浅析变频技术在抽油机调参方面的应用

发表时间:2020/10/19   来源:《基层建设》2020年第19期   作者:颜昌凤1 李乐佳2 颜卫华3
[导读] 摘要:抽油机为了获得更好的采油产出效果,普遍采取调整抽油机的参数,主要的手段就是调整抽油机的冲次。
        1.华北油田分公司二连分公司  内蒙古锡林浩特市  026000
        2.渤海石油装备制造有限公司石油机械厂  河北省任丘市  062552
        3.渤海钻探第四钻井公司生产保障与服务中心维修车间  河北省任丘市  062552
        摘要:抽油机为了获得更好的采油产出效果,普遍采取调整抽油机的参数,主要的手段就是调整抽油机的冲次。在不更换采油设备的前提下,降低冲次是一种最可靠、最有效的办法,冲次是根据单井产液量的大小及泵径的不同,依据运行参数图确定的,过快会降低机采效率,增加不必要的功耗,过慢则会降低单井的产液量。
        关键字:抽油机 冲次 变频
        前言:为了提高单井抽油机的机采效率,降低冲次是一种最可靠、最有效的办法。主要的技术手段:在保证抽油机参数不变,利用变频技术合理调整变频器的参数,适当调整抽油机的转速,配合转速同时更换合适的抽油机皮带轮,保证抽油机有很好的采出比,下调抽油机的频率,电机的工作电压电流下降,从而实现节能的目的。
        一、背景原因
        为了提高单井抽油机的机采效率,每季度都会对某些单井做一些参数调整,抽油机冲次是衡量抽油机快慢的参数,与调整冲程相比,冲次调整比较简单,且易于实现。抽油机的冲次与电动机皮带轮直径大小和电机转速成正比,与减速器皮带轮直径大小成反比,所以,抽油机采用大减速比减速器,低速电机和小皮带轮可以实现抽油机的小冲次,现场一般通过改变电机转速和电机皮带轮直径的大小来调整冲次。
        每次调整冲次都需要更换电机轮,使用拔轮器更换电机轮有时会拔坏电机轮,且每次都需要启停抽油机,不仅打断了抽油机连续开采的工作制度,而且员工的劳动强度比较大,物质消耗也会很大。
        二、实施内容
        利用变频器的调速功能将电机的频率进行调整,使抽油机的冲次在不停电的情况下先调整到所需改变的冲次后,然后将电动机皮带轮换成5次轮或6次轮,增加皮带轮的轮径,因为增加电机皮带轮的直径,减速箱的皮带轮直径、减速箱的减速比和电机的转速没有变化,只是改变了电机皮带轮的直径,此时的抽油机的冲次就会被改变,因为抽油机的冲次与电动机皮带轮直径大小和电机转速成正比,在电机转速不变的情况下,皮带轮的直径增加使抽油机的冲次增加,更换完后,再次利用变频器将抽油机电机的频率往下调,使抽油机的冲次调整到油井设计运行的冲次参数为止。
        (一)、现场调查
        现场抽油机井冲次与所配皮带轮的直径:4冲皮带轮为160mm,5冲皮带轮为180mm,6冲皮带轮为200mm。
        (二)、冲次与传动轮的关系
        冲次=d1*n1/d2*i,d1=电机皮带轮直径,d2=减速箱皮带轮直径,n1=电机转速,i=减速箱减速比。
        抽油机的冲次与电动机皮带轮直径大小和电机转速成正比,与减速器皮带轮直径大小成反比,所以,抽油机采用大减速比减速器,低速电机和小皮带轮可以实现抽油机的小冲次。


        由于改变变速箱减速比重新设计减速箱的制造工艺比较复杂,另外,通过改变减速箱皮带轮的大小对调整冲次的效果不明显,且受到减速箱外形尺寸的限制较大。
        抽油机冲次是衡量抽油机快慢的参数,与调整冲程相比,冲次调整比较简单,且易于实现。
        (三)、具体做法
        1、首先将变频器的转矩提升参数设置合理,使电机在启动时能够获得更好的转矩,然后将变频器的电机参数的额定电流设置为使用电机的额定电流,变频器原有最大功率18.5KW不变,设置使用电机额定电流是为了增大变频器的电子热保护值,使电机在使用调速过程中在正常的保护范围内使用不动作。
        当通过控制面板或电位器改变变频器的频率时,电机的转速也会随之改变,以此来调整抽油机的减速箱减速器的转速,达到调整抽油机冲次的目的,实现不停机改变抽油机冲次的目的,根据变频器V/f曲线控制关系,当变频器的频率变化电压也会随之变化,抽油机上下冲程电流也会相应变化,整个传动输出功率发生改变,达到了节能降耗的效果。
        2、利用变频器的调速功能将电机的频率进行调整,使抽油机的冲次在不停电的情况下先调整到所需改变的冲次后,然后将电动机皮带轮换成5次轮或6次轮,增加皮带轮的轮径,因为增加电机皮带轮的直径,减速箱的皮带轮直径、减速箱的减速比和电机的转速没有变化,只是改变了电机皮带轮的直径,此时的抽油机的冲次就会被改变,因为抽油机的冲次与电动机皮带轮直径大小和电机转速成正比,在电机转速不变的情况下,皮带轮的直径增加使抽油机的冲次增加,更换完后,要将抽油机的冲次恢复到原来设定的工作参数,在抽油机电机皮带轮直径、减速箱皮带轮直径、减速箱减速比以及刚才增加的冲次不变的情况下,只有改变电机的频率才能调整抽油机的冲次,再次利用变频器将抽油机电机的频率往下调,使抽油机的冲次调整到油井设计运行的冲次参数为止。
        三、效果检测
        1、在L4-30井实施实验,抽油机在380V电压,频率50Hz,5次冲次的情况下上下冲程电流为34/42A,电机输出功率为22KW,调整频率将冲次下降到4次,频率为38Hz,抽油机上下冲程电流为32/38A,电机的输出功率为17KW,下降了5KW,当调整频率将冲次下降到3次时,频率为32Hz,抽油机上下冲程电流为30/32A,电机的输出功率为14KW,下降了8KW,冲次下调,电机的输出功率也随之下降,正好在变频控制器18.5KW的工作范围内,节电效果明显。由于思达电机的额定转速为653r/min,当频率下降到只有3次冲次时,电机的频率下降也不大,思达电机的散热风量下降也不大,电机的温升变化小,电机使用正常。
        2、接着将5次冲次先调到3次冲次后在增大电机轮径到6次轮,在进行微调恢复到3次冲次,经过改变调整后,前后电机的电流从5次到3次冲次的32A电流下降到从改变轮径6次到3次冲次的30A电流,共减少了2A电流,运行的有功功率又下降了0.9KW,通过此次改变调整,不仅保证了油井原有设计参数,单井全年共可节约费用 4.5万余元,达到了节能降耗的目的,调整后电动机的温度在允许温升范围,电机运行未见异常。
        五、总结
        通过对抽油机井变频柜的充分使用,可以有效的降低单井的耗电量,提高了油井生产运行的连续性,降低了操作员工的劳动强度,有效的减少了更换皮带轮损坏可能产生的生产费用。
        [参考文献]
        1、作者:曾芳莉 皮带轮尺寸与冲次关系研究《中国科技纵横》2013年12期
        2、欧开红 抽油机低冲次皮带轮设计应用 《江汉石油科技》1999年6月第二期
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