朱存旭
京能集团山西漳山发电有限责任公司 山西省长治市 046021
摘要:随着我国电力能源行业的转型与改革,燃煤火电厂已经从以往的电网主要电源支持,开始向综合能源服务中心转变。因此火电机组的停运时间也会越来越常,对于某些经营状况较差的火电厂甚至经常出现全厂机组停运的情况。本文基于上述背景,本文通过优化火电厂机组双停期间的厂用电运行方式,来最大限度的降低机组双停期间的外购电成本,以降低火电厂的经营成本。
关键词:火电厂;厂用电;外购电成本
引言
我国“十四五”规划即将出台,从“十四五”规划纲要可以看出,发展新能源发电将是未来五年的主要趋势,风电和光伏装机容量在未来五年内将在2020年的基础上翻一番,这将势必进一步挤压火电机组的生存空间。未来火电厂必须转向电网的综合能源服务中心,进行新能源与用电负荷的调峰,深度调峰和启停机调峰将成为常态,火电机组的利用小时数将进一步下降,部分火电机组将长时间处于备用状态。因此降低火电厂双停期间的外购电成本对于火电厂经营状况的改善将至关重要。
1、实施背景
某火电厂总装机容量1800MW,一期两台300MW机组220KV升压站系统采用双母接线方式,通过漳希Ⅰ线和漳希Ⅱ线送出;二期两台600MW机组500KV升压站系统采用2/3接线方式通过漳久Ⅰ线和漳久Ⅱ线送出。一期机组2003年投产,二期机组2008年投产。一期两台机组停机期间的厂用电由#1启备变接带,二期停机期间的厂用电由#2启备变接带,#1、 #2启备变都由一期220KV升压站系统接带。
基于上述接线方式,当一期两台机组全停时,一期机组通过#1启备变的用电和二期机组通过#2启备变的用电将全部通过220KV由电网购买,这样便产生了外购电成本。
2、实施方案
2.1厂用电运行方式
此电厂采用典型的厂用电接线方式,为了运行安全所有厂用电采用双变压器和双母线接线方式,以便在某段厂用电系统出现问题时可以串带,以保证机组的安全运行。这种厂用电接带方式在运行中的确可以有效保证机组的安全,但是在机组停机备用期间,由于运行变压器过多,运行方式不够经济,基于上述情况,本文找到了优化停机备用期间的厂用电优化运行方式。
2.2一期机组双停减低一期机组用电量的对策
(1)一期汽机PC A 、B段以及汽机保安段由#1汽机变接带,#2汽机变停运;
(2)一期锅炉PC A 、B段以及锅炉保安段由#2锅炉变接带,#1锅炉变停运;
(3)一期公用PC A 、B段由#1公用变接带,#2公用变停运;
(4)一期照明检修PC A 、B段由#1照明检修变接带,#2照明检修变停运;
(5)一期输煤PC A 、B段由输煤变接带,翻车机变停运;
(6)一期空压机PC A 、B段由#2空压机变接带,#1空压机变停运;
(7)一期化学PC A 、B段由#2化学变接带,#1化学变停运;
(8)一期灰场PC A 、B段由#2灰场变接带,#1灰场变停运;
(9)#1机脱硫PC A 、B段由#11脱硫变接带,#12脱硫变停运;
(10)#2机脱硫PC A 、B段由#22脱硫变接带,#21脱硫变停运;
(11)一期空冷变及母线PC段停运。
2.3一期机组双停二期单机运行的对策(以#4机单机运行为例)
(1)#3机汽机PC A 、B段由#31汽机变接带,#32汽机变停运;
(2)#3机锅炉PC A 、B段由#32锅炉变接带,#31锅炉变停运;
(3)二期脱硫PC A 、B段由#4脱硫变接带,#3脱硫变热备用;
(4)二期输煤PC IA 、IB 段#4输煤变接带,#3输煤变热备用;
(5)二期输煤PC IIA 、IIB 段#6输煤变接带,#5输煤变热备用;
(6)二期化学PC A 、B 段由#4化学变接带,#3化学变热备用;
(7)期照明PC A 、B 段由#4照明变接带,#3照明变热备用;
(8)二期检修PC A 、B 段由#4检修变接带,#3检修变热备用;
(9)二期灰场PC A 、B段由#4灰场变接带,#3灰场变热备用;
(10)二期废水变PC A 、B段由#2废水变接带,#1废水变热备用;
(11)#3、#4公用变保持原运行方式不变;
(12)公用PC段负荷:集控楼通风MCC、检修综合楼MCC、煤仓间皮带层MCC切至公用PC B段接带;
(13)#3机组空冷变及母线PC段停运;
(14)#3空压机变PC段由30空压机备用变接带,电源切至公用10KV B段接带,并保持#3空压机变处于热备用状态;
(15)斗轮机电源由公用10KV A段切至公用10KV B段接带。
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按照外购电价0.493元/度计算,根据表1和表2中的数据计算可得,优化前:日平均外购用电量约为9.38616万度,其中#1启备变约为2.82694万度,#2启备变约为6.55922万度;优化前日均外购电成本4.627377万元。
优化后:日平均外购用电量约为3.4525万度,其中#1启备变约为2.48131万度,#2启备变约为0.97119万度;优化后日均外购电成本 1.702083万元。
结束语
随着我国能源大变革的到来,新能源与传统能源之间的矛盾也越来越突出。火电厂的生存空间越来越小。本文在不改变厂用电结构的基础上,通过优化厂用电运行方式,达到了降低厂用电量和节约火电厂外购电成本的目的。从一定程度上降低了火电厂的经营成本。
参考文献
[1] 才鑫.鸡西热电厂125MW机组厂用电系统节能优化方案研究[D].华北电力大学,2017.
[2] 于爽.中山市东区10kV配电网的可靠性评估与优化[D].吉林大学.2017