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大唐陕西发电有限公司延安热电厂 陕西省延安市 716000
摘要:本文讨论了电厂锅炉水冷壁管出现内腐蚀缺陷的原因,并在此基础上开发了针对这类缺陷的对策,从而让电厂锅炉水冷壁管在运行过程中,可以在很大程度上防止出现内腐蚀缺陷问题,最终让该设备的运行安全性可以得到保障。
关键词:电厂锅炉;水冷壁管;内腐蚀
引言
电厂锅炉水冷壁管内部的水投入之前,会经过化学处理,防止出现水垢问题,然而从实际的实践成果上来看,即使经过了全面的水体处理,但是依然会由于一些因素的存在,导致在锅炉的长期运行中,逐渐出现内腐蚀现象,因此在具体的处理阶段,必须要能够通过对内腐蚀现象成因的分析之后,建立专业性的管理标准和维修制度。
1机理阐述
水冷管壁在高温火焰和烟气的辐射下,表面会逐渐形成一层较为疏松的氧化铁。燃烧扰动的飞灰,逐渐依附在水冷壁壁面的氧化铁上,金属氧化物凝结在上述积灰中形成水冷壁第一层沾污层,再与烟气中的硫化物产生化学反应,便形成了的硫化铁类产物,具有较低的熔点,随着时间累积,受热面上灰层厚度增加,受热面吸收热量阻力热阻降低,换热效率下降,化合物形成的灰层表面温度升高,使形成的的硫酸盐类化合物熔化,产生更大的粘合力,更大量沾结烟气中飞灰,使热交换进一步恶性循环,而且此种化合物渣层比较疏松,烟气中的含硫气体在还原氛围中反应,化合物达到熔点后又放出SO2侵入水冷壁管材,产生含钠、钾和铁元素的化合物,在580℃左右便会溶化,再分解为硫酸盐类,反复深入管壁腐蚀。长期反复作用下,最终导致水冷壁泄漏。
2电厂锅炉水冷壁管出现内腐蚀缺陷的原因
2.1故障基本情况
本文的研究过程中,以某电厂的锅炉水冷壁管为研究对象,发现该该系统内还有两台锅炉,炉膛的周围由φ60×6.5毫米,节距为80毫米的管道组成,该区域内的所有管道材质为20G,炉膛的宽度为11.92米,深度为10.8米,高度为45米。水冷壁管整体上可以分为上部、中部、下部以及燃烧器区域四个部分,煤粉燃烧器的配置高度为14.4~20.2米,前后区域内的水冷壁下部管道倾斜度为50°,并且在其中构成的冷灰斗中或许笼壁上部内,向炉膛内部弯折3米,从而构成折焰角,前后和两侧的水冷壁管最终构成了四个回路,形成了16路循环系统。
2.2外观检查
在外观检查过程中,通过割管检查方法,可以确定发生事故锅炉在管口处的背火侧管内,通过肉眼观察发现整个结构表面平滑,并且管壁的厚度正常,而对于向火侧,内壁则呈现出坑穴状特点,并且其中存在黑色的垢层,且该结构局部表现为偏红色。
2.3壁面强还原性气氛
为了控制NOx排放的浓度,采取分级燃烧是采取的措施之一,氧量环境的控制造成了水冷壁壁面附近具有强还原性气氛,此电厂采用的是低NOx燃烧器,此种燃烧器原理是通过增大燃烬风开度,增加风量,降低燃烧器区域的壁面氧含量,还原性氛围增强,更容易发生高温腐蚀。同时,此电厂机组网调控制参与电网调峰,水冷壁短期内承受锅炉负荷频换变换带来的交变热应力,易出现疲劳裂纹,煤粉硫份渗入疲劳裂纹产生硫腐蚀,更进一步加剧裂纹生长,最终导致爆管泄漏。
2.4内腐蚀成因
炉管表面出现缺陷的成因可能包括应力断裂、疲劳磨损、腐蚀以及质量控制失误等,而所有的失效形式,成因和表现特征不同。
对于应力断裂,主要是处于过热运行状态;疲劳失效则通常意味着有氧化皮和裂纹特征;管壁冲击磨损主要发生在管道的外壁区域,特征为管道的外壁厚度减小;高温腐蚀和低温腐蚀则主要集中和发生在烟气区域内,失效表现的宏观为出现坑穴状、麻点状的沟槽。
在本文分析的案例过程中,发现在所有缺陷的形成阶段中,水冷壁上并不存在过热运行工作环境,同时整个炉管的外壁处于正常工作状态,并不存在横向性的裂纹,因此通过对之前已经取得所有综合分析信息的探索,可以判定集中式爆管的故障原因为垢下腐蚀,其原因在于,由于该管道运行时间过长,为25年,因此即使在日常的工作过程,已经对水体本身进行了处理,但是依然会在长年累月的工作过程中,在管壁上逐渐生成水垢。
在水垢出现之后,由于水垢本身具有极差的传热性,因此该区域的金属管壁温度会急剧提高,之后锅炉内的水会逐渐渗入到水垢下,会在该区域内发生急剧的蒸浓作用,炉水出现高度浓缩现象时,炉水中的氢氧根会在管壁中最终形成简化腐蚀环境,从而让水冷壁的内壁保护膜受到破坏。在炉水的作用下,形成碱性原电池效应,并且该过程伴随有氧腐蚀,阴极上发生的反应会生成氢气,而氢气能够和钢中的渗碳体反应,使得铁的体积缩小,让管道的结构变化,从而使得管壁强度下降,且该区域的问题影响速度加快,此时管壁的薄弱处无法承受汽水介质的压力,从而发生爆管问题。
3电厂锅炉水冷壁管出现内腐蚀缺陷的对策
3.1构造自控系统
自动控制系统的建设过程中,企业可以通过对整水冷壁管系统运行过程中所有参数的监管和记录,系统性分析当前系统运行过程中是否存在安全隐患。比如针对水质的检查系统,考虑到在管道的运行过程中,只是对于其中一些金属离子的沉降,最终形成了水垢,因此需要在系统内,全面配置针对这类离子的专业检查传感器,且该传感器要能够直接和报警系统与运行控制中枢关联,发现存在运行问题时,要第一时间发出警报信息,从而让所有的人员参与到对水质的进一步协调和处理工作。另外也需要对水冷壁管中的一些设施运行过程中,所存在的薄弱点加强检查,尤其是对于水冷壁管的温度,更是需要通过实时的监管工作,研究当前是否处于高稳定运行状态。
3.2设计上调整部分节流圈孔径
转炉余热锅炉水冷壁管位于烟道中的位置不同其受热负荷也不同,有些部位的管道受热强,有些则受热弱,如果在水流量相同的情况下,水冷壁出口就会有温差。如果通过调整节流圈的孔径,让受热强的水冷壁管流量多于受热差的水冷壁管流量,这样就有利于减小热偏差。在生产实践中,通过增大活动烟罩下沿节流圈的孔径,减小循环阻力,使该部位的工质流量增加,从而降低烟罩下沿管段的截面含汽率,避免传热恶化造成管壁超温。
3.3进行防腐喷涂
从使用效果来看,腐蚀较轻的电厂,在更换炉管,进行燃烧调整后,再加强入炉煤硫份控制,能有效地缓解水冷壁高温硫腐蚀。而腐蚀较严重的电厂,在采取前三项措施后仍旧未能避免短时间内再次出现高温硫腐蚀,最终都采取了防腐喷涂的手段。
结语
综上所述,电厂锅炉水冷壁内腐蚀现象的原因是,管道长期运行过程中,会在管道内生成水垢,而且由于水垢导热性较差,会在水垢下方形成原电池反应环境,从而让管道出现腐蚀问题,降低了承力性能。对于内腐蚀缺陷的缓解,可以采取的方法包括对已经腐蚀管道的全面替换、构造自动控制系统、落实自动监督工作等。
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