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摘要:在2006年大棒线开始基建,设备已经运行了12年,设备部分电路开始老化,导致了电气热停时间增加,随着新增三号炉项目、一号炉加长项目的完工,大棒生产线等温时间大幅度下降,粗轧机设备使用率大幅度上升,造成了操作电气设备的损耗,造成了粗轧机电气热停时间的上升。本文主要讲述了大棒线粗轧机常见故障处理与相关的改进。
关键词:粗轧机、粗轧机电气知识、电气维护
1常见故障的处理与改进
通过对粗轧机所有故障进行汇总,完成了对粗轧机常见故障的总结。
可以清楚看到压下MTS故障占比44%,翻钢钩低位信号故障占比43.6%,这两个故障是粗轧机电气专业中占比较大的故障。其他依次为推床数据故障、脚踏板故障、粗轧机润滑故障。
压下MTS故障:MTS是通过DP电缆进行与PLC网络的连接,当DP网络发生故障时,MTS的检测数据就无法传递到PLC,就会造成压下数据的丢失,使得辊缝压下发生失控,无法实现辊缝调节功能。MTS的检测方式是通过机械压下丝杆安装磁环,同时MTS插入到丝杆中间孔洞中,压下时,磁环随着丝杆发生运动,MTS检测磁环位置反馈给PLC,完成了压下辊缝的检测,但是当压下装置压下至20MM时,会发生磁环脱出MTS,当压下装置往上运动,就会造成MTS的检测杆弯曲,造成无法对磁环进行检测。
当遇到MTS故障时,首先需要判断是否通讯发生了问题,对PLC硬件进行在线操作,查看是否有站丢失,当站点丢失会在对应站点出现红色的斜杠。有时候会发生站点丢失后马上恢复的现场,表明现场DP网络接触时好时坏,此时对CPU硬件进行在线检测,查看Diagnostic Buffer信息中DP站点是否发生丢失情况。
当站点丢失,就需要沿着DP网进行检查,首先需要明确DP网络的走向,把有问题的一条网络(现场出问题设备的对应网络)中所有DP头都拔下来,通过打终端阻值的办法一个个排除。当站点时好时坏,则需要检查线路,DP电缆使用的是硬线,由于粗轧机在轧制过程中,对粗轧机冲击力较大,使得硬线连接的DP电缆有概率发生受力而造成断裂,引起接触不良,此时对接线箱内的电缆进行检查,防止电缆受力,造成电缆拉断或者接触不良。
当站点没有发生丢失,则检查MTS检测元件的状态灯,如果两个半面的状态灯都是闪烁红色报警,则表示磁环脱落,此时就需要打开压下筒形盖子,查看磁环状态,是否发生脱落。
对MTS磁环的固定方式进行改进,重新制作MTS磁环的固定底座,把固定底座增加轴向长度增加,防止了MTS脱开出固定底座。
对MTS的电缆进行固定,在机械筒形罩上,根据MTS的电缆走向,制作了三个固定支架点,用于MTS电缆的固定,有效的防止了电缆受力后造成电缆断裂。
对MTS的DP电缆接口进行改进,原来的插头一共有两个接口,使用丝口方式进行固定,由于粗轧机在轧制过程中震动较大,震动大后就会导致松动,造成电缆接触不良,使得MTS的DP网发生中断,现在使用一体式的DP电缆插头
翻钢钩低位信号故障,由于翻钢钩低位信号与粗轧机机前和机后的辊道有联锁,一旦粗轧机翻钢钩低位发生故障,就会使得粗轧机机前和机后的辊道无法运行,导致钢坯在粗轧机处停留时间过长,若信号不及时短接会使得钢坯只能回炉,当粗轧机轧制钢坯后长度较长,无法进行回炉操作,只能开到液压剪剪断后回炉。
对现场进行了观察,总结了发生此故障的几个主要的原因
翻钢钩低位信号挡块原来固定在翻钢钩的大轴处,粗轧机在翻动钢坯时,对翻钢钩的震动较大,很容易造成挡块脱焊,使得接近开关无法检测到挡块,造成信号丢失。现在把低位信号固定在小轴上,该处的的震动比大轴要小,固定后使用时间较长。
原来翻钢钩低位信号端子箱固定在推床侧面,当推床移送钢坯、拍动钢坯、翻动钢坯时,对推床的冲击较大,经常导致端子箱脱焊掉落,同时由于震动,经常导致端子箱门敞开,推床的冷却水飞溅到接线盒内部造成线路的短路。现场重新对端子箱进行固定,把端子箱直接固定在推床上面,箱门朝上放置,这样不会再出现掉落现象,同时对端子箱做好防水处理,在入口处用玻璃胶等做防护,有效的防止了水飞溅到内部
原来的电缆直接通过配管固定在推床上,但是由于轧制钢坯时,推床震动较大,导致了配管很容易脱焊,造成电缆被拉断,造成低位信号丢失,现在把电缆通过坦克链加上隔热套管后进行固定,使得电缆不容易被拉断,确保了线路的稳定性。
2粗轧机软件程序创新
投入生产后,粗轧机由于操作问题、设备问题、工艺问题等,发生了很多的故障,导致了粗轧机设备损坏,为了防止以上问题造成的粗轧机设备损坏,特别用程序建立联锁,保证在操作人员误操作的情况下停止运行设备,确保设备的安全运行。
钢坯在加热炉过程中,由于温度控制不当,会造成钢坯表面温度和内部温度不均匀,当粗轧机轧制此类钢坯会造成较大的扭矩,产生很大的电流,为了防止大电流对电机的影响,程序中制作了主电机电流保护程序,当粗轧机电流大于3600A持续1秒的时间,主电机不能在运行,撤销主电机运行使能。
推床的运行模式有两种模式,一种是单动模式,单动模式状态下,机前推床和机后推床单独使用手柄控制,另一种是联动模式,联动模式下,机后的推床跟随着机前的推床进行运动,机后的推床的目标值就是机前推床的运行值,当机前和机后的推床不对齐时,会造成钢坯撞击都推床上,造成钢坯头部弯曲,推床设备受到冲击,很容易受到损坏。为了防止此故障发生,编辑了推床报警程序,程序逻辑为:使用机前机后的编码器数据进行比较,取绝对值,当误差超过40MM,则输出推床前后不对齐报警,对传动侧推床和操作侧推床都做这样的报警程序,提醒操作人员及时发现并对推床进行调整。
辊缝值增加报警:辊缝是轧制参数表中重要的参数之一,是确保轧制尺寸重要的指标,在压下过程中,可能由于电机问题或者机械传动问题导致辊缝发生异常,若操作人员没有及时发现,用错误的辊缝轧制钢坯,会造成钢坯尺寸发生变化,当下一道次可能会造成压下量过大而发生钢坯扭转等,造成较大的钢坯质量问题,同时压下量大后,钢坯在咬入过程中对辊环的冲击较大,使得辊环磨损严重。现在编辑辊缝实际值与设定值偏差报警,提示操作人员辊缝值有很大的偏差,及时对故障进行处理,防止钢坯轧制发生问题。
增加除磷出口辊道和粗轧机推床程序联锁:粗轧机要钢信号是在轧制完几道次后发给加热炉操作室,提醒加热炉出钢工进行出钢操作,当时粗轧机还在轧制中,当下一根钢坯通过除磷机后,若此时运行除磷出口辊道,会造成在处理出口等待的钢坯运行到粗轧机机前辊道内,此时推床不在原始位置,会造成钢坯撞击推床,造成较大的设备事故,引起长时间的热停时间,现在对程序进行编辑:对粗轧机道次进行计数,当返回到第一道次后,粗轧机推床不在安全位置,则除磷出口辊道不允许运行,防止下个根钢坯撞击推床。
3结束语
粗轧机是电气与机械相互结合的综合体,需要各个专业人员对其进行精心的维护,才能够确保其运行在良好状态下,才能够轧制出质量过硬的钢坯,保证连轧机钢坯来料质量。通过对粗轧机常见故障的原因分析和对现场设备的改进,让我对粗轧机提供有着更加深入的理解,熟悉了常见现场故障的处理方法,通过保护程序的编辑,让我能够使用自己学习到的知识完成相关的设备改进。
参考文献:
(1)张斗云,初轧机万向接轴头断裂原因分析,重型机械,1999.2.
(2)邹家祥,轧钢机械,冶金工业出版社1989年〔第二版).