何小艳 江军 王寅虎
新疆中泰矿冶有限公司 新疆阜康市831500
摘要:石灰是电石生产的原材料之一,生产电石需要粒度合格的石灰,石灰粉末率超标,会影响电石炉生产。本文主要通过对生产石灰的原材料石灰石质量研究分析,对石灰石在煅烧过程中的变化及煅烧后的跌落强度进行测试,调整入窑石灰石配比,控制入炉石灰粉末率降低,及时给生产车间提供精准的数据。
关键词:石灰粉末率;石灰石;入炉石灰;降低石灰粉末率
引言
石灰是生产电石的原材料之一,生产电石所用石灰粒度标准要求在20mm-70mm≥90%。生产石灰的原材料是石灰石,通过对石灰石各供应商的强度控制,改变入炉石灰粉末率。
1 各供应商石灰石煅烧后质量数据
1.1A供应商石灰石
表1 A供应商石灰石质量数据,%
图1 A供应商石灰石煅烧前后图
A供应商石灰石在煅烧过程中反应速度慢,跌落后产生的粉末较少,氧化钙较低,相对杂质含量偏高(如表1、图1所示)。
1.2B供应商石灰石
表2 B供应商石灰石煅烧后落下强度%
52.5 3.8
图2 B供应商石灰石煅烧前后图
B供应商石灰石在煅烧过程中反应速度慢,跌落后产生的粉末较少,氧化钙较低,相对杂质含量偏高(如表2、图2所示)。
1.3 C供应商石灰石
表3 C供应商石灰石煅烧后落下强度%
图3 C供应商石灰石煅烧前后图
C供应商石灰石在煅烧过程中反应速度慢,跌落后产生的粉末较少,氧化钙较低,相对杂质含量偏高(如表3、图3所示)
1.4 D供应商石灰石
表4 D供应商石灰石煅烧后落下强度%
图4 D供应商石灰石煅烧前后图
D供应商石灰石在煅烧后石硬度较差,经过高温煅烧后产生大量粉末,性质偏软,氧化钙给较好,杂质含量较低(如表4、图4所示)。
表5 各供应商数据比对%
图5 各供应商数据比对%
从以上4家石灰石供应商分析数据可以看出,A、B、C三家供应商石灰石煅烧后强度较好,煅烧后落下强度在80%以上,氧化钙低、杂质含量较高。D供应商石灰石煅烧后,落下强度在70%以下,破碎率较高,氧化钙较高,杂质含量较低(如表5、图5所示)。
2 原料车间使用不同配比掺混后,石灰粉末变化情况
表5 以A供应商掺混50%为基准,出窑石灰粉末率数据,%
图5 出窑粉末率趋势图
原料车间以A供应商石灰石50%为基准分别掺混B、C、D三家供应商石灰石后,其中掺混B、C供应商石灰石后出窑石灰粉末率无明显变化;掺混D供应商石灰石后,30万吨、60万吨出窑石灰粉末率明显上升趋势,最高检测值28%,比掺混C供应商石灰石上升了16%(如表5、图5所示)。
3 结论
对煅烧前各供应商石灰石进行硬度检测,发现D供应商石灰石硬度较差,A、B、C三家供应商石灰石硬度相对较好,氧化钙低、杂质含量较高;其中D供应商石灰石高温煅烧后粉末最大,性质偏软,导致生产后的石灰粉末率较大,氧化钙较高,杂质含量较低。后续持续对入厂石灰石进行煅烧实验,将入厂石灰石煅烧实验作为重要分析项目,分析煅烧后落下强度,及时为生产车间提供可靠准确数据。
参考文献
[1]《电石厂质检分析操作规程(2017版)》
[2]《电石安全生产节能技术与工艺(2019)》