陈俊杨
广东电网有限责任公司肇庆供电局 526060
摘要:本文笔者对变电运行跳闸故障进行了详细的分析,并在文章中指出了变电运行跳闸故障产生的主要原因,也针对变电运行故障提出了科学有效的解决策略。
关键字:变电运行;跳闸故障;处理技术
变电运行是当前电力系统运行过程中的重要工作环节,直接关系到电力系统的正常生产运行。但是,在变电运行中,经常出现跳闸故障问题,会对电力系统的正常运行带来极大影响。所以,在电力系统正常运行的过程中,对于变电运行跳闸故障处理技术的研究非常关键。
1.具体实例
本次对变电运行跳闸故障的分析选择某220kV变电站的变电跳闸事故。本次跳闸事件的经过主要包括以下内容;跳闸事件的起因是进行110kV权永线的147断路器投产中,并实现断路器由冷备用到热备用的转换工作,(如图1)为220kV变电站的主接线图。断路器选择投产接入到147权永线位置,而为了保证断路器接入正常,在进行断路器接入的工程中,相关电力工作人员选择进行三次冲击试验,以对接入的断路器进行有效的检测。但是,在电力工作人员进行110kV线路相位工作的过程中,隔离开关在进行核相杆放电的同时将核相杆击坏。但是,位于变电站内的权永线也没有做出相应的开关保护动作,从而导致2号主变位置的三侧电路出现跳闸现象。以下是通过本文案例对变电运行中出现的跳闸故障进行的具体分析。
2.变电运行跳闸故障产生的主要原因
2.1变电运行中的线路问题
在变电运行以及电力系统正常输送的过程中,电力线路的运行起到了直接的作用,所以在变电站跳闸故障中,电力线路运行因素也是导致变电运行跳闸的主要原因之一。首先,变电站运行中,电力线路比较复杂是影响变电站跳闸的主要原因之一。以本次变电站跳闸事故为例,出现变电站跳闸问题的直接原因就是147权永线进行断路器投入,而以图一220kV变电站主接线平面图为例,变电站的电力线路包括1号主变线路、2号主变线路、110kV母线、110kV进线以及权永线等多条线路组成,虽然本次跳闸问题的主要原因是由于权永线的保护动作拒动,但是与其他主变线路也有着一定关联。其次,变电运行中不仅包括变电站系统内部的电力线路同时也包括变电站系统外部的电力线路,而与内部线路相比,外部线路的运行环境更差,在其运行的过程中很容易受到外界天气以及生物生活的影响,而一旦线路出现运行故障问题,将会直接造成变电站跳闸故障。
2.2变电运行设备检测工作未到位
变电站运行中除了电力线路进行电力输送工作,变电设备也会在一定程度上影响变电运行,甚至造成变电跳闸问题。本次事件中,变电站147权永线安装断路器是诱因,而真正造成变电站跳闸的原因是隔离开关发电中导致核相杆击穿,在一次原因分析中,同时包括隔离开关和核相杆两种电力设备,可见电力设备对变电运行的影响。而在本次事件之后,电力检修部门对变电站的故障发生原因进行了详细的分析,相关电力工作人员发现,在进行110kV电力线路相位的过程中,电力设备检测人员使用的是10kV核相杆,而10kV核相杆与本次断路器设备安全并不符合,从而造成了隔离开关放电,核相杆被击穿的问题。所以,变电站运行工作人员对电力设备检测以及电力设备使用不到位,也是导致本次跳闸问题的直接原因。
2.3变电运行设备实际故障引发跳闸
变电站设备故障是引发跳闸问题的主要原因,而根据本次220kV变电站的跳闸分析研究发现,当时1号主变线路、2号主变线路以及147断路器设备均出现了保护动作拒动的问题。在变电站设备中,电力系统出现故障,不同设备均会在第一时间开启保护动作。但是,由于故障使电流切断,就会导致电流无法流进保护装置,从而引发跳闸现象。而本次跳闸事件检查分析中,还发现147断路器的电流互感器内部线路接线错误,从而导致电流无法流进,所以变电运行保护也未动作形成。综上所述,变电运行的跳闸故障也是由变电站设备故障所引起。
3.变电运行跳闸故障处理技术的实施
3.1本次变电跳闸事故的检查
本次变电站跳闸事故发生后,220kV变电站工作人员立刻着手实施检查,以下是检查的具体内容:1.本次变电站跳闸事故中,核相杆被击穿,所以相关人员对核相杆进行了有效的检查,发现核相杆有电力烧毁痕迹,位置在核相杆与绝缘杆的连接位置[1]。2.相关工作人员对事故现场的录波图进行了研究分析,发现在跳闸故障发生时,147断路器也出现了A相故障。3.对2号主变线路进行了检测,发现2号主变线路出现了电力烧伤问题,烧伤位置分别在放电间隙以及隔离开关侧触头位置。
3.2本次变电跳闸事故的解决
在发生变电运行跳闸故障后,一定要进行及时的处理,来保证电力系统的正常运行,而本次变电站跳闸事故中,对事故的处理主要包括以下几方面内容:1.工作人员在进行147断路器调试中,将正在转变147断路器的热备用状态转化为冷备用状态[2]。2.2号主变线路及设备是发生线路跳闸问题的主要位置,所以在进行跳闸事故处理中,工作人员也对2号主变的工作状态由热备用转为空载状态。另外,本次跳闸事故中2号主变的保护动作为形成,所以相关检修人员对2号主变的110kV母线投入差动保护设备。3.投入相关设备之后,2号主变线路开始投入正常运行,设置2号主变位置上的302断路器保护装置(如图1 位置),通过断路保护器的设置,有效的提高220kV电压的故障保护。4.将110kV Ⅰ,Ⅱ段母线上的断路器调整为正常工作运行状态,恢复整个变电站的正常变电运行。
3.3总结变电站跳闸故障处理技术
通过对本次变电站跳闸故障的故障检测和有效处理,可以总结变电站跳闸故障处理技术的主要内容包括以下几个方面:1.对变电站的电力线路进行有效实时的检测,从而保证变电站的电力线路能够正常运行工作,减少电力系统运行中的跳闸故障[3]。在加强电力线路检修中,一方面要建立完善的变电线路检修制度,细化线路检修工作。另外一方面,在变电站设备投入以及相关电力线路运行中,还要加强对线路保护设备的检测,提高线路检测的效率性,有助于减少变电站跳闸故障。2.对变压器等设备的运行进行实时监控,变电站跳闸故障处理中,应该对变压器设备进行有效的检测,利用现代先进的技术对变压器以及其他变电设备进行科学合理的检测。例如,使用变压器油在线色谱检测系统进行变压器运行状态监测,能够有效提高变压运行的工作质量,减少了变电运行跳闸故障。
结束语
本文笔者以具体实际案例总结了变电运行跳闸故障处理技术。在电力系统运行的过程中,变电工作运行十分重要,所以加强变电运行工作就有利于电力系统运行效率的提升。希望本文能够对变电站运行跳闸故障处理技术的实施有所帮助。
参考文献
[1] 包震. 探讨变电运行中跳闸故障及处理技术要点[J]. 信息周刊, 2018, 000(006):P.108-108.
[2] 崔绍军, 吴俊飞. 变电运行中跳闸故障及处理技术探讨[J]. 信息周刊, 2019, 000(043):P.1-1.
[3] 王君, 张寅. 变电运行跳闸故障与处理技术探讨[J]. 百科论坛电子杂志, 2018, 000(001):508.