浅谈火电厂脱硫废水悬浮物超标处理简易措施

发表时间:2020/10/20   来源:《科学与技术》2020年6月17期   作者:王德传
[导读] 本文针对火电厂脱硫废水悬浮物超标的问题,进行了治理,并重点对治理后的效果进行了论证。
        王德传
        (国家能源聊城发电有限公司  山东聊城  252000)

        摘  要:本文针对火电厂脱硫废水悬浮物超标的问题,进行了治理,并重点对治理后的效果进行了论证。
        关键词:火电厂 脱硫废水 悬浮物 改造
0 前言
        湿法烟气脱硫是国内火电厂普便应用的脱硫工艺,是控制二氧化硫污染的主要技术手段。目前我国火电厂烟气脱硫主要采用湿法脱硫(石灰石/石膏法)。锅炉烟气湿法脱硫(石灰石/石膏法)过程产生的废水来源于湿法脱硫(FGD)工艺产生的废水即吸收塔排放水。脱硫废水的水质非常特殊,含有高浓度的悬浮物、无机盐以及各种重金属,对环境有很强的污染性,处理难度较大,必须对脱硫废水进行单独处理。在实际运行中容易出现悬浮物超标、管道阻塞等问题,严重影响到脱硫废水的正常运行。某电厂在脱硫废水的投运初期也遇到相当严重的类似问题,经过不断的处理与技术改造,取得了显著的效果。
1   脱硫废水系统的系统介绍及现状。
        为确保脱硫废水出水达标,某电厂严格按照设计要求进行废水处理系统的运行,下面简要介绍一下控制废水处理的主要程序,附脱硫废水流程图:

        a)废水加药处理系统运行操作:一、流量控制:滤出液池液位高后,其泵自动启动,通过调整泵出口阀门控制其流量与一次澄清器溢流相差不大,已保证废水在三联箱内足够时间进行絮凝反应。二、絮凝剂加药:开启絮凝加药箱工业水阀门,注满水后,启动絮凝加药箱搅拌器,缓慢加入4kg絮凝剂(约1/6袋),维持搅拌器运行2分钟,絮凝剂充分溶解,然后停止搅拌器。开启絮凝加药阀门一次门至1/3—1/4开度,絮凝剂自流入絮凝箱,一箱药能维持自流6~8小时,也可以根据运行经验调整加药量。三、碱加药加入碱调节PH值,开启碱药箱工业水阀门,注入工业水,同时缓慢加入4桶碱液,至碱箱满。开启底部加药阀门至1/3—1/4开度,碱液自流入中和箱,一箱药能维持自流6~8小时,也可以根据运行经验调整加药量。
        b)污泥排放
        二级澄清池底部排放电动阀门常开,手动阀开至1/3—1/4开度,底部污泥连续排放至污泥沉淀池,污泥在沉淀池内进一步浓缩。如底部排放管道堵塞,可开启二级澄清池底部工业水冲洗阀门,进行冲洗。
        若二次澄清器溢流出水浊度未达到排放要求时,可通过开启二次澄清器底部手动蝶阀,加大排放量,直至溢流口出水达标。
        一期脱硫废水排放量为26.396m3/h,废水处理系统按125%总量的容量设计,设计处理量为32.995m3/h。当废水排放量低于30m3/h,废水切换至三联箱内,同时适当开启絮凝剂底流阀门,增大絮凝剂流量。二次澄清器底流手动蝶阀适当开启,处理后的脱硫废水均用于煤场喷洒及干灰调湿。
2   脱硫废水存在的问题及分析
        目前,某电厂脱硫废水存在的主要问题是,出水悬浮物超标,以致严重影响阻塞管道,间接影响到出水效果,对脱硫废水的再利用产生了影响。必须进行整改。
        原因分析:某电厂脱硫废水经过废水处理系统后,出水基本达标,出现悬浮物超标的主要原因是:因澄清池和污泥浓缩池合建,当污泥处置不及时,澄清污泥浓缩池污泥界面上升造成沉降时间不足引起SS超标排放,引起管道阻塞等问题。其次,脱硫废水排放过滤系统达不到设计要求, 因而造成以上原因,而突出在某电厂主要表现在,脱硫系统排出的工业废水悬浮物超标,排出的石膏废水浆液粘稠,导致#2电除尘西侧及#1、#2电除尘南侧的工业废水管道堵塞,此管道直径300mm,管径小而且石膏浆液沉淀的快,导致每年清理需要大量资金。
3   脱硫废水SS超标的处理措施及治理成效
        因某电厂SS浓度超标引发的管道阻塞等带来问题越来越严重,经讨论研究后,决定实施以下方案,即增加二级废水沉淀池,通过二级沉淀后,保证废水的正常排放,具体措施如下:
        1)增设沉淀池位置选取
        为保证脱硫废水系统的正常运行,根据管道走向及排水量大小,在石膏脱水车间南侧增设沉淀池,沉淀池由三个小池子组成,即从一级沉淀池过来的水依次通过#1、#2、#3池子过滤,从而保证废水的正常排放。
        2)确定施工方案:
        拟建沉淀池为二级沉淀。池体的总尺寸为长14.11米*宽4.74米*深度3.2米(净深3米)。池体采用M5水泥砂浆、MU10机制砖砌筑,池体内侧用1:2水泥砂浆抹面。池体西侧工业废水管道在S5与S6之间加设检查井,检查井做法与原检查井做法一致。预埋管道标高现场定。沉淀池盖板采用4mm厚钢板制作,用50*5角铁做骨架,角铁双向间距均为1米。
        3)治理后成效,通过以上治理后脱硫废水出水达标,ph值控制标准为7.0~9.0,悬浮物控制标准150mg/l,化验结果如下:改造前,废水化验单ph值为8.05,悬浮物为200mg/l,而改造后,废水化验单ph值为7.02,悬浮物为20mg/l。悬浮物浓度降低了近90%,改造取得了良好的效果。
4   总结与建议
        通过以上改造,某电厂的脱硫废水达标排放,管道阻塞等问题减少。但此种办法改造的前提,必须有合适的场地,根据脱硫废水的排放量设计合理的沉淀池。
        此次改造效果较好,但仍存在部分问题,如脱硫系统优化不及时,沉淀池内容易出现部分石膏附属物,导致池内积存,影响出水效果。现根据以上情况提出以下建议:
        1)运行人员要按照运行规程和设计要求进行操作,优化运行方式。一旦设备出现问题,导致出水量骤然增大,或脱硫废水内含石膏量较多时,必须采取相应的措施。
        2)定期进行沉淀池内清理,设计要求定期一个月清理一次沉淀池,但运行人员要加强巡检,一旦有设备损坏或其它原因,发现杂物达到沉淀池的2/3时,必须及时清理,防止废水排放量增大时,沉淀不及时,导致出水超标的现象发生。
        3)运行人员加强巡检,定期加入药品絮凝剂,药品数量自己掌握,看出水情况而定,原则上每8小时加入一次,但要定期巡检,如出现出水不合格现象时,要适当增加药剂次数,最终使出水达标。


参考文献:
[1]《国家能源聊城发电有限公司除灰脱硫运行规程》
[2]《600MW机组脱硫检修工艺规程》

作者简介:姓名:王德传,性别:男,民族:汉,出生年月:1978年2月,籍贯:山东聊城,职称:工程师,学历:本科。
    
         
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