表面形成浓差电池,生成反应如下。向火面成为阳极,反应为:Fe-2e-=Fe2+背火面成为阴极,反应为:2H++2e-=H2反应生成的Fe2+与炉水中的OH-发生如下反应:Fe2++2OH-=Fe(OH)2由于Fe(OH)2是不稳定的,进一步和炉水中的O2发生反应:4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3Fe(OH)2+2Fe(OH)3=Fe3O4+4H2O当Fe3O4沉淀物(水垢)附着在向火面金属内壁(阳极)后,由于水垢的阻挡,沉淀物外部的炉水不能和沉淀物下浓缩的炉水混合,造成沉淀物下炉水进一步的局部浓缩,加剧了沉淀物下金属内壁的不断腐蚀,逐渐形        成凹凸不平的腐蚀坑,使管壁不断减薄,直至泄漏。
        结语
        锅炉“四管”漏泄始终是困扰燃煤电厂安全、经济、稳定运行的一大难题,以上简单分析了锅炉水冷壁泄漏的几种主要类型,并针对各种类型提出了相应的防范措施,防止类似事故的频繁发生,以降低水冷壁的事故率,杜绝非停事故,使影响爆管的因素得到有效预防和控制,不断提高锅炉的安全运行,降低锅炉“四管”漏泄次数,提高机组运行的可靠性和经济性。
        参考文献:
        [1]《火力发电厂金属材料手册》编委会.火力发电厂金属材料手册[M].北京:中国电力出版社,2000.
        [2]锅炉和过热器用无缝中碳钢管子:ASMESA210[S].美国纽约:ASMEBPVC.Ⅱ.A,2017.
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