许祥龙
中国石油大庆石化化建公司电气一分公司 163714
摘要:中石油大庆石化公司热电厂在更换空气预热器时,因现场空间狭窄,无法使用大型起重机械进行吊装,造成更换困难。笔者通过对作业条件和设备的综合分析,采用滑动和滚动运输相结合的方法,巧妙设计搬运方案,最终实现顺利更换。本文记录和分析了工程困难及操作技巧,为吊装工程提供新思路,供参考。
关键词:空气预热器,滑动运输,滚动运输
一、工程简介及施工难点
热电厂4号锅炉空气预热器由于出现堵塞严重的情况,经石化公司批准,按计划进行设备更新。该炉空气预热器分为高温段,中温段和低温段,此次工程更新低温段和中温段。低温段和中温段分别由12组管箱组成,并分为两排安装在锅炉标高8米和近13米处,新旧管箱共计48件,总重量约480吨。
现场施工条件较为复杂:吊装作业区的四周布满管线、设备,电缆桥架,电缆已铺设完毕,低温段空气预热器下部是悬空的冷风道,作业障碍物多,工作面较为狭窄,作业高度较高。若安装、拆卸稍有疏忽,则极易产生坠落事故。此外,锅炉厂房内既是高温作业,又是高空作业,因此,布置机具、设备的搬运吊装等都面临巨大的挑战。加之现场条件限制,大型机具无法使用,只有主厂房48米处,有一台桥式起重机可以利用。此外,施工设备不足,8米层为楼板,现有的设备只有三台卷扬机,几台手拉葫芦。
安装工期定为一个月。面临工期短,难度高,作业环境复杂等困难,如何在较短时间内将48件空气预热器拆除,并将新组件吊装、安装就位,是这项工程的关键所在。
二、实际运输工艺及吊装方案
经过对作业现场的实地考察、测评,及精密的设计规划,并综合考量现场条件和现有设备、施工人员技术水平等因素,因地制宜,采用滑动法和滚动法[[[] 华玉洁. 起重机械与吊装[M].北京:化学工业出版社,2006
作者简介:许祥龙(1965年1月—),男,江苏省沛县人,高级技师,在中国石油大庆石化化建公司电气一分公司从事起重工作。]],在较短时间内巧妙地将空气预热器搬运完毕,解决了生产难题。作业过程详细阐述如下:
首先,设计拆除并搬运低温段空气预热器。
低温段空气预热器的体积较小,规格为2×2.84×1.894米,每个重为6吨,底座与锅炉8米层平台平齐,底座中部为悬空封道,下部为锅炉尾部烟道,底座两端各有200毫米,宽与锅炉钢结构搭接,预热器四周为高两米的风道及钢结构。根据现场条件,采用如下策略:拆除炉后侧风道,在3号楼主钢架8米层设置一台8吨卷扬机,作为低温段和高温段的牵引,利用炉后混凝土柱作为地锚,根据每个空气预热器方位不同,可随时改变导向滑车的位置,并在每个空气预热器底座下方各焊两根200毫米槽钢,以防在滑移时空气预热器坠落。
该段卷扬机牵引力为8吨,重物重为6吨,钢与钢的滑动摩擦系数0.25,通过计算,该段所需牵引力为,6×0.25×1.1=1.65吨,所以该段采取滑移法进行拆除是可行的。该段空气预热器从炉本体吊出后需要吊到零米才能运出,考虑到中温段空气预热器的尺寸,在8米地面3~4号楼中间开了一个4米×6米的吊装孔,利用桥式起重机将该段吊到0米层,零米在吊装孔下方后侧1.5米处有一钢结构,钢结构稳固一台5吨卷扬机。卷扬机通过改变导向滑车的位置,以达到运进运出空气预热器的目的。钢丝绳选用6×37加一直径15.5两根,4分之使用,装到小拖上用卷扬机牵引运出,新管箱采取上述方法的相反过程即可安装就位,工艺难度不大。
其次,用滑动法搬运中温段空气预热器。
中温段空气预热器的搬运是此项工程的关键所在。由于管箱规格为5×2.84×1.894米,体积较大,又在高处,炉体4周由钢结构框架支撑,故采用滑动法将管箱水平移出炉体。具体工艺如下:首先在13米中部管箱底部炉的西侧,用45号工字钢4根做横梁,工字钢顶部和管箱底部托梁焊接牢固,工字钢长度6米,在工字钢上铺满20毫米厚的钢板,并使钢板平面与管箱底部托梁在同一平面上,钢板间接缝焊接牢固,并用砂轮打平。由于该段空气预热器上部还有200多吨重的设备,且中部存在膨胀部分,为防止上部设备下沉在膨胀部分,采用钢板焊接锁紧外,还在框架中间四周焊上8跟直径210毫米的厚壁钢。在工字钢下面设4根,直径210毫米钢管做立柱,并用支撑加固立柱,根部高在8米平台梁上,在管箱上部梁上设备4台链长为6米的5吨倒链,用于调整管箱在出口处托梁的阻碍。牵引设备为一台8吨卷扬机,利用3号炉钢结构封固卷扬机,导向滑车采用10吨单轮滑车,设置在3号炉13米钢结构横梁上,并和各行管箱中心对齐,在管箱底板上对称焊接上两块20毫米钢板做吊耳,用一对4米长,直径15.5的钢丝绳4分支使用,用两支5吨卡扣分别连接在两只吊耳上,用一只10吨卡扣将两根对绳与牵引绳直径26毫米连接。
该段空气预热器每个重为16吨,钢与钢的滑动摩擦系数为0.25,所需牵引力为16×0.25×1.1=4.4吨,考虑到实际牵引时,在管箱出口处托架有一定的阻碍,故选用5吨卷扬机牵引,比较稳妥,在各部位连接后,经检查无问题后,启动卷扬机试吊一下,检查无问题后进行正式吊运。当管箱滑动到钢结构框架外后,用桥式起重机大钩(50t),选用6×37+1直径26毫米钢丝绳6米长,1对4分之使用将其捆绑在管箱顶部吊点上吊起,每根钢丝绳的破断拉力为33.8吨,4分之使用总吊重能力33.8×4=135.2吨,安全系数选6倍时,则可安全吊载135.2/6等于22.5吨,大于载荷16吨,所以安全。
再次,巧妙旋转,克服空间狭小。
然后回落卷扬机,摘除牵引绳,移动桥式起重机大车到八米临时孔洞处,下降主钩,将空气预热器吊放到零米,底部捆绑好绳索,再利用桥式起重机小钩(10t),吊起管箱另一端,待管箱底部离地后,下落大钩,待大钩与小钩,将重物翻转90度后管箱放平,然后平放到小拖车上。小拖车下垫20毫米厚钢板,利用5吨卷扬机将其牵引到炉前通道,由于零米工艺管线纵横,可利用空间有限,大型设备无法进入施工现场,设备需要再旋转90度,改变牵引方向后,顺着零米通道才能运出厂房,设备如何旋转成为当时的技术难题,后经集思广益,反复论证,决定在8米楼板设备通道转弯上方开一个直径为200毫米的小孔,用一要直径26毫米,钢丝绳扣二分支通过200毫米小孔,从8米层下,等拖车连同管箱中心运到该吊装孔下时,在管箱,中部捆绑牢固后,用20吨卡扣与之相连,启动天车隔着8米层地面将管箱连同拖车一同吊起,水平吊起离地后,用人轻轻一推,即可将空气预热器同搬运车一起吊起旋转90度,巧妙的解决了现场施工空间窄小,机具无法设置的技术难题。
最后,用卷扬机牵引出厂房,完成搬运任务。
待拖车及空气预热器旋转90度后,在厂房外设置一台5吨卷扬机,设置压重式地锚,用5吨卷扬机牵引小拖车滚运到厂房外,用40吨吊车将管箱吊装到15吨拖车上运出,然后运到指定地点,利用40吨吊车卸下,安装程序与之相反,只是管箱吊管至13米平台回装时,8吨卷扬机的导向滑车改在5号炉13米层钢结构上,并在4号炉13米层锅炉钢安装4只导向滑轮,每6组管箱安装两只,在第1组和第7组管箱用一根牵引绳滑移到位后,第2组和第8组改用两根钢丝绳,并通过两个导向滑轮,并从第1组管箱和第7组管箱两侧支撑中间通过,最后通过卡扣与卷扬机牵引绳连接,以后各组顺序同上,这样做解决了单侧索引易引起侧滑、跑偏,反复改变牵引方向等不利因素,既提高劳动效率,防止管箱策划产生坠落危险,又减少了使用手拉葫芦纠偏等危险。在吊装技术上大胆创新,为按期完成这项艰巨任务奠定了基础。
三、结语
在现场作业条件复杂,先进机具无法使用等不利条件下,利用简单起重机具,巧妙的将总重量达480吨的空气预热器在20天内拆除,完成搬运、吊装工作,在石化装置安装检修工作中开创了先例,为以后各炉更换空气预热器积累了经验。