浅析提高电力企业供电可靠性措施

发表时间:2020/12/15   来源:《基层建设》2020年第24期   作者:张渺
[导读] 摘要:为加强供电可靠性专业管理工作,使可靠性统计数据更好地服务于内蒙古电力(集团)有限公司,便于公司及时了解各供电单位的城市用户供电可靠性指标状况,利用供电可靠性系统中导出的相关可靠性指标数据,在各供电单位数据分析的基础上,对公司城市用户供电可靠性各项指标进行分析诊断,找出影响供电可靠性指标的因素,分析原因并制定对策,编写供电可靠性分析报告。
        内蒙古电力科学研究院  呼和浩特  010020
        摘要:为加强供电可靠性专业管理工作,使可靠性统计数据更好地服务于内蒙古电力(集团)有限公司,便于公司及时了解各供电单位的城市用户供电可靠性指标状况,利用供电可靠性系统中导出的相关可靠性指标数据,在各供电单位数据分析的基础上,对公司城市用户供电可靠性各项指标进行分析诊断,找出影响供电可靠性指标的因素,分析原因并制定对策,编写供电可靠性分析报告。
        关键词:供电可靠性;城市用户;可靠性指标;诊断分析
        1主要指标完成情况
        2020年上半年公司城市用户系统平均停电时间完成2.839小时/户,同比减少0.825小时/户,平均供电可靠率完成99.935%,同比增加0.019%;系统平均停电频率为0.84次/户,同比减少0.038次/户。全口径用户系统平均停电时间完成8.008小时/户,同比减少0.553小时/户,平均供电可靠率完成99.817%,同期增加0.014%。
        2停电原因分析
        2.1停电责任部门分析
        2020年上半年公司城市用户预安排停电次数为1182次,停电频率0.362次/户,平均停电时间为1.791时/户,占全部停电时间63.09%;故障停电次数911次,停电频率0.478次/户,平均停电时间1.048时/户,占全部停电时间的36.91%,预安排停电次数、频率及平均停电时间远大于故障停电次数、停电时间。乌兰察布电业局、薛家湾供电局、阿拉善电业局的预安排停电时间远高于公司平均预安排停电时间,锡林郭勒电业局、呼和浩特供电局的故障停电时间远高于公司平均故障停电时间。
 
        图1 2020年城市用户系统平均停电时间同期指标对比
        2.2停电责任原因分析
        2.2.1故障停电责任原因分析
        2020年上半年,公司城市用户系统平均故障停电时间1.048小时/户,比去年同期增加0.056小时/户,平均故障停电频率0.478次/户,比去年同期增加0.014次/户,故障停电平均持续时间2.742小时,同比增加0.167小时,故障停电平均用户数25.22户,同比减少5.06户,即故障停电指标较去年同期略有恶劣。其中阿拉善电业局、乌海电业局、巴彦淖尔电业局、锡林郭勒电业局的故障停电时间、故障停电频率较去年同期均较大幅度下降,薛家湾供电局故障停电时间也有小幅下降。锡林郭勒电业局用户平均故障停电时间、停电频率均最多,分别为1.667小时/户、0.850次/户,较去年同期分别减少0.705小时/户、0.713次/户;呼和浩特供电局、包头供电局的故障停电时间、停电频率均有较大幅度增长,乌兰察布电业局的故障停电时间有较大幅度增加,但故障停电频率却有较大幅度下降,原因为故障平均停电用户数有所下降,但故障持续时间却有较大幅度增幅所致。
        通过几年的配网工程建设,公司各单位的网架结构均有所改善,较2019年同期线路各项指标均有所改善,其中线路架空线路绝缘化率提高8.76%,环网率提高13.2%,线路平均分段数提高11.5%。平均每段线路所带用户数减少9.25%,配电自动化程度也有所提升,大部分单位通过故障停电管理、设备更新、新技术应用等手段,提升了故障快速处理能力,降低了故障平均停电时间。
        2.2.2故障停电复电时间分析
        2020年上半年公司共发生故障911次,33.92%的故障停电能够在1小时以内恢复供电;72.01%的故障停电能够在3小时以内恢复供电;4.39%的故障停电恢复时间超过了9个小时,共40起。其中超9小时故障停电呼和浩特供电局发生了3起、包头供电局发生2起,乌兰察布电业局发生7起(一次事故按停电线路录入了4次,故系统显示是10起)、鄂尔多斯电业局发生3起,巴彦淖尔电业局4起、锡林郭勒电业局各发生了1起,乌海电业局、薛家湾供电局、阿拉善电业局无超9小时停电故障发生。
        3可靠性指标提升方面的有力举措
        3.1改造单电源线路,提高线路的互联互带能力
        本季度包头供电局土右分局实现了916萨保线与911城果线、921萨沟线与914城科线、923萨镇线与914沟明线互联互带,改善了土右分局电源单一的问题。915全三线、哈林911段四线、全变912全明线线路切改至九原变新出线,通过此次线路切改,解决了原有线路供电半径较长、供电负荷较重的情况。同时哈林911、全变912、全变915线路与10kV新出线相互联络,提高了线路联络率和转带率。巴彦淖尔电业局东富山35kV变电站新建第二电源,消除单线变电站一座。沙海35kV变电站913新红线与三道桥35kV变电站912三道桥线利一分支建立了互联点,提升了线路互联能力。
        3.2加强预安排停电综合管控
        能带电作业的不进行停电工作,能互联互带转带负荷的尽量转带,“一次停电,多项作业”,尽量将检修、工程停电相结合,有效的提升了供电可靠性。2020年上半年公司带电作业1586次,同比增加47.4%,因带电作业减少的停电时间为0.055小时/户,同比增加30.95%。巴彦淖尔电业局带电中心于3月24日至30日连续六天跨区对五原分局的6条线路进行了2019年配网自动化工程更换柱上开关的带电作业工作,减少停电时户数2499时户。鄂尔多斯电业局在2月份疫情高峰期间,完成配电带电作业应急抢修40余次,减少停电时户数2178.07时户。特别2月9日、10日两天,为鄂尔多斯第二医院的应急工程完成了接火及带电检修7次,为疫情防控工作提供了电力保障。阿拉善电业局首次将带电作业应用于配网改造工程。5月14日—6月22日改造线路近6公里,开展带电作业共计28次、减少停电时户数8996时户,多供电量156万千瓦时。
        3.3积极采取转带措施,有效减少停电时户数
        其中包头供电局在固阳变全站停电中对部分线路进行了转带,较少停电时户数818.33时户;鄂尔多斯电业局通过负荷转带、带电作业手段减少停电时户数1752时户;巴彦淖尔电业局多次通过负荷转带减少城市停电时户数557.5时户,减少农村停电时户数8177时户,共计8634.5时户;乌海局电业局通过负荷转带减少城市停电时户数2847.86时户。2020年公司要求各单位统筹各项停电工作,制定年度停电计划,加强预安排停电综合管控,对预安排停电指标预测、临时停电、重复停电加强考核;对超500时户数停电进行管控分析,制定减少停电时户数措施。
        3.4梳理网架、设备、管理上存在的问题,制定相应的整改措施
        鄂尔多斯电业局梳理历史故障信息,制定针对性整改措施并开展专项治理工作。对2019年全年重复跳闸线路进行现场检查,重点分析,形成《配电线路重复跳闸现场调查报告》,制定了217条线路治理方案;开展因自然因素导致跳闸的专项治理工作;落实防鸟、防雷、防外力破坏等技术措施,开展全绝缘、接地电阻改造工作;开展铜铝过渡线夹断裂、绝缘子绑线松动、压盖与导线不匹配等问题排查治理工作;开展运行分析工作,对同类问题一次处理。2020年上半年公司各单位均根据《地区供电可靠性指标评估及提升措施分析》报告制定了提升可靠性的措施及分段性落实计划。
        3.5加强专题故障分析,制定有效的防范措施
        包头供电局针对电缆线路增多过电压问题,邀请电科院专家进行专项分析治理,制定措施解决多数变电站10kV配电系统电容电流超标的问题,避免产生过电压。定期现场检查部分变电站电容电流的自动补偿装置运行工况,接地记录和调档记录,避免发生谐振过电压。针对频繁停电、检修计划不合理、故障持续时间长召开专项跳闸分析会,通报指标完成情况,分析超长时间的故障和重复停电,影响可靠性的因素,制定整改措施。
        3.6创新管理办法,开展结对帮扶
        加强责任落实,有效管控跳闸。鄂尔多斯电业局制定结对帮扶方案,10个供电分局分为五组,一对一帮扶,让可靠性管理工作管突出的单位帮助、带动管理较差的单位。同时加强各级人员责任落实,激励各级人员主动担当,严格按《鄂尔多斯电业局关于安全生产和供电服务重点管控事项专项绩效考核的意见》进行考核,管理层级要求做好指导服务基层,班组要落实设备主人制,落实岗位责任制、加强运行、检修规程的落实。重点解决基层“缺指导、缺分析、缺措施、缺落实”四缺问题,有效降低了线路跳闸率。2020年上半年未通过2019年《地区供电可靠性指标评估及提升措施分析》专家评审的7家供电单位完成了《地区供电可靠性指标评估及提升措施分析》报告的修改稿,电科院再次予以给出建议和审核并请专业进行了网上审核。
        开展数据质量核查工作,提升可靠性系统录入数据的“三性”。2020年上半年公司各单位均制定了数据质量核查方案,积极提升基础数据、运行数据的及时性、完整性、准确性。
        4结论
        2020年上半年公司城市用户系统平均停电时间完成2.839小时/户,同比减少0.825小时/户,平均供电可靠率完成99.935%,同比增加0.019%。2020年上半年公司城市用户系统平均预安排停电时间1.179时/户,较去年同期减少0.776时/户,系统平均预安排停电占全部停电时间的的36.91%,其中检修停电时间0.838时/户,占比43.6%,工程停电时间0.912时/户,占比50.93%,其他停电主要为用户申请停电、调电、低压作业影响,停电时间共计0.0064时/户,占比6.65%。
        公司各单位10kV配电网设施故障原因影响存在较大差异,建议各单位实行差异化故障管控,在故障管理中应切实找准故障的主要原因,制定可行、能落地实施的措施,制定计划予以轻重缓急的处理,从而减少故障发生的频次。
        参考文献
        [1]电力系统供电可靠性的提升途径探讨[J].郭志盛.通讯世界.2019(05)
        [2]提高电力系统供电可靠性的方法[J].郭军,王英斌.通信电源技术.2019 (03)
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