#5机组启动时NOx超限原因分析

发表时间:2020/12/7   来源:《中国电业》2020年第20期   作者:田东奇
[导读] 燃气轮机的主要污染物为燃烧过程中产生的氮氧化物(NOx) 。2011年发布的GB 13223— 201
        田东奇
        浙江浙能电力股份有限公司萧山发电厂
        【摘要】燃气轮机的主要污染物为燃烧过程中产生的氮氧化物(NOx) 。2011年发布的GB 13223— 2011《火电厂大气污染物排放标准》要求燃气机组的NOx排放浓度<50mg /m3。为此,展开对#5机组启动过程中出现NOx排放短时超标的原因分析与探讨,并提出改善方案,使得在今后的生产过程中NOx排放能够达到环保要求。

        【关键词】NOx排放、时均值、折算值、控制建议

        一、NOx排放超标经过
        2020年2月25日,接值长令:顺启#5燃机,04:36 点火成功;04:42 #5发电机并网;05:27 #5汽机冲转;05:33 SSS 离合器啮合,逐带负荷至385 MW (交班)。在启动过程中,根据萧山污染源监控中心在线监测显示,凌晨五点萧山#5机NOx排放时均值为50.9mg/m3,出现超标。
二、燃烧过程中NOx生成机理
2.1 热力型NOx生成机理
        (1)热力型NOx是指空气中的N2在高温条件下氧化生成的氮氧化物,其主要成分是NO。空气中的N2在高温下氧化,生成NO所需的活化能很大,通常氧原子与燃料中可燃成分之间的反应所需活化能较小,反应较快,因此,NO通常不在火焰面上生成,主要生成区域位于火焰下游高温区。
        (2)过量空气系数对热力型NOx的影响也是非常明显的,热力型NOx生成量与氧浓度的平方根成正比,即氧浓度增大,在较高的温度下会使氧分子分解的氧原子浓度增加,从而使热力型NOx的生成量增加。但在实际燃烧过程中情况会更复杂一些,因为过量空气系数的增加一方面增加了氧浓度,另一方面也降低了火焰温度,从总体趋势上来看,随着过量空气系数的增加,NOx生成量先增加,到达一个极值后下降。
2.2 燃料型NOx生成机理
        天然气的主要成分是甲烷、乙烷、丙烷及丁烷等低分子量的烷烃,还含有少量的硫化氢、二氧化碳、氢、氮等气体。燃用含氮燃料也会排放出NOx,这部分氮氧化物通常被称之为燃料型NOx。随着燃烧温度的升高,燃料氮的转化率不断升高,氧浓度对氮向NOx转化率影响很大,另外,燃料的存在形式、氮含量、燃料含氧量、挥发分含量、金属氧化物含量以及含水量均对燃料型NOx的生成有较大影响。
三、NOx超标原因分析
        通过观察2月25日开机当天NOx排放数据和曲线图,并与其他日期机组启动阶段各参数相比较,对可能影响本次机组启动NOx排放超标的因素进行原因调查和具体分析。
3.1燃烧情况影响
        在机组启动过程中,通过对比不同日期NOx偏高时间段ACC参数值,检查启动过程中燃烧稳定性。从下表可见燃烧室ACC参数小于报警值,燃烧稳定性较好,与25日机组启动阶段NOx排放偏高关系弱。
3.2 天然气参数影响
        调查发现2月24日、25日、26日启动时间段的不同时刻,天然气参数基本相同,NOx排放相差较大,因此25日NOx排放值偏高与天然气压力、天然气热值关系不大。

3.3大气湿度影响
        #5燃气轮机配置了干式低NOx混合型燃烧器,参与燃烧的水汽含量取决于空气的湿度。随着空气湿度的下降,NOx排放量会增大。虽然空气湿度和天然气组分的变化所导致的NOx变化量相对整体NOx排放量占很小一部分甚至可以忽略,但是由于燃气轮机组的氮氧化物排放要求控制在50mg/m3,因此这一部分NOx的产生很容易导致NOx排放量不符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB 13223-2011)的要求。
        如表中数据所示,随着环境湿度从80左右%下降到56左右%,对应的NOx排放量从预警值上升至报警值,由此结果可以判断,25日机组启动当天空气湿度相对较低,是NOx排放偏高的一个可能因素。
3.4 负荷影响
        根据2月25日机组启动时,负荷和NOx折算值曲线上两种参数随时间逐渐变化情况,选取相应曲线转折点数值作为研究对象。

曲线走势分析:
04:36燃机点火成功,开始检测到氮氧化物排放;
04:46  NOx排放折算值第一次达到50mg/m3;
04:52  NOx排放折算值持续上升至87mg/m3,燃机负荷8MW左右,并在此时出现小幅度下降趋势;
04:54  NOx排放折算值下降至80 mg/m3,随后再次呈现上升趋势;
05:02  NOx排放折算值上升至100 mg/m3,且维持在100 mg/m3以上一段时间;
05:10  NOx排放折算值逐渐下降,在05:16燃机负荷降至50 mg/m3,此时燃机开始步入暖机负荷阶段,NOx排放折算值随时间推移持续逐渐下降至环保要求范围内,直至机组进入联合循环,凌晨6点的NOx排放时均值始终满足环保要求。
        从时间上来看,05:02后,负荷从8MW左右逐步上升,而在负荷达到90MW之前,NOx已经从峰值下降,可以判断,在此过程中负荷逐渐加载会使NOx下降。
        04:43至04:51之间,燃机负荷被限制加载,查逻辑,限制条件为来自余热锅炉的温度。
        再同比22日、24日、26日开机情况可以看出,燃机点火后随着负荷逐步加载至暖机负荷,NOx排放值逐渐下降至环保要求以内,因此加负荷至暖机负荷快慢对NOx时均值影响较大,加快启动速度可以有效降低NOx时均值。

3.5 性能加热器投运情况影响
        对比不同日期启动过程中,在大气湿度相同时,投入性能加热器的时间与NOx折算峰值关系不大。性能加热器对燃烧稳定性关系较大,但对NOx生成的影响不大,具体影响仍需更多数据进行分析。
3.6 监测设备故障影响
        通过查看#5机OM界面逻辑,得出NOx排放折算值计算公式为:

从公式中可以看出,若由于设备故障导致烟气湿度偏大或含氧量偏大,则导致NOx排放折算值计算结果偏高。

3.7 启动时间选择的影响
NOx排放分钟数据
        通过观察2月25日启动时间段NOx排放分钟数据,我们可以发现从凌晨五点开始至五点十分的分钟数据均在90mg/m3以上,使得五点至六点的NOx排放时均值提升,从而导致排放告警。若选择合适的启动时间,将峰值与启动前NOx零排放的数值平均,可能可以将NOx时均值控制在要求范围内。
        四、运行注意事项
        a.停机后,做好余热锅炉保温保压措施。
        b.提早查看天气预报,分析大气湿度动态,启动过程中,合理疏水,减小汽包壁温差,提升高压主汽压力,解除来自余热锅炉的应力限制,以此快速加载燃机负荷。
        c.结合厂部要求,及时合理投入性能加热器。
        d.联系相关部门,定期对检测设备进行定标、故障测试。
e.与省调做好沟通,选择恰当的时间启动机组,以降低NOx排放时均值。
        五、远期建议调整方法:
        5.1 燃烧调整,将燃气轮机运行参数优化
        燃烧调整的措施只适用于NOx 排放较接近排放标准,燃气轮机的燃烧未调整到最佳的前提下。通过前述对燃气轮机燃烧NOx 的生成机理的研究,可以清晰的看到燃烧调整的方向主要为:
        (1)减少值班燃气扩散火焰区域。由于SGT5-4000F 型燃机采用的环形燃烧器,值班燃烧器的稳定燃烧作用非常的重要,如果值班阀的开度变小的幅度过大,将会造成燃烧室内燃烧加速度ACC 的波动,对机组的安全运行有较大影响,所以值班阀的开度不能够无限关小,只能在一定开度以稳定燃烧运行。
        (2)减少燃烧室的高温区域,即降低表征温度不均匀系数,
=(最高温度-出口平均温度)/出口平均温度。
 值越小,表示出口温度场越均匀,燃气轮机工作寿命越长,工作可靠性也越好,目前应小于10%。降低高温区域就是降低 值,从降低最高温度来说,温度场分布越均匀,无论对机组效率还是NOx 排放都有正面的影响。
        (3)降低燃烧室出口平均温度T3*,即透平进口处的滞止温度。T3*反应的是燃烧室内燃气和空气的温度,通过公式计算可得,当温度高于1800K 的时候,反应逐渐明显,并随着温度的升高而升高。温度每升100K,反应速度将增大6~7 倍,NOx 势必会有较大的上升。T3*与机组效率密切正相关,降低T3*会明显影响机组机组效率。故燃烧室出口温度也不能随意降低,只能在一定的温度点稳定运行。
        (4)调整燃空比。一般按天然气的火焰温度为1700~1800K 这个标准选择燃空比,可以适当调低燃空比。主要是调整燃机IGV 及燃料预混阀的开度之间的对应关系。IGV 控制着燃机进气量,即空气量,预混阀控制的燃机的燃料量。进气量受环境影响较大,所以需要进一步的换算才能得出具体的燃空比,可以从OTC 的温度来观察燃空比的变化。
        5.2 燃烧器改造,选用新型低氮燃烧器。
        5.3 脱硝改造,根据厂内实际生产条件选择SCR或者SNCR,可有效降低NOx排放值。
        5.4 加深对压气机进气加湿装置的应用调试,探索启动阶段投运压气机进气加湿装置对NOx排放的影响。
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