电厂锅炉水冷壁管出现内腐蚀缺陷的原因与对策

发表时间:2021/1/6   来源:《中国电业》2020年8月22期   作者:张轶鹤
[导读] 本文对电厂锅炉水冷壁管出现内腐蚀缺陷的原因与对策进行分析,以供参考。
        张轶鹤
        华能大庆热电有限公司   ,  黑龙江 大庆163000
         
        摘要:水冷壁管作为电站锅炉的重要部件,运行过程中管内承受高温高压及腐蚀作用,管外承受高温烟气的冲刷磨损,锅炉水冷壁管的可靠性直接关系到电厂机组的安全有效运行[1]。本文对电厂锅炉水冷壁管出现内腐蚀缺陷的原因与对策进行分析,以供参考。
关键词:电厂锅炉;水冷壁管;内腐蚀
引言
        某热电厂一台高压锅炉在移装完成后的水压试验过程中,加压至8MPa左右时发现有10余根水冷壁管开裂,水冷壁管材料为20G钢,规格为60mm×5mm,开裂位置标高12~18m。此台锅炉制造日期为2008年1月,移装前累计运行时间约7×104 h。选取开裂管子(编号为试样A)和未出现开裂管子(编号为试样B),通过一系列检验对管子开裂的原因进行分析,以期类似事故不再发生。
1概述
        炉管向火面表面出现缺陷的可能原因主要为应力断裂、腐蚀、疲劳、磨损、质量控制失误(含外力影响)等,每一种失效形式起因及特征表现方式不一。应力断裂主因是过热运行;疲劳失效时伴有氧化皮、裂纹特征;管壁冲击磨损发生于外壁,主要外观特征为外壁减薄;炉管高温腐蚀与低温腐蚀发生于烟气环境中,主要失效宏观特征坑穴状、麻点或浅沟槽,覆盖有灰及铁质氧化物质,发生部位在炉管外壁。当受热面管内壁有水垢时,由于垢的传热性很差,垢下金属管壁的温度升高,渗到垢下面的锅炉水会发生急剧蒸浓,炉水的高度浓缩,炉水中的OH在垢层下方富集,具有很强的侵蚀性,水冷壁内壁保护膜受到破坏,铁和水形成碱性电池,发生碱性腐蚀,伴随有氧腐蚀(缺陷炉管内部有黑红色铁氧化物等生成物)。
2理化检验
        2.1宏观分析
        宏观检查开裂处位于向火侧,裂口边缘粗糙,呈撕裂状,有明显的脆性断裂特征,管径无明显胀粗,裂口处截面有减薄现象。A,B两个试样内壁靠近向火侧均有明显的腐蚀产物堆积,打磨后有大量的腐蚀坑,呈溃疡状腐蚀形貌。
        2.2硬度测试
        对试样A的管子开裂处和未开裂处,以及试样B进行布氏硬度测试,可见,试样B的硬度符合DL/T 438—2016《火力发电厂金属技术监督》中对20G钢的参考值(120~160HB),试样A开裂处附近的硬度和未开裂处的硬度相差较大,且均低于DL/T 438—2016中对20G钢的参考值。
        2.3扫描电镜分析
        试样A裂口较平整,无明显的塑性变形,对裂口处截面腐蚀产物进行酸洗后采用扫描电镜(SEM)进行观察,可见明显的沿晶脆性断裂特征。对试样A裂口处内壁进行SEM观察,可见裂口内壁有较多沿晶微裂纹。晶间微裂纹的存在,使晶粒之间结合力下降,金属的强度和塑性迅速降低,在外力的作用下无塑性变形的能力,容易发生脆性破坏。进一步观察发现,裂纹起源于管子内壁的腐蚀坑,沿晶界向基体金属内部扩展,并且越靠近内壁,晶间裂纹越多。观察试样B内表面SEM形貌,可见其表面存在较多的点蚀。


3电厂锅炉水冷壁管出现内腐蚀缺陷的原因
        在外观检查过程中,通过割管检查方法,可以确定发生事故锅炉在管口处的背火侧管内,通过肉眼观察发现整个结构表面平滑,并且管壁的厚度正常,而对于向火侧,内壁则呈现出坑穴状特点,并且其中存在黑色的垢层,且该结构局部表现为偏红色,对于解剖后的管壁厚度分析可以发现,发生事故的炉管和旁侧随机选择了的10根水冷壁管中,解剖之后发现具有明显的腐蚀坑,并且对其中某一处腐蚀坑进行了进一步的测量,发现管道母材的平均厚度为7.13毫米,且经过腐蚀之后,整个腐蚀坑内最薄处的管壁厚度,仅有4.37毫米,减小的厚度参数为2.76毫米。
4电厂锅炉水冷壁管出现内腐蚀缺陷的对策
        4.1汽水品质达标
        在锅炉的运行过程中,不会让所有的管壁内部通过化学反应,降低其中所存在的各类离子,但是在具体的处理过程中,必然无法实现全面的消除,因此可以推测的是,水冷壁管在后续的运行质量必然会受到影响,只不过水垢的生成速率方面可以经过人类控制,因此在具体的工作阶段,必须要能够落实对锅炉水、给水系统以及其他汽水品质的监督工作,并且要能够完全依照作业标准、设定模式以及工作规范,对所有的汽水品质进行抽样检查,每次抽样都需要借助专业的工作模式,让所有的人员把最终所取得的工作参数进行高精准度的记录,同时抽样检测次数不得少于3次。另外在锅炉的后续运行过程,要定期或不定期排放其中存在的污水,通过增加频率的方法,可以防止由于各类水质本身的问题,导致其中存在的污水中离子在管壁上积累。
        4.2构造自控系统
        自动控制系统的建设过程中,企业可以通过对整水冷壁管系统运行过程中所有参数的监管和记录,系统性分析当前系统运行过程中是否存在安全隐患。比如针对水质的检查系统,考虑到在管道的运行过程中,只是对于其中一些金属离子的沉降,最终形成了水垢,因此需要在系统内,全面配置针对这类离子的专业检查传感器,且该传感器要能够直接和报警系统与运行控制中枢关联,发现存在运行问题时,要第一时间发出警报信息,从而让所有的人员参与到对水质的进一步协调和处理工作。另外也需要对水冷壁管中的一些设施运行过程中,所存在的薄弱点加强检查,尤其是对于水冷壁管的温度,更是需要通过实时的监管工作,研究当前是否处于高稳定运行状态。
        4.3对水冷壁管缺陷部分进行大面积更换
        根据解剖测厚结果,水冷壁管存在大量结垢和大幅减薄,已基本不具备酸洗条件,由于四面炉墙工作环境基本相同,缺陷情况也基本相似,加之爆管区域的分散性,为保证机组安全运行,须对已发生腐蚀的水冷壁管缺陷段进行全面更换。为确定更换高度,对1#锅炉后墙甲往乙第58根、第115根进行扩大区域割管检查,发现自锅炉标高13m高度向下、33m向上部分,肉眼不可见水冷壁结垢情况,且内壁情况良好。确定锅炉四面墙共552根水冷壁管,自标高13~33m部分进行大面积更换,彻底消除水冷壁腐蚀减薄和管材球化缺陷。
        4.4扎实做好金属监督工作
        水冷壁设计使用年限约10万h,其公司两台锅炉水冷壁管实际已超过设计年限,加之机组启、停次数相对频繁,需进一步强化金属监督力度,严格按照《火力发电厂金属技术监督规程》、《火力发电厂锅炉受热面管道监督检验技术导则》中相关要求开展金属监督工作。
结束语
        在锅炉检修期间,有计划性对受热面管道进行全面外观质量检查,重点检查腐蚀、鼓包、变形和裂纹情况,并对锅炉未换管部分、炉四面炉墙进行重点抽样检验,此项工作力度需加大,视检验情况采取措施,可考虑对2#锅炉水冷壁管进行计划性大面积更换。
参考文献
[1]梁宗忠,杨子海.燃煤锅炉水冷壁管爆管原因分析和对策[J].石油化工设备,2019,48(05):86-91.
[2]李强.锅炉水冷壁高温腐蚀原因分析及解决措施[J].山东电力技术,2019,46(09):57-60.
[3]马国伟,马彪.电站锅炉水冷壁减薄原因分析及解决办法[J].电站系统工程,2018,35(05):28-31.
[4]刘昕昶,张新闻.温度对超临界锅炉水冷壁高温腐蚀影响的实验研究[J].工业炉,2018,41(04):26-31.
        
       
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