热轧3#加热炉水梁积渣分析及解决措施

发表时间:2021/1/4   来源:《科学与技术》2020年9月第26期   作者:胡延根
[导读] 文章针对天铁热轧3#加热炉出现的均热段局部水梁积渣现象原因进行了分析和探讨。

        胡延根
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        摘要:文章针对天铁热轧3#加热炉出现的均热段局部水梁积渣现象原因进行了分析和探讨。通过分析加热炉体构造及工艺后,找出了水梁积渣的原因 ,经过对蓄热烧嘴喷口的堵塞及对加热工艺的优化,大大改善了水梁积渣的现象,保障了生产的顺利进行 ,提高了加热炉的生产效率。
关键词:加热炉、水梁积渣、蓄热烧嘴喷口、空燃比
1引言
        天铁热轧3#加热炉自2020年6月投入运行以来,虽然在能耗方面表现抢眼,但出现了均热段局部水梁积渣的现象,最高积渣达到230mm厚,导致板坯在炉内歪斜,出炉时需手动调整,严重影响了正常的生产运行,降低了加热炉的生产效率。
        为了保障的生产的正常运转,解决水梁积渣的问题,对3#加热炉炉内烧嘴及工艺流程进行详细的探讨分析,通过对烧嘴喷孔和加热温度、加热时间、空煤比的分析,找出了问题原因。经过对均热段和三加段空气烧嘴喷孔的堵塞及对加热温度、待轧保温控制、空煤比,提高热装热送比例等方面工艺的优化后,改善了水梁积渣的现象,保障了生产的顺利进行 ,提高了加热炉的生产效率。
2加热炉结构和控制
2.1 加热炉的结构
        加热炉分为4段供热步进式连续加热炉。长度为50.1m、炉宽11.1m、长51.2m,装出料辊道中心线距56m。步进梁预热段和加热段由4根活动梁和5根固定梁组成,均热段由4根活动梁和6根固定梁组成。加热炉的生产能力为320t/小时(冷装20℃,板坯230*1650*10400)。主要以生产普碳钢为主
2.2控制方式
        预热段、加热二段和加热三段大三通阀门集中控制,均热段为分散控制。通过对该控制段的煤气、空气管道的电动调节阀开度进行控制,实现对燃料量的调节,从而保证出炉板坯达到工艺要求的加热温度。加热炉使用的煤气为经过加压站加压的高转混合煤气。
3 水梁积渣原因分析
3.1燃烧系统结构
        3#加热炉均热段共有12组烧嘴,空气和煤气烧嘴各12个。其中空气烧嘴有4个喷孔,煤气烧嘴有8个喷孔。由于蓄热烧嘴喷孔数量和烧嘴前手阀开度的大小不一,不能有效的控制空气过剩系数,达到合理的空煤配比,增加了氧化铁的产生,导致了水梁积渣的产生。
3.2加热温度的影响
        轧制3.0mm以上规格时,加热温度高,氧化速度急剧增加,导致氧化铁产生增多,极易使氧化铁熔化,粘连在水梁上;在轧制3.0mm以下薄规格时,粗轧五道次抛钢温度要求在1100℃以上,要求炉膛温度在1300℃以上,使得炉温升高明显,加剧了水梁积渣的产生。
3.3加热时间的影响
        生产中出现事故时,不能确定恢复时间,导致加热炉内板坯加热时间过长,氧化铁增加,而且要保证随时出钢,易发生水梁积渣。
3.4空煤配比的影响
        热轧使用的煤气为高转混合煤气,压力和热值波动大,空煤配比不易控制,当空气量多时,产生的氧化铁急剧增加,增加了水梁积渣的机率。
4控制方法
4.1 对加热炉均热段烧嘴喷孔改造
        通过调整烧嘴喷口,从烧嘴结构上控制空气过剩系数,降低空燃配比,降低氧化烧损的形成。同时,有选择的调整喷口,可使火焰远离钢坯,达到进一步降低氧化烧损的目的。烧嘴喷口调整方案如下:
        入炉确认积渣区域,利用可塑料或耐火泥对积渣区域空气下烧嘴喷口进行封堵。
        均热段下空气烧嘴喷口的封堵形式如图一:

4.2降低温度轧制
        从氧化烧损生成机理曲线可以发现,当炉温高于1200℃时,氧化烧损会快速增加。由于3#加热炉距离轧机最远,不可避免的会造成3#炉加热温度高于1#炉和2#炉,应该合理调整炉膛温度,原则上尽可能提高加一段和加二段炉膛温度,降低均热段炉温,均热段炉温控制在1250℃左右;
        出炉温度降低30℃~50℃;
        Q195、Q235B、SPHC抛钢温度为1050±10℃。
4.3严格执行待轧保温制度
        在10~30分钟待轧过程中,炉温执行该钢种的下限温度。待轧时间超过30分钟以上,炉膛温度进一步降低。
        操作工应加强与调度室、轧线操作室联系,若是能够确定待轧时间,执行上述规定,若不能明确待轧时间,每隔20分钟联系一次逐步进行升降温操作。
        根据停轧时间长短,升温过程需要10-60分钟。
4.4控制空煤比
(1)增加热值仪,能够实时了解煤气热值的变化。
(2)热轧3#加热炉燃料为高转混合煤气,热值在800~1000Kcal/Nm3之间,热值变化对加热炉控制空燃配比带来了难度,需要及时了解热值情况,合理调整空燃配比,空燃配比系数如下:
 
        
        

4.5其他有效控制方法
(1)加热炉出炉板坯中部温度偏高,调小加三、均热段的煤气手阀开度,减短火焰长度。
(2)进一步限制3#炉的空气用量,根据实际生产情况限制现场加热段手阀开度在30%到45%之间,减少氧化铁的产生。
(3)提高板坯热装率,提高加热速度,缩短在炉时间,减少氧化铁的产生。
5结束语
        经过对3#加热炉烧嘴喷孔进行改造和对工艺制度的优化,炉内水梁积渣得到明显改善,炉内水梁积渣高度10-20mm,步进梁运动过程中能够把积渣帯掉,减少了出钢的手动调整,控制效果明显,保障了生产的顺利进行 ,提高了加热炉的生产效率。
        
参考文献
书籍:⑴戚翠芬,加热炉,北京冶金工业出版社,2004
       
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