浅析长庆致密气小井眼固井质量影响因素

发表时间:2020/10/15   来源:《工程管理前沿》2020年7月第19期   作者:张越 朱泽鑫 王鑫 景亚兵 盛浩
[导读] 长庆油田致密气区块位于陕蒙交界处,属于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡构造
        张越 朱泽鑫 王鑫  景亚兵  盛浩   
        (渤海钻探工程有限公司第一固井分公司  河北任丘  062552)
        摘要:长庆油田致密气区块位于陕蒙交界处,属于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡构造,是典型的低压、低渗、低产、低丰度的“四低”气田。随着储层改造,压裂上产需要,根据高效低成本开发气田的总体要求,建设方部署了一系列小井眼定向井、水平井,着力开发致密气区块。本文旨在针对小井眼固井情况及本身的特点,分析影响固井质量因素,得出提高固井质量的途径和方法,合理指导固井设计和施工。
主题词:致密气   小井眼   固井质量    
1前言
        致密气区块属于低压、低渗、低产、低丰度的“四低”气田,属于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡构造,气藏资源丰富,开发难度大,通过部署小井眼钻井,近年来,致密气开发日趋完善,在我们不断改进固井技术的情况下,固井质量良莠不齐,环空带压问题,固井中憋高压情况时有发生。下文将结合小井眼地层特性、储层特点、井身结构、固井难点及固完井要求等等进行分析,进一步完善小井眼井固井工艺技术。
2基本情况
  2.1地层特点
        1、致密气区块主力气藏是上石盒子组盒8及山2组,属岩性气藏,经历了机械压实、蚀变和粘土矿物重结晶作用等多种成岩演化。储层具有强水锁、中偏弱速敏、弱水敏、无酸敏特征。
        2、钻遇漏失层有延安组、延长组、刘家沟组等等,特别是刘家沟底部地层薄弱,裂缝性发育。
        3、小井眼水平段钻遇泥岩易吸水膨胀,砂砾岩、泥质粉砂岩易坍塌。
2.2井身结构及固井方式
        1、小井眼井井身结构及尺寸有以下几种:一是二开165.1mm钻头*114.3mm套管组合定向井;二是三开152.4mm钻头*114.3mm套管组合水平井(技套为222.2mm钻头*177.8mm套管)。
        2、小井眼定向井采用一次上返固井,水平井采用韧性水泥浆封固裸眼井段,膨胀防窜水泥浆封固重合段(技套以上800米)。
2.3固井难点
        1、地层承压能力低、易漏失(刘家沟地层破裂压力当量密度多为1.25~1.29 g/cm3),含气层段长(石盒子组、山西组跨度长),气层复杂(有砂层气、煤层气、灰岩裂缝含气等类型),气层上下水层活跃,容易气侵、气窜及水窜。
        2、未测井径,环空间隙小,水泥环薄,后期试采及井下增产措施容易造成水泥环及一二界面二次窜流(微间隙、微裂缝),环空带压,对水泥石(环)的交变韧性、应力提出了更高的要求。
        3、小套管特别是水平井水平段长居中度低,施工阻力大,注水泥及顶替压力高,接触时间短,顶替效率低,影响固井质量,为确保后期完井施工,要求不能留水泥塞。


        4、必须慎重合理地选择固井压差、水泥浆体系及性能,以减少油气层的损害,防止水泥浆在小井眼窄环空中处于高剪切状态,导致水泥浆在高压差作用下迅速失水和脱水,容易发生桥堵、憋泵及压漏地层。
3影响固井质量因素
        3.1地质因素
        致密气小井眼地层漏失层多,高低压互层,裂缝性地层发育,压力窗口几乎没有,在浆柱设计上存在极大难点。目的层气层种类多,跨度长,交互层多,在钻进过程中经常出现坍塌遇卡、漏失情况,完钻后效居高不下,油气上返速度高,先天的地质因素制约了固井质量的提高。
        3.2井眼条件因素
        由于开发成本逐年缩减,而致密气特殊的地质条件造成卡钻、气水侵事故、复杂情况多, 钻井周期长,井径不规则,且不测井径,水泥浆量不易控制,固井时提高顶替效率困难,严重影响封固效果。良好的井眼条件是套管安全下入和保证固井质量的前提条件,现存的井眼很难再通过通井措施得到良好改善。
        3.3水泥浆体系因素
        为了满足致密气区块固井质量要求,水泥浆配方性能要求失水量低、稠度适宜,浆体稳定性及防窜性好,要达到压稳防窜困难,优选水泥浆配方困难。我们先后采用了韧性防气窜水泥浆体系、微膨胀降失水水泥浆体系并配合驱油高效冲洗液使用,但是效果仍旧良莠不齐,在低成本战略影响下,添加剂优选困难。
        3.4现场施工因素
        a由于点多面广,人员设备跟踪不及时,施工设备大打折扣,施工压力高,超负荷。b现场施工时水泥浆密度不能达到设计值,偏差值大,浆体实际性能受到影响。c化验温度选取偏高,化验结果不能真实反映井下情况。d干混添加剂与G级水泥混配不匀,或是G级水泥每一批次性能变化大,保质周期不适应现场施工要求。
        3.5流变性认识因素
        小井眼内液体的流动和顶替特点与一般井眼的情况并不完全一样,其主要表现为:①套管不居中窄边间隙更小,水泥浆不易被顶替干净,造成施工风险。②流动阻力大,排量小(比一般井眼小2/3),不易实现水泥浆的紊流顶替。③水泥环薄,特别在偏心情况下,窄边部分水泥环很薄或无水泥环存在,直接影响水泥石的密封防窜效果。现有的施工设计完全没有流变学设计,无法指导水泥浆体系优选及实践。因此,有必要建立提高小井眼顶替效率的合理方法。
4结论和认识     
        致密气小井眼固井质量出现问题的原因有很多,最关键的还是对小井眼小间隙固井认识不足,对小井眼固井顶替过程的环空液体流动理论,对于特殊固井的顶替效率问题没有引起足够的重视,未能对现场施工做出正确的指导。同时,也有本身的地质因素,地层易漏失,易气窜,压力窗口窄,平衡压力固井实现困难。
参考文献:
「1」万发明等.小井眼固井顶替效率研究.[J].石油学报.2000,21(5) :72-75.
「2」刘崇建等.提高小井眼水泥浆顶替效率的研究.[J].天然气工业.2003,23(2):46~49.
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