高压注水软化煤层技术应用与推广

发表时间:2020/11/30   来源:《基层建设》2020年第23期   作者:王健 杜洪均 李元强
[导读] 摘要:煤层注水广泛应用于采煤工作面综合防尘,借鉴冲击地压矿井深孔高压注水原理,在矿井8、9煤层采煤工作面采用高压注水软化煤层及夹石技术,解决了工作面打眼爆破松动夹石难题,消除了隐患,提高了工作面推进度。
        山东新查庄矿业有限责任公司  山东肥城  271612
        摘要:煤层注水广泛应用于采煤工作面综合防尘,借鉴冲击地压矿井深孔高压注水原理,在矿井8、9煤层采煤工作面采用高压注水软化煤层及夹石技术,解决了工作面打眼爆破松动夹石难题,消除了隐患,提高了工作面推进度。
        关键词:高压注水;弱化煤层
        一、说明:山东新查庄矿业有限责任公司随着矿井开采,上组煤资源逐渐枯竭,下组煤开采比重加大,而下组煤8煤层、9煤层中含一层硬度较硬的夹石,硬度系数f=6-8,根据以往推采经验,夹石需爆破松动处理,给工作面推采带领一定的困难,随着工作面推采进度缓慢,防治水工作压力逐渐加大,而且也给工作面带来诸多不安全隐患。而以前采用的采煤工作面煤层静压注水效果一般,只能起到降尘的作用,结合静压注水原理和国内兄弟煤矿先进经验,利用高压注水压力传递,对煤层及夹石的完整度进行破坏,起到了软化和松散的作用。公司技术人员经过反复的研究和探索,在8100采区煤柱面和9100采区煤柱1#面率先采用高压注水软化夹石起到了很好的效果,其中:8100采区煤柱工作面已在2019年10月份推采完毕,9100采区煤柱1#面目前已经接近尾声,通过采用该技术,减少了打眼爆破工作量和设备损坏率,提高了工作面推进度和单产,消除了爆破等各种隐患,减轻了防治水工作的压力。
        二、施工方法介绍:在工作面轨道顺槽每隔20m,顺工作面在煤层夹石中部施工长度不小于工作面面长2/3的注水孔,孔径为50mm。高压注水孔施工完毕后,8100采区煤柱面采用高压泵连续注水,9100采区煤柱1#面利用工作面泵站系统进行连续注水,注水时泵站压力调整为10-15Mpa,孔口注水压力表显现压力值为5-10Mpa。

孔口采用封孔器进行封堵,待出现封孔器溢水时,停止注水,停滞4-6小时后,再进行下一序次注水,按此方法连续注水直至工作面推采至最近一个注水孔5m时,将注水设备挪至下一个注水孔进行注水。
        三、注水效果验证:通过8100采区煤柱面和9100采区煤柱1#面单孔注水量计算达50-70m3,工作面煤壁微微出现发潮或水珠,煤壁不同程度出现微片帮,采煤机割煤时不再进行提前打眼爆破松动夹石,轻而易举的进行割煤,减轻了割煤阻力,而采煤机割煤时不再产生火花,机刀磨损由每班更换10把到每月更换2-3把,采煤机事故由原来的每月20小时较少至零事故,工作面推进度由原来每月推采80m到150m,加快了工作面推采进度,减轻了防治水压力,真正起到了降尘、软化煤层和加快了推采进度的效果。
        四、效益计算:以9100采区煤柱1#面计算,工作面每排较少打眼70个,减少炸药投入量42kg,雷管70个,减少用工6个,机刀每排减少投入10把。工作面按每月推采150m计算,节约炸药10500kg、雷管17500发,人工1500个,机刀2500把,工作面推进度提高接近一半,产量提高一半,提高产量14700吨,较少采煤机事故20小时,每月合计增加效益为200万元。
        五、结论:高压注水在下组煤软化煤层起到了至关重要的效果,此技术已经在新查庄公司下组煤中8煤层、9煤层工作面全面推广。
        参考文献:
        [1]赵亮宏,马铭,王明明,等.浅谈高低压煤层注水技术在三软厚煤层中的应用[J].内蒙古煤炭经济,2019,000(010):122-123.
        [2]姜爱伟,胡皓,芮君.煤层分区高压注水抑尘技术的应用试验研究[J].矿业研究与开发,2020,v.40;No.234(01):94-98.
        [3]高嘉珮.陇东油田高压注水井降压增注技术研究与应用[D].
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