孙荣军
桂林天湖水利电业设备有限公司
摘要:结合110kv电力变压器套管击穿故障,通过实例案例分析,分别从色谱试验分析及诊断、电气试验检查等角度进行故障分析,并能有效指出故障问题之所在,希望对于今后全方位提升电力变压器套管击穿故障诊断水平,有效预防110kv电力变压器套管故障有所帮助。
关键词:110kv电力变压器,套管击穿,故障诊断,故障分析,解决对策
1引言
结合我国电力系统的发展情况,电力变压器则是不可或缺的重要组成部分。其中,变压器套管则是符合能够将其内部的高压线进行引出到邮箱外部,并结合实际进行连接相关设备,其不仅能有效实现为引线的对壳绝缘,还能有效实现引线的固定。对于变压器套管来说,其工况的环境较为复杂,运行工况如果比较恶劣,则容易出现损坏以及故障等问题,从而造成变压器的故障问题。一般来说,影响到变压器套管安全运行的主要因素则是属于绝缘部分,而究其原因大都是存在着放电、过热以及受潮等情况。
结合工程案例,这里选择2010年投产的110 kV某变电站#1主变,在雷雨环境中,存在着110 kV线路11 km位置的雷击情况,这样则会存在着雷击#1主变,造成出现重瓦斯保护动作,存在着断路器保护跳闸的情况。结合实际情况来看,存在着大量的瓦斯气体,以及套管顶部视窗口的缝隙处存在无法停止的喷油情况。
2 色谱试验分析及诊断
针对故障发生情况来看,在进行主变取油样以及瓦斯气体进行相关的色谱分析。从相关的数据中可以看出,油中及气中C2H2的含量都存在着超过阈值5μL/L的情况,而总烃则都要超过150μL/L。通过相关的计算以及分析,特别是结合瓦斯气换算油相关探讨,得到了总烃绝对产气速率为985.7ml/d,这样则是为传统的12 mL/d的80倍左右。同时,这组数据也表明了具有很快的产气速度。在这样的情况,根据相应的轻、重瓦斯动作及差动动作,综合性地推断出设备内部存在着比较严重的故障情况。
结合相关换算以及计算情况来看,从特征气体法来看,总烃含量比例很大,其中,C2H2总烃为45%,H2占氢烃的38.75%,而相关的次要气体则分别为C2H4, C2H6及CH4,从这个角度来看,这则是典型的电弧放电的特征所在。结合相关文献资料进行分析,特别是通过气体图形法来进行相应的故障分析以及处理,能明显得到在本案例中的#1主变体现出电弧放电的特征。
结合相应优化的三比值法的方案,在进行故障类型的判断中,通过上述数据,可以得到相应的特征组分含量比的相应情况,其分别为 CH4/H2=0.21,C2H2 /C2H4=2. 23,C2H4/C2H6=1.38,相关的三比值范围编码则是101。在参考相关的溶解气的分析以及判断的基础上,并结合相关的数据分析,从编码的故障类型可以明确其属于“电弧放电”的范围,这样就意味着电弧放电故障的发生在其内部。对于本案例的情况来进行分析,相应的故障情况则可能为层间短路、线圈匝间、分接头引线间油隙闪络、相间闪络以及引线对箱壳或其他接地体放电等情况。
通过上述情况来看,结合色谱分析,故障主要是为在内部存在着发展很快的电弧放电。
3 电气试验检查情况
结合变压器的情况来看,在进行电气试验检查环节中,相应的高压110kV的侧绝缘电阻、介损试验过程中都存在着异常的问题,而相关其余试验内容均无问题。从电气试验检查工作来看,变压器高压绕组则为星形结构,从相关绝缘电阻及介损试验结果进行分析,中压侧及低压侧套管连同绕组对地绝缘情况比较好,符合工况要求,而高压侧套管连同绕组存在着接地现象。
4故障分析
结合110kv电力变压器的故障情况来说,相应的套管顶部视窗位置存在着不断向外油流外喷的情况。通过进一步检查工作来看,视窗口玻璃边缘存在着密封问题,正是由于存在着密封圈部分外翻的情况,这样则会造成内部受到压力作用而造成密封圈的外翻问题,造成喷出油渗漏情况。从实际的情况来说,相应的油则是属于套管本体的油的范畴,其和变压器本体油则是相应的隔离的状态。其中,视窗口则是套管顶部的位置,如果套管本体仅为油渗漏的情况,并没有能够实现喷射状的情况,这样则很有可能会存在着持续喷射原因,主要是由于在套管本体已经实现和变压器本体的相互连通,这样的就会造成变压器本体油进入套管的情况,从而存在着压力下的渗透位置的喷油状态。
综上可得,故障点则是属于110KV中性点套管位置情况,结合实际情况进行分析,主要是由于110kV中性点引线对中性点套管电弧放电所造成,在这样的作用影响下,容易出现套管烧损与变压器相通的情况,另外,相应的引线与外壳搭接的情况,还会造成测试绝缘电阻时“高对中低地”为零。
5变压器现场吊罩状况及故障分析
在开展相应的吊罩检修的过程中,通过仔细观察,相应的110kV中性点套管底部均压球位置存在着比较严重的烧损情况,特别是相应的内壁已经呈现出烧通的状态,另外,套管下的瓷套已经呈现出破损的状态,这样也不符合相应的吊罩的分析情况。
从实际情况进行分析,在受到雷击故障的影响下,存在着中性点没有接地的情况,在雷击的影响下,这样往往会造成存在着中性点电压呈现出65kV电压的偏移情况;在设计或者制造工艺水平不高的情况下,存在着高压侧中性点的特定位置往往绝缘性比较低,这样就会造成电弧放电的可能性大大提升;在具体的放电环节,造成大量的气体都聚集在狭小的套管空间中,在考虑到大量热会造成内部变压器油膨胀的情况,在特定位置存在着一定的压力影响,这样就会造成相应的密封垫圈位置存在着渗漏喷油的情况;在持续化的放电影响下,容易造成套管内部烧穿,存在着实现套管内部与变压器本体相互连通的情况,这样就会在造成变压器本体油能够进入到套管中,造成上述呈现出的渗漏位置的持续化喷油情况。结合存在的问题,进行烧损套管的更换处理,这样就可以有效解决变压器的故障问题。
6 结语
综上所述,结合变压器的故障实际情况,一定要从实际出发来有效进行诊断分类处理,及时开展有针对性的检修工作,综合考虑到各种影响因素,从而有效提出针对性强的有效措施。这里结合实际案例,重点参考了高压试验、油气试验、设备结构及故障时环境影响等方面的因素,从而能有效保障设备故障情况进行较为准确的判断,并能有效明确相应的检修处理方向。
参考文献:
[1] 耿东勇. 一起油浸式电力变压器套管渗漏油故障原因分析及其防范措施[J]. 电气开关, 2020年第1期:86-89,93.
[2] 姚流梁. 电力变压器套管的故障分析及处理探讨[J]. 南方农机, 2017年第6期:48-49.