强化管理,依托技术,持续做好提质增效工作

发表时间:2020/12/24   来源:《基层建设》2020年第24期   作者:尹瑞新 常铭 李彬
[导读]
        大港油田第三采油厂  河北省  061035
        一、年度主要指标及完成情况
        1、指标:按照油价45美元/桶,单井内部收益率达8%以上;
        完成:目前油价近45美元/桶,三厂产能单井内部收益率已达8%以上;
        2、指标:年度钻井平均单井建井周期控制在22.0天以内,平均单井简化试油周期控制在6.0天以内;
        完成:钻井建井周期21.2天,简化试油周期6.0天。
        3、指标:井身质量合格率达100%;
        完成:100%
        4、指标:年度固井质量优质率达70%以上;
        完成:已完成的66口井,平均优质率达71.6%。
        5、指标:年度安全环保井控无事故。
        完成:100%完成
        二、主要工作及效果分析
        2020年1-10月通过优化设计、强化管理、完善地面配套三大方面工作,累计节省资金7540余万元,具体工作及效果如下:
        1、开展“五项”设计优化,向技术要效益,累计节资 6976 万元
        (一)、优化井眼轨迹,坚持“先算后干、先算后花”原则,针对多套含油层系,通过优化黄金轨迹,实现一井多目标。目前在官18区块、官3、官186、官38-16等区块共计29口井在设计时兼顾沙河街、孔一段、孔二段多目标油层,实现少井高效,单井目标靶点最优,共节约4140万元。
        (二)、优化测录井段,发挥测试费用效用:
        从满足地质与工程实际需要出发,重点优化综合测井项目。结合标准、综合、固井质量测井的具体特点,重点突出综合测井项目优化,减少无效测井工作量。2020年1-10月共优化89口井,优化比例达100%,减少综合测井井段7.57万米,累计减少投资240万元左右。
        (三)、优化井深结构,挖掘设计潜力:
        以不影响井眼质量为前提,节约深井钻井开次。在深入分析地层能量、区块构造的基础上,重点针对高压、油藏埋深3000米以上的小集、段六拨、王官屯等区块,对11口井实施井深结构优化,三开井深结构优化为二开,1-10月累计减少投资1800万元左右。
        (四)、优化试油设计,源头上控投降本:
        1)优化长井段射孔、完井工艺,推广射采联作技术节支增效
        在保证安全的前提下计划对大跨度射孔井段井采取一次射孔,优化去除1次起下射孔工序,并减少洗压井次数,同时通过对比分析井型、井深、射孔井段、地层物性等因素,优选实施射采联作,2020年1-10月已实施5井次,可节支费用10万元。


        2)优化压裂设计及配套方案优化,实现控投降本目标
        ①优化压裂设计(压裂油管使用节资增效):
        压裂方案以往在油层深度大于3000米以上,压裂合压为保证油管抗拉安全,安全系数达到1.9,采用油管P110加厚+P110平式油管组合,由于目前采用滑溜水体系压裂增多,瓜胶体系减少,油管抗拉力风险减小,故目前油层深度在3000米以上全井采用N80外加厚油管油管,计算抗拉强度也达1.78以上,足够满足现场压裂要求,节省费用约9万元/井次,2020年1-10月实施18口,节约压裂油管摊销费用162万元。
        ②优化压裂工艺:
        设计以简单实用为原则,在满足安全、效益的情况下,结合不同压裂工艺需求,节约压裂费用,新井大规模体积压裂(大于1000方)首选套管压裂方式,常规压裂(小于1000方的瓜胶体系)选光油管压裂方式,针对新井常规压裂,套管压裂省去压裂管柱起下等费用,压裂方式较套保封隔器+油管压裂方式节约工序及工具成本36(19+17)万元/井次,节约费用430万元。
        ③以精准液量设计为原则,节约压裂成本
        依据定额,提前计算不同液量下压裂施工费用,关注曲线拐点,精准设计压裂液量,同时结合现场压裂罐使用数量,综合考虑确定压裂液量。1-10月共优化6井次压裂,在满足压裂效果下节约压裂液4850方,节省费用2.6万元。
        (五)、优化简化试油工序 1)、优化施工工序,直接采用配套井口对25口压裂、酸化井试油,减少二次试压时重复工序,节约费用160万元。
        2)、优化入井材料,采取提前将完井油管做为施工油管,预计施工1口井,节约材料费8万元。
        3)、优化设计压裂上水用量:以往分段分簇压裂设计采用压裂总液量的1.2倍备水,造成压裂配液后压裂施工后剩余压裂残液较多给产能处理残液、费用支出等造成浪费,目前优化设计为对所有层采用采用1倍清水备上水,最后一层备水1.2倍,减少费用支出,在满足压裂效果下节约压裂液 42000方,1-10月节省费用23.1万元。
        2、强化“两项”质量提升,向质量要效益,合计节省资金105万元。
        (一)、强化固井质量提升:
        推行“地质+工程“和“技术+管理”固井工作模式。坚持推行“超前介入、逐井分析、一井一策、总结分析”四步工作法等多方面工作,持续提升固井质量,2020年产能井驻井率达到100%,1-10月统计57口井数据,平均固井质量优质率72.2%,常规井45口,平均固井质量优质率64%,大斜度水平井12口,平均固井质量优质率82.6%,2020年固井优质率大幅提升,创历史最好水平,为提高单井产量和累计产油量做保障,隐形和持续效益明显。
        (二)、强化管理质量提升:出现施工质量问题和施工滞后井共计划扣款105万元。
        2020年1-10月,针对试油、压裂或带压作业施工过程中因乙方操作出现的质量或其它方问题,依据制度实施考核扣款共4项合计105万元,持续提升管控质量。如:营102-44L2连续油管钻塞过程中,螺杆钻落井大修,计划扣除费用70余万元。
        3、优化完善地面配套,合计节省资金459 万元:
        在确保安全生产的前提下,合理开展设备再利用和管线优化工作,充分挖掘修旧利废的潜力,2020年1-10月再利用抽油机14台,节约资金266万元,电机14口台,节约资金42万元,跨接和优化¢76mm*5mm和¢48mm*4.5mm单井油水管线共3500m,节省资金费用151万元,有效地缓解了地面成本投入的压力。
        总之,提质增效工作源头在计划,效果在落实,通过对比效果再反推过程,不断完善方案,并把此项工作形成日常工作习惯和自觉行为,确保持续推进,形成累加效果,实现最终目标。
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