试论生活垃圾填埋场渗滤液处理工程实例

发表时间:2020/10/23   来源:《基层建设》2020年第19期   作者:古明华
[导读] 摘要:在分析目前渗滤液处理单一工艺的基础上,提出组合工艺是可行的处理技术。
        东莞市恒泰建筑工程有限公司  广东东莞  523000
        摘要:在分析目前渗滤液处理单一工艺的基础上,提出组合工艺是可行的处理技术。通过实例阐述了“混凝+氛吹脱+上流式厌氧污泥床(UASB)+缺氧+两段接触氧化+MBR+活性炭过滤+R0”组合工艺在垃圾渗滤液处理中的应用。实际运行结果表明,在进水平均COD为5.5 g/L、NH3-N的质量浓度为400 mg/L时,出水平均COD为5.36mg/L、NH3-N的质量浓度0.76 mg/L,水质可满足GB 16889-2008特殊限值要求,直接运行成本合计为19.37元/m3,可为我国生活垃圾填埋场渗滤液处理提供借鉴。
        关键词:生活垃圾;填埋场;渗滤液处理;工程实例
        引 言
        随着城市发展,填埋垃圾量日益增加,填埋场库区不断扩大,垃圾渗滤液产量也随之增加。垃圾渗滤液成分复杂,含重金属和毒性有机物,难以生物降解,且水质水量变化大。若渗滤液处理不当,将导致严重的土壤、地下水、地表水污染。为妥善处理城市生活垃圾填埋场渗滤液提供借鉴,介绍一种“预处理-膜生物反应器(MBR)-纳滤(NF)-反渗透(RO)”组合处理工艺,其出水水质可满足 GB 16889-2008 中表 2 标准的要求。
        1   现有垃圾渗滤液处理工艺
        目前,垃圾渗滤液处理工艺主要包括回灌法、物化法和生物法等。回灌法是将未经处理的渗滤液回喷至垃圾填埋场,通过填埋体中的微生物多次降解实现净化。虽然回灌法不必投资污水处理构筑物,但是其局限于垃圾渗滤液产生量较少的干旱、半干旱地区。物化法主要包括混凝、氨吹脱、化学氧化和膜分离法等。物化法运营成本较高,主要用于渗滤液的预处理和深度处理。生物法是一种实际应用最为广泛的处理工艺,主要有好氧法和厌氧法 2 种。在好氧条件下,微生物将有机物分解为 CO2;在厌氧条件下,微生物将有机物分解为沼气(主要成分为 CH4和 CO2)。由于年轻填埋场的渗滤液 BOD 5/COD〉0.5,采用生物处理比较有效。随着运营时间的延长,渗滤液可生化性能变差,生物处理效果下降。
        在实际工程中,单一工艺难以满足排放标准,往往采用组合工艺处理垃圾渗滤液。潘军等对贵州省 2001-2012 年建设的 4 个垃圾填埋场渗滤液处理工艺进行调研。结果发现,单一的 A/O 工艺出水COD 为 1.700 ~2.0 g/L、NH3-N 的质量浓度 300 ~400 mg/L,出水应排向城市二级污水处理厂补充处理;A/O+ 超滤(UF)+ 纳滤(NF)+ 反渗透(RO)组合工艺出水 COD 为 50~80 mg/L、NH3-N 的质量浓度25~60 mg/L,出水 NH3-N 含量不能达到 GB 16889-2008 排放限值要求;MBR+UF/NF+RO 组合工艺出水 COD 为 30~70 mg/L、NH3-N 的质量浓度 10~30mg/L,达到 GB 16889-2008 一般限值要求,但未达到特殊限值要求。在实际运营过程中,因 MBR+UF/NF+RO组合工艺生物处理流程较短,膜分离系统负荷过重,膜堵塞问题频出,影响出水水质的稳定性。
        依据对四川省 3 个垃圾填埋场渗滤液处理工艺的调研结果可以发现,采用“预处理 + 生物处理 + 深度处理”组合工艺是一种可行的处理技术。
        2  工程实例工艺流程
        工程位于广东梅州,属温暖、潮湿的亚热带季风气候,多年平均气温 20 ℃,多年平均降雨量 1 202mm。工程总库容 1 468×103 m3,设计使用年限 32 a。2012 年投入试运营,属年轻填埋场。渗滤液设计处理量 150 m3/d,采用“混凝 + 氨吹脱 + 上流式厌氧污泥床(UASB)+ 缺氧 + 两段接触氧化 +MBR+ 活性炭过滤 +RO”处理工艺,进水COD 为 3~8 g/L、BOD5为 1~3.5 g/L、NH3-N 的质量浓度 300~1 600 mg/L。渗滤液处理工艺流程如图 1 所示。
        进水首先经混凝、沉淀预处理去除胶体颗粒和悬浮颗粒;然后经预留吹脱塔脱除游离氨,提高 C/N;吹脱塔出水进入 UASB 降解 COD,提高 BOD5/COD;UASB 出水经气浮作用后进入缺氧池,进行氨化和反硝化作用,进一步脱氮;缺氧池出水进入 2 段接触氧化池,进一步脱除 COD;接触氧化池出水进入 MBR强化降解 COD 和 NH3-N 硝化;MBR 出水一部分回流至缺氧池进行反硝化强化脱氮,一部分进入膜分离系统,净水经消毒后外排。工艺产生的污泥进入污泥浓缩池,经压滤后回填至垃圾填埋场。
        3  主要构筑物
        3.1  预留吹脱塔
        由于填埋场运营 5 a 后,NH3-N 含量升高,C/N 降低,对后续生物处理工艺具有抑制作用,因此预留吹脱塔脱除游离氨调节 C/N。吹脱塔配套酸、碱调节槽。向碱调节槽投加石灰乳调节 pH 至 11,游离氨经吹脱处理后进入酸调节槽,投加硫酸调节 pH 至 6~9。吹脱塔设计进水温度 25 ℃,气液体积比 2 500:1,外形尺寸 准3.5 m×7.5 m,填料高度 600 mm;配套风机功率 7.5 kW,体积流量 10 580 m3/h。
 
        图1  渗滤液处理工艺流程
        3.2  UASB 反应器
        污水自下而上通过 UASB 反应器,底部是高含量、高活性的污泥床,污泥床上部是低含量悬浮污泥层,大部分有机物经过厌氧发酵降解为沼气。UASB反应器由配水区、反应区、三相分离器、排水系统和排气系统 5 部分组成。UASB 反应器 1 座,有效容积 1 989 m3,COD 负荷 2.1 kg/(m3•d),HRT 为 47 h,外形尺寸 准5.5 m×8.0 m。
        3.3  2段接触氧化池
        2 段接触氧化池前置缺氧池,发挥生物选择器的作用。2 段接触氧化池采用导流墙隔开,在隔池分别设置填料区,通过鼓风机进行曝气。与活性污泥法相比,接触氧化法抗水量和水质冲击;生物膜附着生长污泥停留时间(SRT)很长的硝化菌,强化硝化作用。接触氧化池单池外形 3 m×7.5 m×5 m,BOD5污泥负荷 0.50 kg/(kg•d),采用穿孔和微孔联合曝气方式,配套风机功率 140 kW,风量 104 m3/h。
        3.4  内置式 MBR 池
        MBR 是膜分离和活性污泥法相结合的水处理技术。应用平板膜代替活性污泥法的二沉池,节约用地。由于膜的拦截作用,SRT 和 HRT 彻底分离,可以有效截留 SRT 很长的硝化菌,强化去除 NH3-N;因 SRT 延长,有利于降解难降解有机物和促进污泥好氧消化。MBR 池 1 座,有效容积 45 m3,设计 HRT 为 6 h,外形尺寸 4.5 m×3.0 m×3.5 m。膜组件设计 4 组,单组面积 1.5 m2,浸没放置。
        3.5  膜分离系统
        膜分离系统的核心部件是 RO 装置,前置活性炭过滤器作为 RO 的预处理措施。RO 工艺分 2 级设置,每级各 3 套 RO 装置,工作压力 0.9~1.55 MPa,设计体积流量 7 m3/h;活性炭过滤器工作压力≤6 Pa,设计体积流量 8 m3/h,外形尺寸 准1.2 m×2.5 m。
        4  运行效果及讨论
        渗滤液处理设施运行以来,采用水质在线自动监测仪记录了2013 年 7 月-2015 年 10 月出水 COD和 NH3-N 含量,如图 2 所示。由于渗滤液收集池容积很大,可以容纳旱季(1 月~5 月)的渗滤液,故在旱季处理设施不运行。整体而言,处理设施运行期间,出水 COD≤100mg/L,NH3-N 的质量浓度≤8 mg/L,满足 GB 16889-2008 一般限值要求。为提高出水水质的稳定性和可靠性,运行期间对处理设施进行了 2 次升级改造。
 
        图2 渗滤液处理工艺运行效果
        2014 年 7 月,由于穿孔曝气方式使接触氧化池曝气不匀,导致出水水质不稳定,采取增加 1 套微孔曝气装置的措施。2015 年 9 月,为彻底脱除出水色度,进一步降低 COD,采取增加 RO 装置的措施。2 次改造效果明显,2014 年 7 月以后出水 COD 波动变小;2015 年 9 月以后出水感官清澈,COD≤20 mg/L,NH3-N 的质量浓度≤8 mg/L,满足 GB 16889-2008特殊限值要求。
        工程运营以后,减排成效显著。进水平均 COD为 5.5 g/L、NH3-N 的质量浓度为 400 mg/L,2015 年9 月增加 RO 系统后出水平均 COD 为 5.36 mg/L、NH3-N 的质量浓度 0.76 mg/L,每吨水减排 COD 5.495kg、NH3-N 0.399 kg。不考虑设备折旧、维修和监测等费用,直接运行成本合计为 19.37 元 /m3。其中,电价按丰水期(5~10 月)和枯水期(1-4 月、11-12 月)分别定价,丰水电价 0.58 元 /(kW•h),枯水电价 0.86 元 /(kW•h)。丰水期处理量占比 84%,枯水期占比 16%,综合电价0.62 元 /(kW•h)。运行电耗 18.84 kW•h/m3,折合动力费 11.68 元 /m3。药剂主要为酸碱调节剂、混凝剂等,运行费用为 5.18 元 /m3。配备工人 2 人,工资按1 200 元 / 月定额,折合人工费 2.51 元 /m3。
        5  结束语
        采用“氨吹脱 +UASB+ 缺氧 + 接触氧化 +MBR+活性炭过滤 +RO”组合工艺处理生活垃圾填埋场渗滤液,其出水水质可满足 GB 16889-2008 特殊限值要求。该工艺运用于垃圾渗滤液处理是切实可行的,具有占地面积小、出水水质优等优点,可为我国垃圾渗滤液的处理提供借鉴指导。
        参考文献:
        [1]垃圾渗滤液物化与生化处理工艺技术现状[J].尹文俊,周伟伟,王凯,武道吉. 环境工程.2018(02)
        [2]生活垃圾卫生填埋场运营项目智能化管理平台的研究[J].高青松,邓俊平,傅磊,宋丹. 市政技术.2015(06)
        [3]浅谈生活垃圾填埋场渗滤液处理工艺的选择[J].邱晓莹. 建材与装饰.2017(31)
        [4]机械蒸发处理垃圾渗滤液的试验研究[J].刘导明,张璐,王磊,李凯,黄凯兴. 工业安全与环保.2018(04)
        [5]浅析生活垃圾渗滤液来源变化及产生量控制[J].冉德超. 能源与环境.2017(06)
        [6]垃圾收集运输过程中的渗滤液特征研究[J].闫维佳,张弛,杨志宏,闫志强. 山西建筑.2018(13)
        [7]城市垃圾填埋场渗滤液处理工程技术探讨[J].蓝宁锋. 化学工程与装备.2017(09)
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